对洗煤厂立式离心机的技术改造

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1、对洗煤厂立式离心机的技术改造对洗煤厂立式离心机的技术改造一、立项原因我厂现有两种离心机,一种用于块精煤脱水的卧式振动离心机,另一种是用于末精煤脱水的立式离心机。其中立式离心机的主要结构由脱水部分、传动部分和润滑系统等组成。脱水部分主要包括筛篮、螺旋刮刀、钟型罩和布料锥等; 传动系统由一级三角带传动和 2 对斜齿轮传动组成。立式电动机通过三角带传动使中间轴转动 , 中间轴上装有不同齿数的齿轮, 分别与外轴上的齿轮和心轴上的齿轮相啮合, 使螺旋刮刀和筛篮保持相同的转向 , 并有适当的转速差。 立式刮刀离心机工作原理: 具有一定浓度的煤水混合物进入离心机后 , 经分配盘分料进入筛篮和刮刀的空隙中 ,

2、在离心力的作用下 , 水透过物料层穿过筛网飞溅到上盖内衬板,沿着内衬板流入机座的集水槽 , 通过滤液管排出机体外。积聚在筛篮内侧的固相物料利用筛篮和刮刀之间的转速差 , 由刮刀将其沿筛篮刮下至筛篮底部 , 经钟形罩、出口圆锥体卸出。二、革新内容在实际生产使用过程中 , 随着脱泥筛的使用,脱泥筛上的筛板缝隙会逐渐变大,煤泥水桶的量会逐渐增加。由于我矿为露天储煤厂在遇到大块矸石或铁块的情况下,还会损坏筛板,导致较大颗粒煤或矸石进入煤泥水桶,这样就会导致立式离心机下料不畅,发生“跑粗”或损坏筛蓝现象。即离心液中的大颗粒含量增加,进入下面的扫地泵,由于大颗粒在扫地泵池内很快沉降,经过一会儿,大颗粒会顶

3、在扫地泵的叶轮上,导致电机堵转烧毁。这样的事故在两个月内平均会发生一次,严重影响了正常生产。经过我们技术人员分析立式离心机发生下料不畅,导致“跑粗”或损坏筛蓝的现象,主要原因:1 、脱泥筛上的筛板缝隙会逐渐变大,粗煤泥中较大颗粒增加,导致立式离心机处理量增加下料不畅,发生“跑粗”现象。2 、较大颗粒进入筛蓝与刮刀相对固定的空间,顶破筛蓝,发生“跑粗”现象。经过我们长期观察分析研究,只要增加筛蓝与刮刀之间的相对空间或两者的间距,就可解决以上问题。改造后通风机房三、创新点在固定筛篮的底盘上增加一圈10毫米厚的钢板,由于筛篮与螺旋刮刀为锥形结构,现在增加了晒蓝的高度,这样增加筛蓝与刮刀之间的相对空间,很好的解决了这个问题。四、经济效益通过改造,扫地泵电机堵转烧毁的几率大大减少,平均一年少烧毁五台电机,保证了生产的正常进行,同时也节约了设备费用和人工维护费用,每年可多洗原煤 5台X 2天X 12121吨=*吨,按每吨产生20元效益计算,每年可增加收入 240 万元。并且为多洗煤、洗好煤创造了必要的硬件环境。

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