高压供电安全措施
高压供电系统预防性检查说明机电运输队2008年1月26日我公司近期供电系统10KV高压电缆多次出现电缆放炮现象,并造成全矿停电停风的安全事故;2008年1月26日,联合厂家属区10KV高压电缆放炮;2008年1月23日井下变电所段400KVA变压器10KV高压电缆漏电;2008年1月26日9:15分,地面变电所号主变10 KV高压出线电缆终端头放炮(变压器出线侧);2008年1月26日,联合厂家属区10KV高压电缆放炮;2007年12月18日8:23分,号主变10 KV高压出线电缆终端头放炮(进线柜侧);2007年10月31日6:45分, 号主变10 KV高压出线电缆终端头放炮(变压器出线侧);针对近期出现的多起供电事故,在电缆故障原因未查明的情况下,我公司必须加强供电系统的安全隐患排查工作,做好日常供电环节中重要设备的定期检查工作,防止重特大供电安全事故的发生;为此特制定公司安全供电设施的隐患检查工作和突发性停电预防措施。一、地面35KV变电站双回路供电系统运行现况:1.主供线路清哈线进线保护装置(TOP9720A-20H型)出现故障无法正常运行,变压器后备保护测控装置(TOP9720C-22H型)出现故障无法正常运行;现故障保护装置均已断电停用,即清哈线进线及变压器均无保护。2. 备用线路硫哈线变压器后主保护装置(TOP9720C-12H型)出现故障无法正常运行;进线保护装置(TOP9720A-20H型)出现故障无法正常运行,现故障保护装置均已断电停用,即硫哈线进线及变压器均无保护。3.现使用清哈线作为供电电源,硫哈线作为备用电源。4.SVC动态无功补偿装置中脉冲柜控制触发电路板出现故障,致使丢脉冲现象经常出现,动态补偿运行不稳定。二、日常检查安全技术措施:1.变电所值班人员加强对主变压器室内两台主变的巡视,注意运行变压器的声音,并对电缆接头温度和变压器运行温度进行仔细测定并记录。2.在安全距离范围内对电缆沟内的高压电缆和高压开关柜进线电缆进行巡视检查。3.加强对10KV高压开关柜的巡视检查,对检查中出现的异味、异声和不正常状态必须及时汇报。4.机运队技术组对高压供电线路重的重要设施制定定期检查计划,对存在的安全隐患及时向上级汇报并根据安排进行隐患处理。5.重点检查所有高压供电电缆的连接头和接线位置,做好交联电缆的预防性试验。 (1)预防性试验项目: 测量电缆外护套绝缘电阻和内衬层绝缘电阻; 测量钢铠对地的绝缘电阻,检查电缆的外护套有无损伤; 测量铜屏蔽层对钢铠的绝缘电阻,检查内衬层有无损伤; 测量外护套和内衬层绝缘电阻采用500V兆欧表。当绝缘电阻很低时,应用万用表的"正"、"负"表笔交换测量铠装层对地或铠装层对铜屏蔽层的绝缘电阻。若两次测得的绝缘电阻值相差较大时,就可判明外护套和内补层已经进水受潮。 使用2500V兆欧表测量电缆的绝缘电阻。 使用万用表测量铜屏蔽的连续性。 (2)预防性试验的周期:近期对井下所有10KV高压受电电缆进行一次全面检查,此后每季度检查一次;(3)预防性试验的标准: 用500V兆欧表测量电缆外护套的绝缘电阻值不低于lM/km; 用500V兆欧表测量电缆内衬层绝缘电阻值不低于0.5M/km; 用2500V欧表测量电缆主绝缘电阻值不低于1000M/km 6.对高压电缆的检查及处理结果填表记录并由主管领导审阅签字存档。 7.通风部负责对再用自救器进行一次全面检查,对不符合要求的立即进行补充或更换,安检部对所有井下作业人员进行一次自救器使用方法的现场模拟操作;通风部完善主扇停运后的应急安全处理措施并对井下避灾路线图进行确认完善后下发到井下各施工队伍。8.地面变电所值班人员按照“硫磺沟分公司重大停电事故应急处理预案”内容进行操作。 编制: 机电运输队: 机电经理: