QC七大技术在QC活动中的应用

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1、QC七大技术在QC活动中的应用 QC七大技术及QC活动介绍 QC活动及QC七大技术在此不再多做讲解, 如不是很了解QC活动及QC七大技术, 请查找相关 的资料学习了解。在这里,重点讲解QC七大技术在QC活动中的应用。 QC七大技术在QC活动中的应用 一、 背景介绍 A公司是生产集团饮水机的公司。最近根据售后服务部门的反馈信息,客户对产品的质量投诉有不 断上升的趋势,经售后服务人员的初步分析,问题集中在电加热管及线路板上面。 公司品质管理部根据反馈的信息,认识到有必要对产品的质量进行一次比较全面的分析,找出产品 质量下降的原因,并对其进行改进,以提升产品的质量水平,利于产品的进一步销售。 品质管

2、理部开会讨论,并决定成立两个品质分析小组,对电热管及线路板的质量进行跟踪分析,找 出问题的主要原因,并联合技术部门,提出改进方案并实施,以求产品的质量得到有效的保证。 二、 品质管理小组的成立 电热管质量小组 小组组长:姜云波(品质部负责电热管总装车间品质检验人员) 小组成员:李云根(电热管总装车间主任) 吴飞飞(小组组长) 王 龙(小组组长) 李淑芸(品管部人员) 线路板质量小组 小组组长:赵江枫(品质部负责电子车间品质检验人员) 小组成员:郑叶双(电子车间主任) 张 郁(小组组长) 李瑞杰(小组组长) 郑明华(品管部人员) 小组目标: 两个临时QC小组,利用一个月的时间,对两种配件产品进行

3、全过程检验,找出产生产品问题 的主要原因, 并协同相关部门, 制订解决方案并尽快实施, 并使质量水平降低到品质体系的目标或更低! 三、 小组计划 主计划: 9月1日到9月9日,跟踪产品,全检产品,利用品质七大技术及郎灵品质四图分析 软件,找出问题的主要原因。 9月10日到9月12日, 协同技术部门、采购部门,对问题的主要原因进行再次分析, 并制定改进方法和实施计划。 9月16日到9月2 5日,实施改进计划,并全程跟踪产品的生产过程,禾U用品质七大 技术及郎灵品质四图分析软件 ,对改进的效果进行分析、确认。 9月2 6日,总结本次QC活动,并对相关措施进行标准化。 分计划:(略) 四、 电热管Q

4、C小组活动过程 小组在组长的组织下, 从9月1日起到9月8日, 对全部的电热管产品进行了全检, 将检测的数据, 利用郎灵品质四图分析软件 ,得到了下图的初步结果: (数据收集表) 从上表中,我们初步可以看出每天的不良数及不良率,不良总数为50根,不良率达到了 2.8, 比品质体系的质量目标 1高了 1.8 所以,小组人员认为,电热管确实存在问题,以前的抽检样本太小,不能反映出整体的质量状况。 所以,在以后的抽样检验中,应当增加样本的大小,或者进行全检! 利用软件对上表进行进一步的分析,可以得到查检表,如下图: 从查检表中,可以发现各不良项目的影响度大小。 但为了更直观的观察各不良项目的影响度大

5、小,利用软件,绘制出了柏拉图,如下图: 从上图中,就可以非常明显的看出,前四项不良项目占了总不良的大部分,所以,小组人员一致认 为,要改进电热管的质量,必须有效的解决这四项的不良项目,必须对这四项进行再分析,找出产生这 四项不良的主要原因。 小组人员在9月9日禾U用晚上的时间,在生产现场开了一次不良分析的会议,对找出的四项不良 项目进行深入的讨论分析,利用鱼刺图的方法,找出产生不良的真正原因。 结论: 造成电热管螺母打滑的主要原因是: 1) 电动螺丝刀力矩未调整好(以前未作规定,大部分都调的太大) ; 2) 螺杆螺纹不标准(螺杆与螺母的螺纹不相配) ; 3) 螺母材料不符要求(螺母为不锈钢材料

6、,而电热管螺杆为铜质材料) 。 运用相同的方法,对其他三项的不良项目进行了分析,并都找到了相关的原因。 9月10日晚上,在品管部的组织下,将相关的技术部人员、采购部人员、生产部人员 集中到一起,对产生各项不良的原因进行了再次分析讨论,基本确定了这些原因是造成电 加热管不良的主要原因。然后,以技术部为主导,根据这些原因,制订出了相关的改进方 法。 最后,在品管部的组织下,制订出了改进方法的实施计划。实施计划如下(略) 9月11日到9月15日,在品管部的协调之下,对实施计划进行了准备。 9月16日开始进行改进计划,持续到9月2 3日。并对全部的电加热管进行是全检。 然后禾用郎灵品质四图分析软件 ,

7、对收集的数据进行了计算分析。 数据灌入表: 从上表中,可看出,不良率已经下降到了 1.3,但尚未达到品质体系的1标准,所 以,虽然不良率经过这次的改进,并达到了很大的下降。但还需进一步的分析。 下一步,由软件自动生成查检表: 再由软件自动绘制出柏拉图: 从柏拉图中可看出,各不良项的不良率已比较的低了。但如果要进一步的分析,可从ABC三项入 手,进行下一步的改善活动! 再来看看改善前后的推移图。 改善前: 改善后: 可看出,改善后的推移图,不仅不良率得到了有效的降低,而且不良率的有明显的下降趋势,非常 直观! 9月26日晚上,品管部、技术部、生产部、采购部等相关人员,集中在会议室,对本次的活动进

8、 行了一次总结。 由组长作了活动的过程讲解, 并将各图表禾用投影的方式, 对与会人员用作了详细说明。 然后,由组长主持,对实施的措施做了标准化,并作了分解实施计划,以使不良率维持在现在的良好水 平。 五、线路板QC小组的活动过程 线路板的不良根据售后服务人员的反馈信息,主要在于输出电压不稳定,从而影响了其他部件的工 作。所以,小组人员针对线路板的输出电压,作了专题改善活动。 第一步,连续全检100个线路板的输出电压。获得相关数据,并灌入郎灵品质四图分析软件 中: 灌入数据后,软件会自动计算出后两项的值。 然后,点击下一步,就可绘制出直方图: 从直方图中,可以明显直观的看出了问题。一是在合格线之

9、外的区域比较的多,二是分布也不是最 好的。 平均值管制图中,10 0个值里面竟有2个超出下限不符管制,所以,可以得出结论,生产过程并 没有得到很有效的控制。点的分布还是比较正常的。 再来看看R管制图: 汽车基地 R管制图点的分布来看,还算比较的好。 分析其中的不良数:9 不良率达到了9% 分析这9块不良的原因,只有一块是由于调节输出电压的电位器没有调节好的原因引起的外,其他 的8块均是由于变压器输出电压输出不合格造成的。 对此,小组人员讨论决定,将所用的变压器进行全检,然后再对10 0块线路板进行全检。 改进后的相关数据及图表如下: 直方图如下: 从改善后的直方图可直观的看出,品质已得到很大的

10、改善。所检产品全部在合格线之内,柱形分布 也是很理想。 平均值管制图如下: 从上图中可看出,各点分布都是比较好的。生产过程没有异常情况。 组距管制图如下: 从9月1日到9月10日,线路板QC小组,完成了改善前后的检测活动。取得了满意的效果。 9月12日晚,品管部组织了技术部、采购部、生产部的相关人员,对此次活动作了详细的汇报说 明。并要求采购部对变压器配套厂家提出相关的要求,必须满足我们提出的质量要求,否则要另外选择 厂家。对生产的作业标准和检验标准作了一些改善, 并进行了再标准化。以将此次活动的效果得到维持。 六、活动总结 两个QC小组活动都结束后,在9月2 7日晚,品管部开了个内部会议,对此次活动作了总结,并 由两个小组的组长写出总结报告,报总经理室备案。

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