化学技术监督与节水.ppt

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1、化学技术监督与节水 北京京能热电股份有限公司 2010年 3月 目 次 一、节水必要性 二 、公司概况 三、公司发电综合水耗 四、节水措施 1、采用加酸及阻垢联合处理,提高循环水浓缩倍率 2、生活、含油废水深度处理 3、循环排污水回收利用 4、化学自用水回收利用 5、脱硫废水处理工艺探讨 6、消防水系统泄漏处理 7、采用城市再生水作为工业用水 8、其它节水工作 五、节水后续工作及体会 一、节水必要性 水资源是基础性的自然资源和战略性的经 济资源,是社会经济可持续发展、维系生态平 衡与和谐环境的重要基础。 电力工业是国民经济基础产业和重要能源 行业,是工业用水大户,具有很大的节水潜力。 在保证机

2、组安全、经济运行的前提下,应积极 开展水资源的综合利用,做好工业废水回收利 用,以达到节水减排,降低发电成本、保护生 态环境的目的。 二、公司概况 公司安装 4 200MW燃煤供热发电机组,分两期建设。为提高机组效 率,降低发电煤耗, 2007年 2008年,完成了 1 4号机组通流部分改 造,装机容量 4 220MW。年发电量 50亿千瓦时,供热量 1000万吉焦。 化学水处理工艺流程:循环排污水 生水加热器 机械搅拌加速澄清 池( NaClO、 PAC) 多介质过滤器 盘滤 超滤 反渗透(阻垢剂、盐 酸、还原剂) 淡水箱。 热网补水处理系统:淡水箱 4 5号一级除盐设备 热网水箱 热网 系

3、统补水。 机组补水处理系统:淡水箱 1 3号一级除盐设备 除盐水箱 混床 机组补水。 循环冷却水系统为敞开式循环系统,供机组凝汽器及辅机冷却器冷却 用水。 2007年 5月前,循环冷却水补水为官厅水库水, 2007年 6月后使用 城市再生水。 三、 公司发电综合水耗 时间 发电综合水( m3/MWh) 2001年 7.41 2002年 4.29 2003年 3.02 2004年 3.35 2005年 3.27 2006年 3.16 2007年 2.46 2008年 2.27 2009年 1.97 节水措施(一) 采用加酸及阻垢联合处理,提高循环水浓缩倍率 实施要点:循环水采用加酸阻垢联合处理,

4、是 成熟的循环水水质调节处理方法,实施的关键是 通过循环水处理工艺试验,确定循环水处理控制 参数;设计安装循环水加酸设备;通过设备调试, 确定循环水运行控制参数。 效益分析:采用加酸及阻垢联合处理后,循环 水浓缩倍率由 1.8提高到 3.0发电综合水耗由 7.41 降到 4.29 m3/MWh,每年节水 1000余万吨。 节水措施(二) 生活、含油废水深度处理 生活污水处理系统 改造前处理工艺 :生活污水 污水池 污水泵 调节池 提升泵 一体化污水处理设备。设计处理 水量 20t/h。 改造后的处理工艺:生活污水调节池 泵 酸 化沉淀池 一体化三相流化床 中间水池(与含油 废水混合 气浮滤池

5、活性炭紫外杀菌 水塔。 含油废水处理系统 改造前含油废水处理工艺 :机房 4m地坑 地坑 泵 调节池 调节泵 隔油池 溶气泵 均浮器 一级气浮 二级气浮 活性炭过滤器。设计处理水 量: 40 t/h。 改造后的工艺流程为:含油废水调节池 泵 浸没式油水分离器 中间水池(与生活污水混合) 气浮滤池 活性炭紫外杀菌 水塔。 效益分析 降低运行费用 每年节约聚合铝: 131t,折合人民币 10万元。 降低电耗:设备用电负荷由 200kw降为 120kw, 每年节约电量: 70.08万 kw,折合人民币 25万元。 节约水资源:生活、含油废水经过深度处理,回 用于循环冷却水系统,每年可节约水资源 20

6、万吨。 减少废水排放:降低了废水排放,保护了环境, 具有良好的社会及经济效益。 节水措施(三) 循环排污水回收利用 化学水处理工艺: 循环排污水 生水加热器 澄清池(加 NaClO、 PAC) 双介 质过滤器 盘式过滤器 超滤 反渗透。处理后的水一部分 经过一级除盐、混床处理后作为机组及热网补水,其于部分 用于循环冷却水补水。 实施要点: 通过现场中型试验,确定化学水处理工艺。 澄清池的作用很大,控制出水浊度 1NTU。 选择质量优良的超滤及反渗透膜元件。 效益分析 每年节水 200余万吨,直接经济效益 400万元。 减少工业废水排放,降低环境污染,利于环境保护。 节水措施(四) 化学自用水回

7、收利用 化学自用水组成及特点: 由于化学水处理工艺复杂,自用水率较高,节水潜力大。 直接可用水:多介质过滤器正洗排水、盘滤、超滤反洗 水、反渗透冲洗、除盐、混床反洗、置换、冲洗水、反渗透 浓水等。 简单混凝澄清后可用水:澄清池排污水、多介质过滤器 反洗水等。 化学自用水回用方案 直接可用水通过回收管道直接回用于循环水。 反渗透浓水具有浊度低、含盐量高特点,直接回用于脱 硫工艺水,是比较理想的选择。 澄清池排污水、多介质过滤器反洗水等经简单混凝澄清 后回用于循环水(未实施)。 化学自用水回用效益分析 化学自用水回用: 每年节水 40万吨,直接经济效益 70余万元。 一次性投资 16万元, 3个月

8、回收成本。 反渗透浓水回用: 每年节水 35万吨,直接经济效益 60余万元。 一次性投资 60万元,当年回收成本。 化学自用水回收利用注意事项 做好 化学自用水 水质、水量平衡计算 。 超滤反洗排水回用,考虑管道阻力 0.1MPa。 反渗透浓水回用于脱硫工艺水,考虑下列因素: 浓水水质对脱硫系统腐蚀影响,通过腐蚀试验确 定。 CL-含量对石膏品质影响。 脱硫吸收塔除雾器冲洗时积盐、结垢倾向增加。 脱硫工艺水质量劣化,脱硫废水排放量增加。 做好脱硫系统监督、检查、使用效果评价等工作。 节水措施(五) 脱硫废水处理工艺探讨 传统脱硫废水处理工艺: 处理工艺:预氧化 中和 沉淀 絮凝 澄清后达标排放

9、。 加药系统:次氯酸钠加药预氧化、 Ca( OH) 2加药中和、有 机硫、 FeClSO4絮凝、助凝剂加药沉淀、亚硫酸钠加药还原等 系统。 运行费用估算:化学药剂费用约 250万元。 脱硫废水处理工艺改进: 通过混凝试验,简化药剂种类,降低运行成本。 脱硫废水水箱内增加曝气装置,将亚硫酸氢钙氧化为硫酸 钙,降低 COD( cr) 值。 进行水质全分析,检测重金属离子含量,在满足要求的情 况下,作为卫生清扫用水。 节水措施(六) 消防水系统泄漏处理 腐蚀泄漏状况: 1988年竣工投产,设计运行压力 1.6Mpa。 2005年消防水 系统管道开始泄漏, 2007年泄漏部位逐渐增多。腐蚀泄漏特 征:

10、主要集中在管道中下部水流速较低部位,以点蚀为主。 泄漏水量:经统计计算,目前消防水流量 80t/h左右,正 常情况下,消防水用量应在 30t/h左右,泄漏量约 50t/h,每 年泄漏 40余万吨。 处理方案:由于消防水管道为地下铺设,每次发生泄漏查 找泄漏点困难而且处理工作量、处理难度大。为减少维护工 作量及保证消防水系统安全稳定运行,地下消防水管道准备 采用 HDPE管内穿插修复处理方案。 节水措施(七) 采用城市再生水作为工业用水 背景 近十年来,华北地区干旱少雨,电厂赖依生存的官厅水库水位急 剧下降,官厅水库已无水可用,严重影响公司生存发展。为缓解供 水矛盾,保证公司可持续发展,根据北京

11、水务局的要求,于 2007年 6 月开始,采用城市再生水作为公司工业用水。 循环冷却水系统材质 汽机凝汽器及辅机冷却器材质主要为黄铜管及碳钢,循环冷却水 管道材质为碳钢。汽机: 1 3号机组凝汽器铜管材质为 HSn70-1B; 4 号机组凝汽器铜管材质为 HSn70-1A; 1 4号机组凝汽器空抽区铜管 材质为 B30; 1 4号机组主冷油器铜管材质为 HSn70-1;原水加热器 铜管材质: H68。电气: 1 4号发电机、励磁机冷却器铜管材质为 HSn70-1A; 1 4号机组 1、 2号给水泵电机冷却器铜管材质为 HSn70- 1A。锅炉:辅机冷却器铜管材质为黄铜管、紫铜管。 使用城市再生

12、水所作的主要工作 考察水源六厂城市再生水处理工艺,统计分析了再生水质量。 根据公司设备实际情况,确定城市再生水供水指标。 到使用城市再生水电厂进行调研,考察城市再生水深度处理工艺、 使用再生水存在问题及运行管理经验。 组织召开 采用城市再生水作为工业用水 研讨会议,结合公司设 备实际状况,提出了设备改进意见及安全使用城市再生水建议。 进行 循环冷却水动静态阻垢腐蚀试验 、 循环冷却水碳钢缓蚀 剂及杀菌灭藻剂筛选试验 ,通过试验,筛选出循环冷却水阻垢、铜缓 蚀、碳钢缓蚀及杀菌灭藻剂的种类。 为防止城市再生水中氨氮硝化反应引起系统的酸性腐蚀及微生物腐 蚀,安装循环冷却水 pH调节及固定杀菌灭藻系统

13、。 使用城市再生水所作的主要工作 在 循环冷却水碳钢缓蚀剂及杀菌灭藻剂筛选试验 结 果基础上,进行碳钢缓蚀剂及杀菌灭藻剂工业试验,并根据 实际运行情况,调整碳钢缓蚀剂及杀菌灭藻剂加药量。 进行城市再生水石灰深度处理的初步可行性研究。 机组辅机冷却器水室、管板涂膜,防止水室、管板腐蚀。 循环水塔化冰管防腐。 进行循环排污水回收利用技术改造,经处理过的部分淡水 回用于循环冷却水,用于改善循环冷却水质量。 加强城市再生水及循环冷却水质量监督。 加强循环冷却水系统运行管理,重点做好降低循环水浊度 工作。 分析循环冷却水浊度对腐蚀的影响及不同季节城市再生水、 循环冷却水水质变化。 采用城市再生水作为工业

14、用水使用效果评审结论 针对北京市用水紧张必须使用城市再生水的现实,通过阻垢、杀菌、 防蚀等系列试验,制定了再生水使用综合控制方案,并于 2007年 5月应用 生产实际。两年多的应用结果表明,所选择方案技术可行,具有投资少、 运行成本低的特点,取得了良好的效益,特别是有效的解决了凝汽器铜 管腐蚀问题,为现役同类电厂使用城市再生水提供了成功经验。 为了进一步提高电厂生产用水的安全性,建议针对城市再生水的不稳 定性,继续研究水质变化对用水系统的影响,重点解决下列问题: 从杀菌灭藻、添加缓蚀剂及表面防腐处理等技术措施,研究解决碳钢 材质的腐蚀。 从管材选择、运行方式、停用保护等技术措施,研究解决辅机冷

15、却器 污堵腐蚀问题。 研究反渗透污堵原因,采取强化预处理等措施,解决反渗透污堵问题。 其它节水工作(八) 锅炉排污及检修用水回收利用: 锅炉连续排污水回用于热网系统,锅炉定排及 检修用水回用于循环冷却水。 锅炉伴热疏水回用于热网系统。 机侧检修用水回用于循环冷却水系统。 化学集中取样架排水回收利用。 循环冷却水系统冬季采用单塔运行方式,减少蒸 发损失。 五、节水后续工作及体会 节水后续工作: 澄清池排污、多介质过滤器反洗排水回用。 输煤栈桥及炉侧电除尘冲洗水实现闭式循环。 锅炉化学清洗废水处理。 在机组 AGC运行方式,采用循环排污水作为化学水处理水源,在原水 及预热器汽源双重、同向影响下,如何降低澄清池排污率,需要研究。 几点体会: 节水工作是化学技术监督的重要内容。 在保证设备安全的情况下,做好节水工作。 考虑节水方案,必须兼顾水量、水质平衡。 采用 “ 逐级使用、清浊分流 ” 治理原则,减少处理水量及设备投资。 根据不同季节,调整设备运行方式。 采用新技术、新工艺,使节水效益最大化。 节水工作,从 “ 小处着眼、大处着手 ” 。 新建机组,综合、充分考虑节水问题。 结束语 祝 2010年度化学技术监 督会圆满成功,祝全体同 仁工作顺利、身体健康。

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