亲历A300飞机副翼作动筒联接轴拆卸过程doc

上传人:小** 文档编号:29910286 上传时间:2021-10-08 格式:DOC 页数:5 大小:230.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
亲历A300飞机副翼作动筒联接轴拆卸过程doc_第1页
第1页 / 共5页
亲历A300飞机副翼作动筒联接轴拆卸过程doc_第2页
第2页 / 共5页
亲历A300飞机副翼作动筒联接轴拆卸过程doc_第3页
第3页 / 共5页
资源描述:

《亲历A300飞机副翼作动筒联接轴拆卸过程doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《亲历A300飞机副翼作动筒联接轴拆卸过程doc(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、亲历A300飞机副翼作动筒联接轴拆卸过程文/刘树振(南航大连飞机维修厂)飞机持续适航说到底就是在不断的发现故障,排除故障,使飞机始终处于正常运行状态,以保证飞行的安全。我们机务维修人员每日的航前、航后、R检、A检、C检等,都是围绕飞机能持续适航在努力工作。多年来工作实践,使我体会到:故障不怕多,不怕难,只要 认真对待,细心研究都能找到彻底排除故障的好办法。比如,空客A300B 2327飞机副翼 作动筒的联接轴的拆卸过程就是一个很好例子。2006年11月28日,我公司空客A300 B 2327飞机右副翼蓝系统作动筒卡阻,ECAM 显示:蓝系统工作不正常,采用黄系统在工作。说明主系统有故障了。为了

2、排除这个故障先 后用了一个多月的时间,主要是围绕有故障的作动筒 如何拆下在工作。一时拆下固定作动筒 下端的联接轴 成了难题。经过多次努力,终于在2006年12月31日排除了,使这个故障没 能跨进2007年的门坎。在飞机维修 中,拆拆卸卸 本是平常的事,但在这简单的操作中却蕴含着无限 的科学知识, 也包涵着很深 的基础理论和实践经验,拆卸这个轴就说明了这一点。副翼作动筒装配示意如(图1),它的下端是球形轴承接头,用一个直径34毫米的联接轴把它连接在副翼的 支座上。 本来,拆这个作动筒是 有一套常规的办法的,空客公司也 提供了一套正常的拆卸工 具如(图 2)。首先,机务人员 按照维修手册的规定和拆

3、装程序进行,也对拆卸的部位喷涂了松动剂, 当把拆卸工具装上后,开始用力,感觉很吃力,以为是施力不够,再加力,结果直径M8mm, 长130mm的拉杆被拉 断了,开始我们以为拉杆强度 不够,于是又加工了两根45号钢的, 还是被拉断,再加工两根材料是40CrNiMoA的,经过热处理,结果还是被拉断了。用其他 常规办法拆卸,都因操作空间狭小,不能施使。这先后五次进机库,拆了五次,用了一周的 时间,故障没有排除,还是用黄系统工作,参加应急飞行。那如何拆下这个联接轴呢,成了 个大难题。Page 1 of 4PDF 文件使用pdfFactory Pro 试用版本创建 Page # of 4PDF 文件使用p

4、dfFactory Pro 试用版本创建 拆下联接轴M8拉杆Page # of 4PDF 文件使用pdfFactory Pro 试用版本创建 Page # of 4PDF 文件使用pdfFactory Pro 试用版本创建 图2拆卸工具2327飞机执行了几个航班后,公司决定停场,专门解决这个问题。厂里汇集了维修厂有经验的技术人员进行现场研究,也请来加工厂的工程 师协作,决定制作了一套专用夹具如 (图3)。该个夹具是用一根40毫米的轴加工成正反扣螺纹,调节两臂的间距,卡在副翼支 座上,再用一根M30 X 3.5的螺杆作顶杆,试想用顶的方法使联接轴 退出球形轴承。当夹具 做好,拿到飞机上用时,给M

5、30的螺杆施顶力,按理这个轴应该松动,但它还是纹丝不动, 再加力,再加力,这时力臂在500 mm处,外力已达到50 kg o可联接轴不但没动,夹具的两 臂却变形了,M30的螺杆是前进不了,也退不回来。结果,联接轴没拆下,夹具却卡在副 翼作动筒 上下不来了,只好宣布第六次拆卸失败了。我们又花了两天的时间把这个夹具从飞 机上拆下来,不然怎么飞行呢。为了应急航班,这架飞机又带着蓝系统 的故障再次上天。在这期间,我们认真分析了几次失败的原因:为什么没能拆下这个联接轴。难 道就是 很难吗?我们带着这个问题,查看了图纸和飞机上的位置,仔细研究了这个 轴与副翼作动筒 球形轴承的装配关系,认真分析了几次拆卸失

6、败的原因,并对这个轴所承受的轴向力进行了 初步计算和判断,从受力分析看,我们认为有三个问题:一是空客提供的正常工具中的拉杆 拉力不够。二是特别制作的夹具给联接轴的轴 向力Fy,是想让它作有用的功,结果M30螺 栓所产生 的轴向力Fy不够,端面圆周径向力Fx增大了,螺栓的端面产生的干摩擦力却消 耗一大部分功率,不但没顶动联接轴,反而使顶杆端面与被拆的联接轴的 端面产生摩擦和挤 压,造成端面翻边,顶杆的三角螺纹也变形。被拆的联接轴的 头部螺纹也被挤压变形。当再 加力时,在反作用力下,断面为38 X 32 mm2的两支臂开始弯曲变形。联接两臂的直径40毫 米的杆也弯曲变形了。三是这个工具的横杆是双向

7、螺纹,两臂的同心度不好保证。针对这三 个问题,我们用反推的办法对这些工具的受力情况进行判断,认为:第一能将M8的拉杆拉断的力是:F x wM30 X 3.5材料 40CrNiMoA, 热处理HRC48 , 抗拉强度 取6 b=60 kk /mm2 拉断力 Q6b X d2/4 n =2050第二能使M30螺杆鍴面产生挤压变 形的力是材料 30 号钢 6 s=20 kk / m2 , W 也 8000 kk图3第三能使用38 mm厚钢板做的两臂产 生变形,它的反作用力一定很 大,材料10号热轧钢板,屈服 极限是6 s=10 kk / m2变形 的力距约在M也15000 kk . m 受力分析如(

8、图3) 由以上分析我们判断,副翼作动 筒的联接轴与球形轴承的结合力约在 8000 kg以上。想要拆联接轴, 给予的轴向力应在10000 kg以上,力矩不少于15000 kg .m才 行。因此,要拆卸这个联接轴,必须设计新的专用工具。具体的设想是:给予大螺栓的轴 向力要足够大,径向力要减小,支臂本体强度要大,不能变形,外形与副翼支座及周边结构 不要发生干涉,防止损坏 飞机其他结构件,专用工具的工艺性要好,便于加工,焊接不能变 形,还要保证同轴度。我们对主要件一一顶杆进行了受力分析和强度计算(图4)。因为拆轴需要顶杆的轴向力Fy要达到10000 kg以上,采用方形螺纹最好,方形螺纹承 受轴向的推力

9、较大,没有自锁,初步设计选用28 X 4的方形螺纹,其螺纹升角3.37 0。主要 Page 3 of 4PDF 文件使用pdfFactory Pro 试用版本创建 是对丝杆的推力(顶力)进行计算,把这些参数代入公式,进行校核验证,所求得的轴向力 是否达到预想的参数。如图所示,根据平 衡条件,顶杆中心线的力矩为零,故轴向 力Fy为:QLdo /2 tg( a + 3 )+r tg 式中Fy -轴向力(顶力)(kk)Q -原始作用力(kk)L 力臂(伽)d o -方形螺纹中经(伽)a螺纹升角3螺纹处摩擦角0-螺杆端部与工件的摩擦角r螺杆端部与工件的当量摩擦半径(mr)i3= 0 0也0 (采用止推

10、轴承滚当 Q = 25 kg L = 350 伽 d 。= 24 伽 a= 3.5 动摩擦)r =26伽(止推轴承中径)时,25X 350Fy =13257 kg24- 2 X tg (3.5 + 0) +26tg0为了减小工具中的顶杆端部对工件摩擦部位的圆周力(径向力)Fx ,我们在端面加上平面止推球轴承,使平面的干摩擦变 成滚动摩擦,而滚动摩擦系数是f=0.003 ,端面的摩擦力比 干摩擦力降低100倍。因此在计算时,对Fx的径向力的摩擦角暂可以忽略不计,摩擦角e 设想为零。而方形螺杆所传递的力的效率可以到达n = 70 %。根据这些计算,给联接轴的 轴向推力(顶力)至少在Fy - 100

11、00 k g以上,这个参数是比较理想的。顶杆的材料选用 40CrNiMoA,热处理HRC4& 52 ,强度可以大大提高。根据反复计算,我们设计制作了新工具。照片图5。Page 4 of 4Page # of 4Page # of 4图52006年12月30日,加工厂按图纸的要求,把工具基本做好。我们拿到飞机上配合,修 整,使它与飞机其他结构部位不发生干涉,运行自如。另外考虑在拆卸过程 中是否会损伤作 动筒接耳和其他部位,我们又做了一些辅助工作,喷涂了松动剂等。由于一切都准备比较好, 想的比较周全,便开始拆卸。我们 把工具与副翼作动筒联接轴的 支架部位结合好,开始施力 拆卸。当在力臂处用了大约2

12、5 kg的力时,没有感觉螺栓有松动的现象;再加到40kg力时, 顶杆的六角头却滑脱了,这个顶杆头部没有进行热处理,无法工作。可见这个联接轴与球形 轴承的结合力太大了。于是我们 又连夜加工了两根顶杆,材料是40CrNiMoA,热处理硬度为 HRC48第二天,我们用新的顶丝杆,使用了大约40Kg左右力的时候,就听到“咔”的声音, 感觉固定作动筒的大 螺栓开始有些松动了,说明这个工具好用,经过大约50多分钟分步工 作,终于在12月31日下午5点钟将这个大螺栓拆下来了(紧张的心一下子放松下来了,高兴 自然不必说了)。我们随后换上新的作动筒。使飞机的副翼的 篮系统恢复了正常工作.2327飞机又可以安 全

13、飞行了。就此历时一个月,困扰我厂维修人员的故障终于 彻底的排除了。图6当拆下这个联接轴(图6) 一看,与作动筒球形轴承结合的部位锈蚀相当严重,锈蚀面积达到75%以上,腐蚀深度最深的达0.2 mm。结合部的阻力增大了,就给拆卸增大难度,难怪用正常的工具无法拆下来。空客A300B- 2327飞机自1994年12月7日投入运营,已飞行 26600小时,做过8C检,属于老龄化的飞机,从查阅资料看,右副翼篮系统没有更换过作 动筒,这个轴很可能自飞行以来没有被拆卸过。它的材料是美标SA3120合金钢热处理后的 抗拉强度d b=130 kg / mm2以上.与球形轴承连接的部分表面镀硬铬。是过渡配合,联接着

14、副 翼和作动筒,受力是很大的。由于这个轴长时期在作用力与反作用力下工作,它的表面铬层 受到挤压,而产生脱铬现象,露出本体,便产生电偶腐蚀,开始生锈。本来轴间的摩擦系数 f - 0.02左右,但生锈后摩擦系数可以高达f = 0.60.7。因此不采用强大的轴向推力(顶 力)是克服不了这个摩擦力的。难 怪使M 8的拉杆被拉 断,M 30的螺杆的端面挤压变形,联接轴拆不下来。这个故障的排除,虽然时间很长,费劲周折,但还是被我们解决了,保证了飞机的安全, 提高了飞机的可靠性。空客A300飞机类似的部位很多,这样的问题可能还会发生,是值得 我们认真对待的。这个事实再次告诉我们:认真分析是彻底排除故障的前 提,机务维修人员 的知识和才干是在不断排故中积累的。只有不断的学习,不断的总结,才能提高技术水平, 为民航的安全作贡献.Page 5 of 4PDF 文件使用pdfFactory Pro 试用版本创建

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!