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自动装料机(装袋机、打包机)的控制方案.doc

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自动装料机(装袋机、打包机)的控制方案.doc

自动装料机(装袋机、打包机)的控制方案此方案广泛用于木耳装载机、打包机、装袋机、装料机等。本文详细介绍了其控制部分实现思路及技术方案,可供工程师参考。方案中使用的直流无刷电机驱动器需要具有以下功能:485通讯,力矩调节,电流自动检测及控制,启动及刹车缓冲时间配置,支持0-5V模拟信号,支持PLC脉冲及开关量信号,带过流及堵转保护功能。方案中使用电机为120度有感无刷电机。控制过程中需要使用的调试软件及MODBUS-RTU协议请参考相关资料。需用器材:带485通讯及力矩调节功能的直流无刷电机驱动器,48V 500W无刷电机,PLC(需要支持485通讯,也可以用其他支持485通讯的上位机),限位开关若干。装料机运动过程:此套设备实现的是一个压料(或装袋)的过程。电机从A点正转运动到B点停止,此时开始装料,在B点时有反向力推动电机反转向C点运动(C点位于A点与B点之间某一位置);而电机需有一个正转方向的力来对抗此反向推力,且此力大小可调。推动反转运动到C点后(C是A与B之间的某一点),正常回到A点停止。A与B之间速度可调,B与C之间力矩可调。控制方案: 使用485通讯控制第一步:拖动电机由A点运作到B点,或在A,B点装限位开关(不接开关可以使用堵转停机方式)让电机在A、B点运行测量A与B总行程,读取转动位置(0X0024和0X0025寄存器,看总行程值);第二步:用位置控制方式,给定转动位置(0X0046和0X0047寄存器)即开始测量的总行程,电机便会运行到B点停止;第三步:检测电机转动位置(0X0024和0X0025寄存器,看是否等于总行程和完成状态(寄存器0X0023是否行程完成),当行程完成时电机在B点停止。此时切换到占空比/力矩方式(在寄存器0X0042给定一个正数值占空比)(切换后力矩可调,可以用485通讯修改电流值,也可以用手排至拨码开关切换实现)。此时由于反向推力的存在,电机处于堵转状态,配置最大负载电流大小(寄存器)即可改变B到C点运行中的正向力矩。第4步:到达C点,装袋过程完成,给给定转动位置(0X0046和0X0047寄存器)0,电机便会运行到A点停止;可能的故障表现及处理方法:1、样机使用了尤奈特48V/500W电机。若“电机学习成功了,但操作就霍尔错误”,或“反复学习平均6次中有一次失败,学习成功过程中每次转动位置不等,有时相差几十个位置,不是每次增加一个转动位置”,是因为这款电机售价便宜,其电机线与霍尔线包裹在一条电缆包里,干扰特别大。2、使用PLC扫描寄存器的时候,若电机出现一顿一顿的现象怎么解决?PLC扫描的时候,是将所扫描的寄存器里的值都写入一边,先扫0X0040写停止,再扫0X0042写速度,反复执行则以过程,就出现一顿一顿的现象。3、若驱动器密封在箱子里,中途接线脱落或重新接线,PLC如何让驱动器学习?解答:上电如果学习状态是“未学习”,操作会提示“先学习”。如果之前已以配置或学习过状态显示“已学习”,操作会提示“霍尔错误”。0X00E1支持03,06功能码,当写值1时启动学习,之后读取状态,读到是1的时候,证明还在学习,是0的时候已经停止。当0X00E1读出是0的时候,电机已经停止,学习完成,再读取0X00E2寄存器,0是准备学习,1是正在学习,2是正在停止,3是学习成功,4是学习失败。先对0X00E1寄存器写1,开始学习。此时读取0X00E1的值,当其为0时,再读取0X00E2的值,看学习结果。4、485模式下,电位器最小调不到0,只能调到0.6V,这是什么原因?解答:电机学习后,电机转动方向与工程师期望方向的相反,于是变换了线序。但是线序变化后,有时能正常转,有时能转但不正常,电机一顿一顿的,不提示错误;或者有时会提示错误。原因:电机霍尔信号的线序交换后共有6种接法,只有一种是可以正常工作的,还有一种可以正常运行,但是刹车等其他操作会出现异常,有2种会异常运行,有2种不能运行。建议:把电机的线标上序号,都按照一种顺序接线。如果中途脱落,请按照标明的线序重新连接。若电机霍尔信号的线序改变,请重新学习。IN1/IN2/IN3都接电位器,若转动其中一个电位器,在软件界面监控里的IN1、IN2、IN3的电压会有其中一个电位器的影响,波动。技术支持

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