轻稀土萃取分离新工艺技术研发工作报告

上传人:微*** 文档编号:94467289 上传时间:2022-05-22 格式:DOCX 页数:15 大小:139.47KB
收藏 版权申诉 举报 下载
轻稀土萃取分离新工艺技术研发工作报告_第1页
第1页 / 共15页
轻稀土萃取分离新工艺技术研发工作报告_第2页
第2页 / 共15页
轻稀土萃取分离新工艺技术研发工作报告_第3页
第3页 / 共15页
资源描述:

《轻稀土萃取分离新工艺技术研发工作报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《轻稀土萃取分离新工艺技术研发工作报告(15页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、轻稀土萃取分离新工艺技术作报告广东富远稀土新材料股份有限公司2015 年 1 月一、项目背景1.1.1立项背景 1.2.2国内外技术发展现状与趋势1.二、项目的工作内容5.2.1 项目的组织管理5.2.2 主要研究内容7.2.3 解决的关键技术7.2.4 采用的工艺流程8.三、项目的成果水平及创新性 8.3.1 项目达到的主要技术、经济指标 8.3.2 成果技术水平9.3.3 技术创新性 9.3.4 与国内外同类技术比较 1.0.3.5 知识产权状况 1.1.四、项目产业化现状与趋势1.1.4.1 科研成果转化状况 1.1.4.3 竞争能力 1.3.4.4 预期经济和社会效益 1.3.一、项目

2、背景1.1 立项背景轻稀土含量多,应用范围广,用量大,是稀土元素中重要的部分。我国南方离子型稀土矿(除高钇矿外)普遍以轻稀土( La、 Ce、 Pr、 Nd)为主, 约占60%, 我国北方的混合稀土精矿和四川的氟碳铈矿也均以轻稀土为主,占96%- 98%南北稀土矿的这一特点决定了稀土分离的关键在 于轻稀土的分离,轻稀土的分离成本占到整个分离成本的30%-60%北方的混合稀土精矿和四川的氟碳铈矿经化学提铈的轻稀土组份与离子吸附型稀土矿的轻稀土组份类似, 其数量约占总量的40%, 可以使用相同的分离流程。我国对氟碳铈矿稀土萃取分离工艺研究起步较早,在生产工艺和理论研究方面取得了颇具特色的成果,并建

3、立了相应的轻稀土分离工艺流程,这些流程各有不同缺点和不足,是针对高铈的北方轻稀土原料而设计的,特别是对南方离子型稀土矿分组得到的轻稀土和北方矿经化学提铈、分组得到的轻稀土的分离不甚理想,普遍存在充槽物料和酸碱消耗大,固定投资和生产成本过高的问题,因此,有必要研究开发充槽物料和酸碱消耗更省的轻稀土萃取分离的方法。2.2 国内外技术发展现状与趋势轻稀土通常是指镧、铈、镨、钕四种稀土元素的总称。它们具有较低的原子序数和较小质量。目前轻稀土的萃取分离普遍采用P204煤油一盐酸体系或P507煤油一盐酸体系,其国内外技术发展现状与趋势有 以下几个方面。( 1)传统分离方法轻稀土萃取分离的传统方法和流程是采

4、用P204煤油一盐酸体系或P507煤油一盐酸体系按Pr/Nd、Ce/Pr、La/Ce分离顺序先后得到Nd Pr 和La、CG品,或按LaCe/PrNd、La/Ce、Pr/Nd分离顺序先后得到La、Ce和Pr、NcT品,这两种传统方法充梢物料和酸碱消耗大,固定投资和生 产成本高传统的轻稀土分离工艺流程图如下:LaCePrNd1Nd第二种流程的Pr/Nd的分离则可以选择水相进料和有机进料(Of)方式,如采用有机进料方式可减少了 LaCePr/CePrNcS一分离梢负载有机相 的反萃酸的消耗和Pr/Nd分离时有机相重新负载PrNd的碱的消耗,生产成 本会有所下降。但会大大增加Pr/Nd分离梢的体积,

5、造成设备投资变大和 充梢物料变多。目前,在全国稀土分离企业中还有相当数量的企业使用这种传统工 艺,究其原因是这种工艺流程短,控制简单,技术要求低,技术人员水 平和工人素质要求低。(2)三出口方法针对传统方法的不足,严纯华等人对氟碳铀矿稀土萃取分离流程做 过改进,开发了带三出口的轻稀土分离工艺流程,其针对高铀的北方轻 稀土原料而设计的。带三出口的轻稀土分离工艺流程图如下:LaCePrNd这两个流程均采用三出口技术,三出口能有效利用分离功,它从中 间引出高浓度、小体积的富集物溶液,使后续分离梢进料量下降,从而 减少后续分离所需的萃取量和洗涤量,后续分离梢的体积变小,减小了 设备及充梢的投资,降低了

6、酸碱单耗。第二种流程中Pr/Nd分离也可以选 择水相进料和有机进料方式。这种工艺在1995年前后开始在有些稀土分离企业中应用,由于充梢 物料和酸碱单耗没有很大下降,加上三出口控制要求高,三出口组份和 出口量波动大,不稳定,易出质量问题,所以未能普及推广。(3)组合联动法邓佐国等人也对混合轻稀土萃取分离工艺进行了优化研究,开发了 带模糊分离的轻稀土分离工艺流程,其针对高铀的北方轻稀土原料而设 计的。组合联动轻稀土分离工艺流程图如下:LaCePrNdCePr在组合联动萃取分离工艺流程中采用了模糊分离、置换萃取、有机 相进料技术,将多套具有一定分离功能的分离模块通过一定的方法巧妙 地组合串联在一起,

7、形成联动,组合联动技术实现用一个工序得到多个分离产品,且整个工序酸、碱、料各只有一个加入点,简化了工序环节和操作控制,实现减小固定投资、降低生产成本的目的。模糊分离技术可以选用很小的萃取量来分离,大大减小萃取槽体积和缩短工艺级数,降低了充梢一次性投资和化工材料单耗。 置换萃取技术利用La/CePr分离 梢的负载有机相的吊顶替CePr/Nd分离梢的吊,CePr/N册离梢的V来 顶替La/CePr分离梢的V,实现La/CePr分离梢反萃不用酸和CePr/Nd分 离槽有机相不用碱皂化,大大降低了酸碱单耗,可以节省大量的生产成本。这种工艺在2003年前后开始在有些稀土分离企业中应用,由于充槽物料和酸碱

8、单耗没有较大下降,由于这种工艺控制稍复杂,技术人员水平和工人素质要求需,只有相当实力的企业采用。加上三出口控制要求高,三出口组份和出口量波动大,不稳定,易出质量问题,所以未能普及推广。( 4)萃取槽级段配置在传统的萃取分离工艺中,有机相采用按批次地间歇式皂化,将皂化好的有机相从高位槽流进萃取槽第 1级, 这种传统的有机相皂化方式既增加了工序,又不方便及时调控工艺参数。而且出口水相浓度低,水相衡接不理想,存在后续分离萃取槽和存贮设备体积增大的问题,降低了分离能力,另还存在出口水相杂质富集,易造成 NaCl等结晶盐对梢体的 堵塞现象。在传统的萃取分离工艺中,洗涤段加入洗酸,反萃段加入反酸,经常存在

9、洗涤段和反萃段负载有机相与洗酸、反酸流量相差很大的情况,造成相比失调,产生的后果是负载有机相与洗酸、反酸在混合室未能充分接触反应,造成反应平衡时间延长,洗涤和反萃效果差,级效率低,生产上需用超过理论值数倍的酸量进行洗涤和反萃,导致体系平衡酸度 和反萃液剩余酸度高,降低了洗酸和反酸的利用率,增大了酸的消耗, 提高了分离成本,也影响分离产品质量下降,反萃液稀土浓度低、酸度 高、体积大,与后续工序的衔接带来许多麻烦。二、项目的工作内容公司高度重视研发工作,成立了研发小组,组织人力,安排资金, 迅速展开了相关研发工作。自主开发出“一种轻稀土萃取分离的方法” 本工艺技术解决目前轻稀土萃取分离充梢物料和酸

10、碱消耗过大的问题, 使生产线达到连续、稳定、低耗的流水线作业要求,降低了生产成本, 减小了环境污染,提高了产品质量,产生了较好的经济效益和社会效益。 2.1项目的组织管理1、研发小组研发工作由公司工程技术研究开发中心负责。项目成立了由公司领 导任负责人的13人研究开发小组,其中2人为辅助人员,成员专业涵盖: 治金、机械设备、环境、无机化工等。详见下表 2-1。表2-1研究开发小组成员名单参加人员所属部门职务、职称承担任务杨金华总经理技术指导凌诚副总经理、工程师技术指导韩旗英技术部经理、工程师项目负责韩德义质监部经理项目实施钟德强生产部经理项目实施韩新福生产部副经理项目实施林强绪技术部副经理项目

11、实施李世清沉淀车间车间主任项目实施杨聪产前处理车 问车间主任项目实施韩芳悦萃取车|可车间主任项目实施姚日金灼烧车问车间主任项目实施林永忠中心化验 室主任项目实施廖赣中心化验 室副主任项目实施凌雁中心化验 室分析员项目实施2、研发资金项目投入经费600万元,主要用于研究开发和购买分离设备和原辅 材料。项目研发资金使用情况详见下表 2-2。表2-2项目研发资金使用情况表科目金额(元)说明内部研究开发投入额其中:人员人工直接投入折旧费用长期费用摊销设抽设备调试费无形资产摊销其他费用委托外部研究开发投入额其中:境内的外部研发投入额研究开发投入额(内、外部)小 计3、研发进度研发从2014年1月展开,历

12、时12个月。项目研发进度包括项目前 期工作、勘察设计、建筑施工、设备订货、设备安装调试、试生产、竣 工验收交付使用共7个阶段。本项目研发进实施度见表 2-3。表2-3研发实施进度表在舁 厅P项目时间1工程前期工作2014.1.1 -2014.2.282勘察设计2014.3.1 -2014.3.313建筑施工、改造2014.4.1 -2014.4.304设备订货、制作2014.5.1 -2014.7.155设备安装调试2014.7.16 -2014.8.156试生产2014.8.16 -2014.11.307验收交付使用2014.12.12.2 主要研究内容项目主要研内容有两方面:(1)轻稀土萃

13、取分离新工艺技术研究;工艺设计的指导思想是实现最小的设备和充梢投资、最低的生产成 本、最方便的操作控制。(2)工业化生产设备的研制根据萃取分离生产要求,研究高效混合澄清萃取梢和能实现液体连 续稳定给料的加料装置。2.3 解决的关键技术项目需解决的关键技术主要有三点:(1)尽量减少设备和充梢物料及酸碱单耗,设计可节省投资和降低生产成本的先进合理工艺技术。(2)提高萃取分离梢级效率和两相流通稳定性,解决梢体密封性, 有机和盐酸气体不逸出梢外污染环境。(3)萃取分离过程中液体的定量加入控制方式, 使生产线达到连续、 稳定的流水线作业要求。2.4 采用的工艺流程工艺设计的指导思想是实现最小的设备和充梢

14、投资、最低的生产成 本、最方便的操作控制。为此需使用最小的萃取量和最大程度利用萃取 量,经广泛查阅文献资料和深入研究,轻稀土萃取分离新工艺技术拟采 用工艺流程如下:LaCePrNdLa CePr Nd第一步利用较经济合适的萃取量得到最大量的单一产品和最少量的 中间组份和难分离元素组份,以减少后续的进料量;第二步利用模糊分 离和置换萃取减少萃取量;第三步多次重复利用萃取量并提高单一 La的 料液质量,把从原料及酸碱中引入的轻金属离子予以大部分去除,生产 出钙含量低的镯料液。三、项目的成果水平及创新性3.1 项目达到的主要技术、经济指标我公司采用自主开发的“一种轻稀土萃取分离的方法”,于2010年

15、开始工业化应用,建成了年分离1800吨轻稀土富集物的生产线,经验证达到了如下技术、经济指标:(1)存梢有机相(1.5mol/L P507煤油)减少近125.3M3,稀土存槽量减少 18.18 吨,充槽投资大幅下降。(2)萃取分离得到的单一轻稀土产品料液Ca等杂质 10mg/l ,与传统萃取分离工艺相比,提高了产品质量档次。(3)吨轻稀土( REO萃取分离的总萃取量为9975mo1,消耗工业盐酸 3.46 吨,工业液碱4.04 吨,大幅度降低酸碱单耗。( 4 ) 箱 式混合澄清萃取槽级效率达85%,分离效果加大,槽体采用水封使槽内气体不外逸。转盘式连续加液装置流量误差小于3%,满足生产要求。3.

16、2 成果技术水平经公司应用认为:“该工艺技术合理先进、效果明显,能为公司带来了巨大经济效益和社会效益”。目前国内外未见与本项目技术特点相同的文献报道,也未有企业采用该轻稀土萃取分离工艺技术的报道,该轻稀土萃取分离工艺技术达到国内领先水平。3.3 技术创新性该轻稀土萃取分离新工艺技术充分利用了模糊分离、置换萃取、组合联动、三出口、有机进料、稀土洗涤、萃取槽连续碱皂化、萃取槽连续稀土皂、萃取量和洗涤量复用等工艺技术进行优化,工艺先进合理,流程设计独特,具有以下技术创新:( 1)降低了槽存有机相和稀土的物料量,降低了酸碱试剂单耗,减小了设备和充槽投资,降低了生产成本,减少了生产废水排放量;( 2)萃

17、取分离得到的单一轻稀土产品料液Ca等杂质含量少,提高了产品质量档次。( 3)设备结构合理,性能好,操作控制方便。3.4 与国内外同类技术比较针对稀土中含量多、应用范围广、用量大的轻稀土组份萃取分离充 梢物料和酸碱单耗过大的问题,采用自主研发的新工艺技术,使轻稀土 萃取分离生产线达到连续、稳定、低耗的流水线作业要求,减少了充梢 投资,降低了生产成本,减小了环境污染,提高了产品质量,创造了较 好的经济效益和社会效益,工艺先进合理,流程设计独特,达到国内领 先水平,研究取得2项发明专利,发表论文1篇。通过对传统、三出口、组合联动三种方式的六个流程工艺参数的详 细计算,归纳比较技术经济指标如下表:技本

18、经济指标传统流程三出口流程组合联动流程流程A流程B流程A流程B流程A流程B萃取槽(套)444458总级数(级)305305305305325545有机相存槽量(m3)473.8505.4401.2545.1432.4348.5稀土存才S# ( t)82.3193.7170.0292.9277.4764.13总萃取量(mol/吨REO)19037191851614819111151369975HCl 单耗(t/吨 REO)6.66.655.556.625.263.46液碱单耗(t/吨REO)7.717.776.547.746.134.04废水排放量(m3/吨REO)17.1917.3214.51

19、7.2513.699从对传统、三出口、组合联动三种方式的六个流程的存梢投资与试 剂消耗等技术经济指标比较中可以看出,组合联动流程B即本轻稀土萃取分离新工艺技术存梢有机相比传统流程A减少26.4%为125.3 m3,稀土存梢量减少 22.1%为18.18吨,按2010年充梢期间 P507 (比重 0.9g/cm3)、煤油(比重0.8g/cm3)、轻稀土富集物价格5.2万元/吨、0.78 万元/吨、8.5万元/吨计算,充梢物料减少约 503万元。每分离1吨(纯REO)轻稀土富集物原料的总萃取量减少47.6%,盐酸消耗减少47.6%为 3.14吨, 液碱消耗减少47.6%为 3.67吨, 按投产时盐

20、酸、 液碱价格 650元/吨、700元/吨计算,用新工艺每分离1吨(纯REO)轻稀土富集物原料, 可减少酸碱生产成本约5096元,每年可减少酸碱生产成本约 917.28万元,并分离1 吨轻稀土减少生产废水8.19m3。由此可见,组合联动流程 B 即本轻稀土萃取分离新工艺技术是最优的,这种带有模糊分离和置换萃取的组合联动轻稀土分离新工艺流程充分利用了模糊分离、置换萃取、组合联动、三出口、有机进料、稀土洗涤、萃取槽连续碱皂化、萃取槽连续稀土皂等工艺技术进行优化,降低了槽存有机相和稀土的物料量,降低了酸、碱试剂耗量,减小了充槽投资、生产成本和生产废水排放量,工艺先进合理,经济效益十分显著。3.5 知

21、识产权状况本项目拥有自主知识产权,其核心技术已授权发明专利两项,授权发明专利名称为:(1) 一种轻稀土萃取分离的方法(授权专利号:ZL201210433593.1) ;(2)转盘式连续加液装置( 授权专利号:ZL201020635592.2) 。四、项目产业化现状与趋势4.1 科研成果转化状况本工艺技术已在公司生产中应用, 已于 2010 年开始工业化应用, 建成了年分离1800 吨轻稀土富集物的生产线, 解决目前轻稀土萃取分离充槽物料和酸碱消耗过大的问题,节省充槽物料资金约 503 万元,满负荷生产时每年可减少酸碱生产成本约 917.28万元。工艺先进合理,使生产线达到连续、稳定、低耗的流水

22、线作业要求。降低了建设投资和生产成本,减小了环境污染,提高了产品质量。经过三年多的生产运行,该生产线为我公司带来了巨大经济效益和社会效益,累计新增利润 8742.18万元,新增税收 8280.9万元,详见下表。年份轻稀土处理量 (吨)销售额(万元)新增利润(万元)新增税收(万元)节支总额(万元)20118102803775939.915243.04385.8020129051551852682.192901.95419.752013470726.7120.09135.90203.19累计2185436288.78742.198280.891008.744. 2市场需求近10年来,随着稀土在高科

23、技领域的开发应用研究不断取得重大突 破,稀土材料的应用越来越广,特别是稀土永磁材料、发光材料、储氢 材料等稀土功能材料在高新技术产业中的大规模应用,已成为拉动国民 经济及国防建设持续稳定发展的重要支撑条件,并促进了相关产业的发 展和科学进步。2012年中国拥有稀土冶炼分离企业100多家,稀土分离能 力保守估计已经达到17万吨,实际可能超过20万吨。其中稀土金属的生 产能力已经达到45万吨的水平,其中单一稀土金属的年生产能力达3万吨,混合稀土金属的年生产能力约为 2万吨。以区域稀土资源为核心,中国稀土产业形成了三大基地和南北两大 稀土生产体系的格局。这三大基地一是以包头混合型稀土为原料的北方 稀

24、土生产基地,分离能力约8万吨;二是以江西等南方七省的离子型稀土 矿为原料的中重稀土生产基地,分离能力约6万吨;三是以四川冕宁氟碳 铀为原料的氟碳饰矿生声基地分离能力约 3 万吨。2012年稀土冶炼分离产品产量达11万吨(REO),占世界总产量的88% 国内稀土消费量为6.7万吨。广东6家稀土冶炼分离企业,年分离能力1.5 万吨;2012年,实际生产稀土冶炼分离产品9130吨;实现销售收入约11 亿元;出口稀土产品3361吨(REO),创汇7000万美元,广东已成为我国稀土生产大省和消费大省,在我国稀土市场上具有举足轻重的地位。广东省离子型稀土资源分布广,资源保有储量大,广东省在未来将会成为我国

25、离子型稀土分离大省。随着稀土产业规模的不断扩大,稀土冶炼分离过程中的节能减排问题日趋严重,需要大力降低产品单耗和提高资源的综合利用率。目前广东省内南方离子型稀土矿稀土分离厂有5 家,年处理能力达15000 吨,轻稀土组份约占60%,轻稀土数量为9000 吨,同时国内南方离子型稀土矿分离能力达60000 吨,轻稀土数量有36000 吨。另外我国北方矿年处理能力已达110000 吨, 其化学提铈后的轻稀土组份约占总量的 40%,轻稀土数量约有44000 吨。因此本项目有很大的推广市场,能为稀土行业带来较大的技术进步。4.3 竞争能力本工艺技术解决目前轻稀土萃取分离充槽物料和酸碱消耗过大的问题,工艺

26、先进合理,使生产线达到连续、稳定、低耗的流水线作业要求。降低了建设投资和生产成本,减小了环境污染,提高了产品质量。目前,国内外未见与本项目技术特点相同的文献报道,也未有企业采用该轻稀土萃取分离工艺技术的报道,该轻稀土萃取分离工艺技术达到国内领先水平,竟争能力强。同时我们还将利用自身的技术优势,进一步提高技术水平量,增强竞争优势。4.4 预期经济和社会效益目前广东省内南方离子型稀土矿稀土分离厂有5 家,年处理能力达15000 吨,轻稀土组份约占60%,按每分离一吨轻稀土可节约生产成本5096 元计,广东省内南方离子型稀土矿稀土分离厂每年可节约生产成本4586.4 万元。同时国内南方离子型稀土矿分离能力达60000 吨以上,按上述计算方式, 如果采用本分离工艺技术可年节约生产成本1.83 亿元以上。 另外我国北方矿年处理能力已达110000 吨以上, 其化学提铈后的轻稀土组份约占总量的40%,按上述计算方式,如果采用本分离工艺技术可年节约生产成本2.24 亿元以上,即全国推广累计可节约生产成本近4亿元。因此本项目有很大的推广市场,产业化前景广阔,能为稀土行业带来巨大效益和技术进步。

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!