复吹转炉单渣条件下低磷钢生产工艺实践

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1、论文题目:复吹转炉单渣条件下低磷钢生产工艺实践姓 名:黄桂斌工作单位:一炼钢炼钢作业区日 期: 目录1 绪论 IV2 生产工艺条件 IV3 生产工艺 V.3.1 脱磷的影响因素分析 V.3.1.1 转炉内脱磷基本原理 V.3.1.2 影响脱磷的因素 V.3.2 现有低磷钢吹炼工艺分析 V. III3.2.1 迁钢入炉铁水硅、磷含量及冶炼终点磷分配比分布 .VIII3.2.2 现有低磷钢冶炼工艺 IX3.2.3 现有低磷钢冶炼工艺实验研究 X.3.2.3.1 实验条件 X.3.2.3.2 实验结果与分析 X.3.3 工艺调整方案及实践结果 XVI3.3.1 工艺调整方案 XVI3.3.1.1 枪

2、位、供氧流量和复吹流量调整 XVI3.3.1.2 副原料加入量和加入时机调整 XVII3.3.1.3 实验条件 X.VIII3.3.1.4 实验结果及分析 X. VIII3.4 研究推广工作 X.X4 结论 XXI参考文献: XXI摘要 本文详细介绍了首钢迁钢公司一炼钢分厂冶炼低磷钢的工艺实 践情况。迁钢一炼钢分厂有 3座顶底复吹转炉, 副枪自动化炼钢系统 投入率100%,从2006年12月开始开发汽车用钢、X80级别管线钢 等高端产品, 对转炉终点磷含量的要求日益严格。 实际生产过程中转 炉一次拉碳、 硫含量控制水平能满足生产工艺要求, 但磷含量超标炉 次较多,只能通过补吹或拉低碳提高钢水和

3、炉渣的氧化性来保证转炉 终点磷含量, 对钢水的洁净度以及物料消耗带来严重影响。 针对上述 问题,本课题组首先从脱磷的热力学分析入手 ,探讨了冶炼过程中温 度控制情况、炉渣碱度、吹炼过程中TFe含量变化对转炉终点磷含量 的影响,再以现有的副枪自动化炼钢控制系统为控制平台, 对现行吹 炼枪位、副原料操作、造渣路线、复吹流量、供氧流量进行工艺优化 并进行工业实践, 总结出了一套较为成熟的低磷钢水的冶炼工艺, 并 应用于DC系列、M3A系列等低碳低磷钢种。实践表明,采用新吹炼 工艺以后, 低磷钢磷含量控制水平显著提高, 不再依靠通过提高钢水 和炉渣氧化性来保证转炉终点磷含量的落后工艺路线, 为低磷钢种

4、生 产工艺的顺行提供有力支撑。关键词:转炉、脱磷、氧化铁、化渣1 绪论钢中的磷可降低钢的冲击韧性 ,尤其是低温冲击韧性。磷的枝晶 偏析使板材产生带状组织 ,造成钢板的各向异性。研究开发、冶炼低 磷钢水,生产出优质钢材,是市场的需求,也是众多钢企急需解决的 难题1。迁钢从2006年12月开始开发汽车用钢、X80级别管线钢等高端 产品,对转炉终点磷含量的要求日益严格, 相当部分钢种成品磷含量 要求小于 0.01%,实际生产过程中转炉一次拉碳、硫含量控制水平能 满足生产工艺要求, 但转炉拉碳磷含量超标炉次较多, 只能通过补吹 或拉低碳提高钢水和炉渣的氧化性来保证转炉终点磷含量, 对钢水的 洁净度以及

5、物料消耗带来严重影响。迁钢 100%采用转炉副枪自动化 炼钢,在确定钢种以后,吹炼的枪位、供氧制度、复吹流量设置、副 原料操作、造渣路线、拉碳调整操作均已确定,但仍无法完全满足冶 炼冶炼低磷钢(终点磷W 0.01%)的工艺要求,因此有必要对原有工 艺参数进行认真分析和改良, 突破现有转炉脱磷工艺瓶颈, 确实提高 转炉脱磷工艺控制水平, 使转炉脱磷能力与现有品种磷含量控制标准 相匹配。2 生产工艺条件迁钢一炼钢分厂有 3 座顶底复吹转炉,副枪自动化炼钢系统投 入率100%,转炉公称容量210t,平均出钢量215t。氧枪采用5孔喷 头,马赫数为2.0,喷孔与氧枪中心线夹角出口倾角为16。炼钢用铁

6、水成分,C :4.2%4.9%, Si : 0.10%0.70%, Mn : 0.10%0.20%,S 0.070%, Pv 0.10%,属低磷铁水。日作业炉数 6075炉,转炉 冶炼平均周期36分钟,由于生产节奏较紧,故只能采取单渣法冶炼。3生产工艺3.1脱磷的影响因素分析转炉内脱磷基本原理转炉内脱磷,首先是将钢液中的磷氧化成溶解度很小的P2O5,并使其进入炉渣;其次要把 P2O5固定在炉渣中,防止其再分解返回 到钢液中。脱磷反应可以表示为如下两个公式 2: 熔池反应: 渣钢反应:影响脱磷的因素采用STB复吹转炉脱磷经验公式2,分析复吹转炉炼钢条件下脱 磷过程的主要影响因素和脱磷限度。 1)

7、温度由公式可知,温度越低,则磷的分配比越大,熔池磷含量越低。文献2用公式所得的计算结果表明:影响复吹转炉脱磷的最主要 因素是温度。低温有利于脱磷, 即使是在较低的炉渣碱度和较低的渣 中 TFe 条件下,采用小渣量也可以保证较好的脱磷效果。 理论研究表 明5,最有效的脱磷有一个最佳温度范围(1450C 1500C)。这就 要求冶炼初期 ,要根据铁水温度采用不同的操作制度。铁水温度低 (1250C以下),要采用低枪位操作以提高熔池温度,加速石灰的熔解,迅 速形成初期渣 ,充分利用前期炉渣 FeO 高、炉温低的优势 ,快速脱磷。若铁水温度特别高(大于1350C),冶炼初期要适当采用高枪位操作,并 加

8、入部分矿石 ,抑制炉温的快速升高 ,同时也有利于石灰的溶解 ,延长 冶炼在低温区(1500C以下)的运行时间。2)氧化铁由公式和公式可知,渣中的(FeO)在脱磷反应中还起着双 重作用3,一是作为磷的氧化剂,二是可以与(P2O5)结合成(3FeO P2O5),进一步与(CaO)反应。此外,(FeO)还可以改善 炉渣的流动性,促进钢渣界面反应,加速氧化钙向渣中溶解,快速提 高炉渣碱度。3)碱度由式可知,渣中有效(CaO)含量越高,磷的分配比越大,因 为(CaO)可以与(P2O5)生成在高温下活度较低的(3CaO -P2O5), 防止(P2O5)分解或被硅锰还原。所以渣中的有效(CaO)含量是脱 磷

9、的充分条件。但是渣中(CaO) /(FeO)很大时,氧化铁的活度会降 低,不利于脱磷。为了达到较高的磷分配比,渣中的( FeO)以及渣 中(CaO) /(FeO)比值应有适宜值。前者为14%18%,后者为2.5 3.0。也就是说,当炉渣中(FeO)处于一定量时,炉渣中的碱度并 不是越咼越好。只有提咼渣中(FeO)同时,提咼碱度才有助于脱磷。4) 成渣路线 综合以上三个因素,在相同温度条件下,决定脱磷效率的主要因 素就是成渣路线, 而成渣情况的好坏则取决于吹炼过程控制的合理性。 首先在吹炼前期,要保证快速造成高(FeO)、高碱度、流动性良好 的炉渣,才能使脱磷过程快速进行;其次,前期要控制好温升

10、速率, 前期温度上升到一定程度后要及时加冷料抑制熔池过快升温, 延长前 期脱磷窗口期,避免熔池快速进入脱碳期;再次,在吹炼中期,由于 脱碳反应大量消耗渣中(FeO),炉渣容易返干,渣中非稳态的(3FeO- P2O5)会分解,会导致熔池不脱磷,甚至会出现一定的回磷 现象,此时可以加入一定量的矿石补充渣中(FeO),同时可以适当提高吹炼枪位,缓解甚至消除炉渣返干现象;最后,在吹炼末期,熔 池脱碳速率减缓,渣中(FeO)逐渐积聚趋于稳定,此时脱磷主要依 靠熔池搅拌能力。3.2现有低磷钢吹炼工艺分析迁钢入炉铁水硅、磷含量及冶炼终点磷分配比分布121084比分6百22O64%/比分百0.400.480.

11、560.64硅含量/%00图1迁钢入炉铁水硅、磷含量及分布从入炉铁水条件看,硅含量平均为0.37%,磷含量平均为0.068%, 入炉平均铁水温度为1331C,入炉铁水硅锰含量以及温度条件均较 好,且整体分布比较稳定。从终点磷分配比看,转炉终点磷平均分配 比为58,较之宝钢、武钢尚存在较大差距。现有低磷钢冶炼工艺60402002040eoBO1002?脅 w t t图2迁钢现有枪位控制图表1迁钢现有低磷钢吹炼模式吹氧比 例(%氧枪高度氧气流量(NM3/mi n)复吹流量(NM3/h)副原料加入比例(%)石灰生白云 石轻烧萤石球团0240735300000002240735300701007007

12、52022073530000000302207353003003002550200735480000500562007504800000067200775480000500731808004800000080160800600000008516080060000000901608006000000010016080060000000从迁钢现有低磷钢吹炼模式看,迁钢过程枪位为1.6m 2.4m,前期2.4m2.2m,中期为2m,吹炼末期为1.8m 1.6m (如图1)。 供氧流量和复吹流量米取逐渐增强的的方式(如表1)。从实际吹炼的效果看,吹氧至50%70%之间时,炉内返干现象较严重,金属喷 溅

13、较为剧烈,操作工只能通过手动加入大量萤石和白灰来维持吹炼的平稳性。现有低磷钢冶炼工艺实验研究实验条件(一)取样步骤取铁水样、测定入炉铁水温度*吹氧30%利用副枪取熔池钢样、炉内渣样、测定熔池温度 吹氧85%利用副枪取熔池钢 样、炉内渣样、测定熔池温度 拉碳后利用副枪取熔池钢样、炉内渣样、测定熔池温度(二)实验过程操作要求1)吹炼之前手动测量液面高度,确保吹炼枪位的准确性。2)在同一转炉上做实验,该转炉炉龄25004000炉之间,属于中期 炉况。3)吹炼过程完全按照模型设定枪位、供氧流量进行操作,副原料操 作严格按照吹炼模式表自动加料,吹炼全过程不允许人工手动干 预。3232实验结果与分析 (一

14、) 冶炼过程磷含量变化图3实验炉次磷含量变化图4各个实验炉次吹炼过程磷含量变化实验结果表明:整个吹炼过程磷变化由吹氧比例30%时的0.027%降低到吹氧比例80%时的0.0242%,说明吹炼中期熔池内磷含量变化 不大。从吹炼终点磷含量看,吹炼终点平均磷含量为0.0098%,对于冶炼磷含量判定上限小于0.01%的低磷钢种而言,并不能提供可靠的 工艺保证。(二)熔池升温速率170013001600jQ 1500度温1400炉号107055 107056业 107060* 107061+1070624681012141200 ILL-20216Time/min图5吹炼过程熔池温度变化从吹炼过程熔池温

15、度变化看,熔池升温速率并不快,在吹炼前期(吹氧比例30%),熔池温度始终温度在1500C以下;在吹炼末期(吹 氧比例85%),熔池温度控制在1600C左右;转炉拉碳温度控制在 1685-1700C之间。说明当前迁钢冶炼低磷钢炉内升温速率的控制较 为合理,不是脱磷的限制性环节。(三)吹炼过程渣成分以及熔池成分变化分成水钢0.35-0.05 1L11J_1 1200020406080100O4030520 5 02 11 o o O0500180060冶炼时间/%图6冶炼过程各成分及温度变化(5炉实验数据平均)oac50402 1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1R?e. .T

16、 b ,ps601008060p40202040608000di冶炼时间/%图7冶炼过程渣成分变化整个冶炼过程,从吹氧比例 30%至吹氧比例80%这一时期内, 过程磷含量变化不大。从全铁含量看,吹炼中期全铁含量较低。从锰 含量的变化也可以间接证明,过程返干。实验中,在吹氧比例50% 70%之间时,转炉炉口也观察到较为严重的炉渣返干现象。冶炼过程(吹氧比例 30%80%之间)渣量有所增加(SiO2由 16.12%降低到15%),但磷分配比由52降低到了 39.4,渣脱磷能力 降低,钢水磷含量略有降低,由 0.027%降低到0.0242%。此过程脱 磷效果不理想,分析主要原因为过程全铁含量较低(1

17、1%左右)。吹炼后期(吹氧比例80%100%之间)渣量、氧化铁含量增加较快, 促进了石灰进一步熔化,碱度有所增加,使得磷分配比迅速增大到 89。因此应提高过程氧化铁含量,促进过程化渣,提高过程渣去磷能 力。对其中三炉钢的吹炼前期渣样(氧耗 30%)、吹炼后期渣样(氧耗85%)以及拉碳渣样进行岩相分析如下:图8107056炉次岩相分析结果图9107060炉次岩相分析结果图10107061炉次岩相分析结果从这三炉钢的岩相分析可以发现,前期渣样C3S含量很少,少于 10%,吹炼后期渣样中C3S含量较少,少于30%,不利于渣脱磷。渣 样中还发现了不少未利用CaO。综合以上分析可以认为,目前迁钢低磷钢冶

18、炼工艺存在的突出问题:过程氧化铁控制低,化渣不好,过程脱磷不好,到TSC取样时,仍为0.0242%。依靠后期吹炼提高炉渣和钢水氧化性脱磷;过程渣以C2S、RO中间相为主,未利用 CaO较多,C3S较少; 终点渣中C3S占30%左右,含量较少,对于脱磷不利。3.3 工艺调整方案及实践结果工艺调整方案枪位、供氧流量和复吹流量调整表2吹炼枪位、供氧流量及复吹流量表原氧枪 高度调整后氧枪高度原氧气流 量(NM3/mi n)调整后氧 气流量(NM3/mi n)原复吹 流量(NM3/h)调整后复 吹流量(NM3/h)普通铁水低硅铁水0240240250735735300300224024025073573

19、5300300202202202307357353003003022022023073573530030050200220230735735480300562002202157507354804806720020020077575048048073180180180800800480480801601601608008006006008516016016080080060060090160160160800800600600100160160160800800600600原工艺吹氧比例50%67%之间时,氧枪高度为200cm,调整后 针对中普通铁水(铁水硅0.25%),吹氧比例50%67%之间

20、时, 氧枪高度改为为220cm,吹炼中期提高枪位20cm,减缓中期炉渣返 干现象;低硅铁水(铁水硅V 0.25%),由于化渣条件较差,开吹枪 位改为250cm,吹炼前期枪位在230cm250cm之间,提高前期化渣 能力,吹氧比例50%67%之间时,氧枪高度在215cm230cm之间, 减缓中期炉渣返干现象。复吹流量和供氧流量也做了相应的调整:原工艺吹氧比例达到50%时,复吹流量从 300Nm3/h提高至480Nm3/h600Nm3/h,供氧 流量从735Nm3/h提高至750Nm3/h800Nm3/h;调整后工艺吹氧比 例达到56%时,复吹流量才从300Nm3/h提高至480Nm3/h 600

21、Nm3/h,供氧流量从 735Nm3/h 提高至 750Nm3/h 800Nm3/h;使 吹炼中期熔池搅拌不至于过分剧烈,提高熔池反应的稳定性。副原料加入量和加入时机调整表3副原料添加模式表吹氧比 例(%原副原料加入比例()调整后副原料加入比例()石灰萤石球团石灰萤石球团0000000270075700702000000030300253001550050005005600002506705000250730000008000000158500000090000000100000000对萤石加入时机做了相应调整,原工艺在吹氧比例分别达到50% 和67%时,分别加入50%、50%的萤石,调整后在

22、吹氧比例分别达到 50%、56%和 67%时,分别加入50%、25%和25%的萤石。矿石加入时机也做了相应调整,原工艺在吹氧比例分别达到2%和30%时,分别加入75%和25%的萤石,调整后在吹氧比例分别达 到2%、30%和 80%时,分别加入70%、15%和15%的矿石。实验条件(一)取样步骤取铁水样、测定入炉铁水温度吹氧30%利用副枪取熔池 钢样、炉内渣样、测定熔池温度 吹氧85%利用副枪取熔池钢样、炉内渣样、测定熔池温度 拉碳后利用副枪取熔池钢样、炉内渣样、测定熔池温度(二)实验过程操作要求1)吹炼之前手动测量液面高度,确保吹炼枪位的准确性。2)在同一转炉上做实验,该转炉炉龄2500400

23、0炉之间,属于中期 炉况。3)吹炼过程完全按照模型设定枪位、供氧流量进行操作,副原料操 作严格按照吹炼模式表自动加料,吹炼全过程不允许人工手动干 预。4)试验炉数:20炉 实验结果及分析(一)吹炼过程熔池磷含量变化086 4 o O o O 量尸水钢02000003085100吹氧比例(%)图11吹炼过程熔池磷含量变化箱线图图11吹炼过程熔池磷含量变化整个冶炼过程,吹氧比例从30%80%之间,过程磷含量变化较 大,说明吹炼中期,炉内持续脱磷,转炉吹炼中期具备相当的脱磷能 力。从拉碳磷含量看,拉碳平均磷为 0.0076%, 100%的炉次拉碳磷 含量能控制在0.01%以内。图12吹炼过程炉渣TF

24、e变化从全铁含量看,过程全铁含量控制较为稳定,吹炼中期炉渣未出现返干现象,吹炼过程较为平稳,说明工艺调整中采取的吹炼中期提 高过程枪位、降低吹炼中期供氧流量和复吹流量、调整过程矿石、萤 石加入时机等改善措施对于抑制吹炼中期返干, 提咼吹炼中期脱磷能 力有着较为明显的效果。3.4 研究推广工作图13新旧工艺转炉拉碳磷对比的箱线图0.0140.012 -% 0.010(磷碳拉炉转0.0080.0060.004新工艺0.002原工艺工艺类别图13工艺调整前后转炉拉碳磷对比从图13可以看出,工艺调整以后,冶炼低磷钢种时(磷含量判定上限W 0.01%),转炉拉碳磷平均含量比原工艺要低0.002%,工艺调

25、整后,转炉拉碳磷控制水平有了明显提升,能很好的满足迁钢冶炼低磷钢的工艺要求。4 结论1、通过现场工艺试验发现,目前迁钢低磷钢冶炼工艺存在的突出问 题:过程氧化铁控制低,化渣不好,过程脱磷效果差,只能依靠后期 吹炼提高炉渣和钢水氧化性脱磷。2、结合现场工艺试验结果,课题组对现行工艺进行改良:吹炼中期 提高过程枪位、降低吹炼中期供氧流量和复吹流量、调整过程矿石、 萤石加入时机。经现场验证,调整后的工艺对于抑制吹炼中期返干, 提高吹炼中期脱磷能力有着较为明显的效果。3、工艺调整后,转炉拉碳磷控制水平有了明显提升,能很好的满足 迁钢冶炼低磷钢的工艺要求。参考文献:1 原 利 君 . 转 炉 低 磷 钢 水 冶 炼 的 研 究 与 实 践 J. 鞍 钢 技 术,2003,2(10):26.2 刘欣隆.顶底复吹转炉的脱磷J.炼钢,1988,4(1):7-9.3 F.奥特斯.钢冶金学M.北京:冶金工业出版社,1997,54-62.

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