汽油加氢装置能耗分析与节能措施

上传人:do****y1 文档编号:173004318 上传时间:2022-12-08 格式:DOCX 页数:6 大小:15.59KB
收藏 版权申诉 举报 下载
汽油加氢装置能耗分析与节能措施_第1页
第1页 / 共6页
汽油加氢装置能耗分析与节能措施_第2页
第2页 / 共6页
汽油加氢装置能耗分析与节能措施_第3页
第3页 / 共6页
资源描述:

《汽油加氢装置能耗分析与节能措施》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽油加氢装置能耗分析与节能措施(6页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、汽油加氢装置能耗分析与节能措施王丽君;杨仕海;郭林超;殷纪国;邓成硕【摘要】The composition of energy consumption and its influential factors of gasoline hydrogenation unit were analyzed. The energy consumption of the unit was reduced from 907.49 MJ/t to 671.62 MJ/t by operation optimization,technical management improvement,and technica

2、l transformation and other measures.%文中对汽油加氢装置的能耗组成以及影 响能耗的因素进行了分析,通过优化操作、完善技术管理、采取技术改造等措施, 将装置能耗从907.49 MJ/t降低到671.62 MJ/t,经济效益显著。期刊名称】 炼油与化工年(卷),期】 2016(000)001【总页数】3页(P24-26)【关键词】 汽油加氢装置;节能;能耗;节能措施【作 者】 王丽君;杨仕海;郭林超;殷纪国;邓成硕【作者单位】 乌鲁木齐石化公司炼油厂,新疆乌鲁木齐830019;乌鲁木齐石化公 司炼油厂,新疆乌鲁木齐830019;乌鲁木齐石化公司炼油厂,新疆乌鲁木

3、齐 830019;乌鲁木齐石化公司炼油厂,新疆乌鲁木齐830019;乌鲁木齐石化公司炼油 厂,新疆乌鲁木齐830019【正文语种】 中 文中图分类】 TE624.41 乌鲁木齐石化公司炼油厂汽油加氢装置的主要设备有压缩机、反应器、加热炉、机 泵等。汽油加氢装置采用“ M-DS O催化汽油加氢脱硫降烯烃组合工艺技术”。其 主要原料为炼油厂催化裂化重汽油,主要产品为精制汽油,凝缩油,副产品为干气 酸性气,设计能力为600 kt/a,开工时间达到8 400 h/a,2011年7月装置一次 试车成功。1.1 装置综合能耗汽油加氢装置设计综合能耗指标见表1。从表1可以看出,汽油加氢装置设计综合能耗为1

4、076.724 MJ/t,属于高能耗装 置1。1.2 能耗高的原因分析(1)反应器进行吸热反应在工艺流程先M反应器后D反应器的加工方案下,FCC重汽油在M反应器内进 行的反应为:部分低辛烷值的长链烃分子裂解为高辛烷值的碳五、碳六短链烃分子; 正构烷烃的异构化;烷烃分子的芳构化;部分烃类分子的叠合,此外还存在一定的 加氢脱硫反应。M反应器入口温度为380 385C,出口温度为368 372工,存 在13C的温降。装置在设计中,并未考虑M反应器内各类反应的优先级,设计M反应器入口温度 380C,出口温度410C,温升30C。然而实际反应器存在13C的温降,反应加 热炉F101实际入口温度比设计入口

5、温度低50C左右,加热炉燃料气实际单耗远 高于设计单耗。燃料气用量对比情况见表2。(2)设计进料为冷进料 为避免原料水含量会对加氢催化剂及改质催化剂造成致命影响,其催化剂要求原料 水含量不得大于500x10-6。在装置开工初期,装置进料温度偏低,平均30 40C。在冷供料阶段,燃料气用量增大。(3)反应系统热量平衡不均2013年3月,装置反应系统加工流程由先D反应器后M反应器调整为先反应器M 后 D 反应器。在流程调整后,热量不平衡问题随着催化剂活性的衰减开始凸显, 由于脱硫反应器反应温度依靠改质反应物料换热来控制,因此在催化剂使用末期或 者国V汽油生产阶段,必须不断提高脱硫反应温度,要求大量

6、改质反应产物不与原 料换热直接进入脱硫反应器中,从而造成反应原料预热后温度下降,引起加热炉入 口温度下降,最终导致改质反应温度随着脱硫反应温度的提高而不断下降,从而难 以发挥改质反应效果,辛烷值损失将不断增加。另一方面,由于脱硫反应温度的不断提高,其反应出口温度也将大量提高,从而导 致反应产物空冷入口温度及出口温度上升,出现“原料取热不够,反应热利用不全, 空冷负荷较大”的困境。使原料经过换热之后进加热炉温度相比设计温度更低,加 热炉热负荷增大。(4)循环氢脱硫系统负荷较低 同类汽油加氢装置,仅设溶剂缓冲罐及循环氢脱硫塔,并未设溶剂再生塔及配套系 统,MDEA由溶剂再生装置进行再生。该装置所设

7、的循环氢脱硫溶剂系统2单 元能耗较高,循环氢脱硫溶剂系统单元综合能耗见表3。2.1 优化工艺运行(1)利用压差供料、停运新氢压缩机为提高M反应器的改质效果,对反应系统压力进行调整,将反高分降低至1.6MPa。因装置氢耗较低,仅为2 500 m3/h左右,设计时新氢进装置增设了 1条 至循环氢压缩机入口的跨线。 2012年3月,装置利用压差供料的原理 3 ,通 过新氢进装置至循环氢压缩机入口跨线,将新氢压缩机停运,从而节约了大型压缩 机K1101A/B的电耗及维修维护费用。(2)利用压差供料、停运稳定塔底泵该装置稳定塔C-1201操作压力为0.9 MPa左右,而C-1201产品重汽油外送至 重催

8、车间脱硫醇单元的原料罐,其操作压力为0.1 0.2 MPa。2012年4月,利 用压差供料的原理,将稳定塔C-1201底部泵P-1202停用,产品重汽油直接压送 至重催车间脱硫醇单元,从而节约了 P1201A/B的电耗及维修维护费用。(3)反应系统间歇注水 2012年5月,根据装置原料分析、含硫污水分析,将反应注水改为间歇注水, 1 周进行注水3次,每次36 h,从而节约了 P1405A/B的电耗及装置除盐水的消 耗4。(4)提高新氢纯度汽油加氢装置新氢纯度要求控制不小于99% ,而实际供氢装置所供新氢无法达到 99%的要求,目前炼油厂 PSA 开工之后,新氢纯度从原有 90%提高至 93%左

9、右, 新氢消耗流量减少后,循环氢流量随之减少,加热炉瓦斯消耗出现下降。2.2 技术改造措施(1)增设热循环线装置原设计开工循环线为40工冷供线,部分循环方案下原料重汽油温度无法提高 至70C以上,进而影响加热炉负荷。通过在产品汽油水冷器前增设热循环线,部分7080C范围内的循环油进入原料 中,原料重汽油进料温度可提供至75 85C以上。(2)循环氢脱硫溶剂系统改造 通过改造,将溶剂再生系统改至溶剂再生单元(硫磺回收装置)统一再生处理,贫 液由硫磺回收装置直供溶剂缓冲罐D-1303,循环氢脱硫塔C-1301塔底富液送回 硫磺回收装置进行再生5。通过此项流程改造,可降低电耗85 kWh,循环水消耗

10、120 t/h,蒸汽消耗1.5 t/h。(3)注水氮保流程改造D-1402除盐水罐使用氮保维持0.10.4 MPa,氮气排放至低压瓦斯系统,增加 了低压瓦斯系统氮气含量,增加了装置氮气耗量。通过流程的优化改造,将D- 1402 注水罐使用氮保改为对大气直排,不但解决低压瓦斯系统氮气含量高的问题, 而且并节约了装置氮气耗量。2.3 加强设备维护保养(1)反应空冷清洗经过长周期运行后,反应空冷A1101出现翅片积灰结垢,冷却效果差的现象。为 保证空冷冷后温度,降低空冷电耗,在夏季运行期间定期对空冷进行清洗,可提空 冷冷却效果,降低装置能耗。(2)加强保温管理 为防止设备及管线的散热损失,对装置全面

11、进行保温排查,对缺少保温部分进行统 计,正确选用保温材料和保温结构,整改所存在的保温问题共计123处。(3)完善伴热系统 装置设计液面计伴热为蒸汽伴热,然而系统凝结水由于背压较高,蒸汽伴热疏水不 畅,经常出现伴热线冻凝现象,只能将疏水器产生凝结水排放至地沟,从而造成凝 结水难以回收,用水损失增大。车间将装置大量蒸汽伴热改造为采暖水伴热,从而 减少蒸汽消耗。2.4 优化过程控制(1)在满足换热器(E1204、E1203、E1103 )循环水最低流速的前提下,根据 换热器冷后温度,对循环水阀门开度进行调整,降低循环水用量。(2)加大对节汽查漏的检查力度,对存在直排的疏水器,及时进行调节或更换, 消

12、除了蒸汽凝结水直排点,降低蒸汽损耗。(3 )严格控制加热炉氧含量为2.5%4%,空气预热器排烟温度控制在135 145C,加热炉热效率控制在91%以上。根据0.6 Mt/a汽油加氢装置的能耗影响因素,通过工艺优化运行,采取各项技术改造措施,加强设备维护保养日常管理,优化过程控制,综合能耗自907.49 MJ/t 降低至671.62 MJ/t,2015年9月15日的综合能耗见表4。(1)对反应系统流程进行改造,在 A1101 入口线新增反应产物换热器 E1101D,与反应原料进行换热。通过换热,A1101入口温度由195C降低至135C以下,反应原料温度由77C提高至135C以上,反应原料再经过

13、E-1101B、E-1101C、 E-1102换热后达到300C进入F1101 ,从而降低F1101负荷。(2 )反应加热炉F101火嘴更换为高效燃烧低氮火嘴,在满足环保排放指标要求 的前提下,燃料气充分燃烧,提高加热炉的燃烧效率。(3 )反应系统空冷A1101B、稳定系统空冷A1201 ,变更为变频空冷,可进一步 降低装置电耗。【相关文献】1董大清国外清洁柴油加氢催化剂技术进展J 华工科技市场,2010 ,33 ( 7 ) :1-8.2 方向晨炼油工业技术知识丛书一加氢精制M 北京:中国石化出版社,2006:26-27. 3 徐仲龙.裂解汽油加氢装置节能改造浅析 J .山东工业技术, 2015 ( 3 ) :47-48. 4 吕爽,张文斌.裂解汽油加氢装置节能改造 J .乙烯工业, 2013 ( 4 ) :50-53. 5 张炜.裂解汽油加氢装置的节能改造方案 J .石油化工, 2013 , 42:795-801.

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!