蜡油加氢调研报告

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1、蜡油加氢调研报告6 O# R3 F5 0 Q. v L6 i! t5 D- # q2 d3 M4月份汽油新标准实施以来,我公司汽油烯烃、硫含量等指标一直卡边,操作弹性很小,调和难度大,特别是加工硫含量较高的原油时,汽油质量问题更加突出。为此,急需找到一种投资小、见效快的加工方案,以扭转这种被动局面。! m F C& E. $ |) G5 y% / d11月初,技术处牵头组织了一次外出调研,分别对长岭炼油厂和金陵石化公司蜡油加氢精制装置进行了考察,调研报告如下:: rF5 J. q# Z2 J+ P# c一、装置概况- H) d! s8 z O& X. K6 e$ o长岭炼油厂蜡油加氢精制装置,

2、原设计为焦化汽、柴油混合加氢,装置规模30万吨/年,压力8.0MPa。从1993年前后,开始尝试搞焦化蜡油加氢,由于当时条件不成熟,主要是工艺管线和设备及仪表设备的保温伴热没有搞好,造成管线冻凝、仪表失灵、机泵抽空;另外就是高分为冷高分,油温度低油水乳化严重,分离难度大。因此,蜡油加氢运行周期都不长,多则一个月,少则十几天,这样断断续续搞过三、四次,同时由于当时汽油质量问题不太突出,就又恢复为柴油加氢精制。到2003年汽油新标准实施以后,汽油质量矛盾变得突出起来,长岭炼油厂对30万吨加氢精制装置进行了改造完善,于今年9月4日开工,加工焦化蜡油。& L- Q& M& v0 p5 _! X金陵石化

3、南京炼油厂蜡油加氢精制装置,设计规模40万吨/年,压力8.0Mpa,1993年建成投产,原料为延迟焦化装置和重油催化装置混合柴油,2000年9月改造为蜡油加氢,原料主要为焦化蜡油,根据生产需要,有时也切换为减压蜡油。- E% t/ e/ _ Q& U% I9 Z二、原料及产品情况1 l X; W5 : w0 M! V1、 原料来源及产品去向3 % x( G) r% z: k6 R$ k长岭炼油厂蜡油加氢原料为焦化装置轻蜡油或轻重混合蜡油;南京炼油厂蜡油加氢原料为焦化蜡油或减压蜡油,根据生产情况,交替切换加工。加氢精制后的蜡油,均作为催化裂化装置原料。2 L8 a6 r/ I$ e7 G+ X2

4、、 原料及产品性质/ M9 x# B& T$ O$ R6 w, Z& E: b( d0 E n1 u- V表1 蜡油加氢精制装置原料及产品性质 eY6 K: DS$ t K 长岭炼油厂 南京炼油厂s1 + E6 0 n9 i) J V4 - w) X样品名称 加氢原料 加氢产物 加氢原料 加氢产物: U+ z8 C% S# s3 % h8 F7 C9 q密度/Kg/m3 908.5 890.2 897.8 880.2* i& m G# g& _# Y3 初馏点/ 305 305 201 219$ Q6 4 Q- O. % / / q+ _ l) 10%/ 378 347 383 374( M9

5、 a# U3 w8 A5 T# p30%/ 414 389 400 3944 6 M: s4 % W8 3 f50%/ 429 407 417 4137 Z5 y l4 ( q1 L! Z70%/ 443 424 449 441, I+ _) i6 q5 Q( _90%/ 466 452 473 461 h$ Y7 e8 Q4 k9 f* w7 Vc! R95%/ 474 465 486 474) N5 . F9 c+ B& r4 J凝固点/ 30.0 30 27 288 G/ a! I& G残碳/% 0.01 0.01 0.42 0.15% A3 i4 : K+ 总硫/% 1.04 0.15

6、 0.8972 0.1338n. v1 u2 a+ ; e b6 总氮/PPm 4894.5 2949.1) y# & U- Q: G* 碱氮/PPm 1860 1508 ! w# P. w: g$ z7 Q/ |/ B7 s# Q折光 1.5181 1.5041 1.490 1.4789 i( P R/ U7 _* j粘度/50 13.90 11.10 15.67 11.97& h- Y9 G2 b2 q( S h1 e& ! O粘度/80 6.150 5.350 % S, P Q0 z) 0 H3 H金属含量/PPm : ph: r8 5 cNa 0.03 2.52 |5 K& I8 y-

7、 j7 ud% sFe 0.60 1.779 & 8 v) P6 C0 l% e0 M+ ONi 0.91 0.30# k8 X, m( + T& V4 RCu / 0.02) p4 D+ T$ H$ V 0.16 0.05* P3 W U0 R! . D5 c2 J* 3 WPb / /0 |6 F8 q% q) J N H9 # Q+ a & r8 9 2 0 j* N三、催化剂4 A, |# j5 KU0 e0 t长岭炼油厂与北京石科院、抚顺石油化工研究院合作,先后开发了蜡油加氢精制催化剂RN-2、FCT-1,均为长岭催化剂厂生产。93年到97年使用RN-2,97年以后一直使用的FCT-

8、1,2001年进行过一次器外再生,目前催化剂活性较好,脱硫、脱氮效果比较理想。7 n) g7 8 N% F南京炼油厂蜡油加氢装置催化剂为FH-5,是抚顺石油化工研究院针对柴油加氢精制研制的,从93年建成投产到现在一直使用,截止到2000年9月改造为蜡油加氢装置之时,累计加工柴油280万吨,催化剂的寿命已达75.43t油/kg剂,期间运行7年,因反应器床层差压高而进行过三次撇头处理。2000年9月份改为蜡油加氢后继续使用,活性下降较快,2001年进行过一次器外再生。目前催化剂活性低,加氢脱硫能力下降。% B Z6 a. r( C M: O* p6 E) C; P u四、工艺流程及操作条件7 x5

9、 3 mM 1 P* L6 k& n长岭及南京两套装置反应流程基本相同,反应器床层均为三段,但都不打冷氢,都增上了抗乳化剂加注管线,在反应器前加注软化水和抗乳化剂,高分均为冷高分。分馏部分有不同之处,长炼分馏塔有加热炉重沸器,塔底不吹蒸汽,塔顶不打回流,塔顶产物进入污油系统,南炼分馏塔无重沸器,塔底也不吹蒸汽,塔顶不出产品,全部打回流。两家分馏塔均无侧线抽出。两套装置操作条件见表2。 R3 Y$ 7 ?4 i) C1 B y1 7 I) C7 u表2装置操作条件( u* N j8 H6 r* ) E+ p项目 长岭炼厂 南京炼厂 备注5 d/ G6 S6 V- X/ I8 S1 j催化剂型号

10、FCT-1 FH-5 + s8 x# V: 3 2 Y6 W+ X催化剂装填量,吨 22 37 # i$ ?/ P9 t, X3 X+ T& r, e: w9 i; e) V z进料量 ,吨/时 28 60/40-50 减压蜡油/焦化蜡油8 H( u5 b7 3 U) Y3 , A g9 u新氢量,Nm3/h 6500 4000/5500 减压蜡油/焦化蜡油. _& E+ p8 H9 / u5 X% h0 B7 S空速 ,(m)h-1 1.27 1.62/1.08-1.35 减压蜡油/焦化蜡油. / J4 T: X4 L1 V反应温度 340 330/350 减压蜡油/焦化蜡油 Q5 p N$

11、 1 M7 e e1 & N4 f/ l/ p反应温升 36 15/35 减压蜡油/焦化蜡油# B+ l+ W7 f8 B & P高分压力 MPa 6.10 5.50 - z0 f3 Y5 e- F( h9 Q高分温度 60 60-70 Y/ V8 f& G0 v* X, $ UU$ K9 T氢油比 1000 300/400 减压蜡油/焦化蜡油 ; q2 r* p. H循环氢纯度 v% 84 83 % m E8 m& # K1 t循环氢流量,Nm3/h 40000 26000 Nm3/h : D4 D- c5 b* . n1 w/ O分馏塔进料温度, 120 200-230 & n0 s! O

12、8 t o6 1 T4 G2 q分馏塔压力,MPa 0.18 0.20 1 D$ ( y+ Q8 i& 6 V4 IO: 9 y) U5 Z! T& g五、装置改造- N% L# G L2 0 x* O/ / 长岭与南京两家蜡油加氢装置,主要设备均未做大的改动。仅部分流程进行了完善,对工艺管线、部分容器及仪表等设备进行保温与伴热改造;增上了加注抗乳化剂流程,利用原缓蚀剂罐、缓蚀剂泵,增加管线将抗乳化剂注入到软化水罐,与软化水一起注入反应系统。8 X* k8 u5 o6 b& ! p长岭炼厂蜡油加氢装置改造周期20天,投资不到200万元;南京炼厂蜡油加氢装置改造周期15天,投资数额不详,估计也不

13、会超过200万元。8 ?( N: A9 l# m e- c7 V# * b六、装置运行情况及效果: d. Z3 L6 X5 D- k7 b1、 装置运行情况o$ Q- a/ G# b! $ 长岭炼油厂蜡油加氢装置,自今年9月4日开工以来,运行状况良好,实际加工量28吨/时左右,蜡油脱硫率达到90%以上,脱氮率达到60%左右。; 1 n i8 h, f6 I1 v/ Y: Q6 南京炼油厂蜡油加氢装置,2000年9月份开工,到目前装置运行平稳。装置加工减压蜡油时进料量为60吨/时,超过设计负荷20%,加工焦化蜡油时进料量40-50吨/时,也是满负荷运行。由于催化剂寿命已到末期,装置负荷高,反应炉

14、负荷小,温度提不起来,再加上系统压降大,循环氢量提不起来,致使脱硫效果下降,加工焦化蜡油时脱硫率为60%,加工减压蜡油时脱硫率40%左右。7 & i$ S7 Y* U2 D2 : X9 T2、运行效果5 O* y5 H- e$ , L0 _ G两套装置加工原料主要为焦化蜡油,焦化蜡油S、N含量高,烯烃、芳烃含量高。由表2可以看出焦化蜡油经加氢精制后,总硫、总氮、残炭、金属含量大大降低,饱和烃含量增加,蜡油性质明显改善。催化裂化装置掺炼精制蜡油后,装置加工能力提高,反应温度下降,生焦率降低,干气产率下降,轻油收率提高,同时汽油质量改善,硫含量、烯烃含量降低。( g. l3 Q/ E6 M8 8

15、I& h( g经测算长岭炼厂蜡油加氢装置改造后,可提高综合效益2000万元/年左右,南京炼油厂蜡油加氢装置改造后,提高综合效益2479万元/年。# u. |4 P: a9 ( od) D七、存在问题及采取的措施6 w3 U, m( I# R2 B1、 原料油含杂质多,装置原料主要为焦化蜡油,含有较多的焦粉使床层压降上升,影响装置长周期运行。长岭炼厂采用了有自动反冲洗功能的新型过滤器,过滤器压差或使用时间达到设定值时进行自动反冲洗,也可人为干预直接进行反冲洗,使用效果较好,原料杂质含量可降低到允许的水平。南京炼厂原料过滤器无反冲洗功能,共有四组过滤器,其中两组备用,定期(大致10天左右)更换过滤

16、器滤芯,切换使用。, 0 v( o& L# 2、 两套装置均为冷高分,油水乳化比较严重,是影响装置平稳运行的关键问题。两家均增上了抗乳化剂加注流程,与石油助剂厂家合作开发了适合本厂原料性质的抗乳化剂,解决了高分油水乳化的问题。# b - v) ?. Y7 K3、 因蜡油凝点较高,易发生冻凝,也是影响装置安全运行的主要因素。长岭和南京两家炼厂均对工艺管线、部分容器及仪表等设备进行了保温和伴热,尤其现场玻璃板采用专用1.0MPa蒸汽拌热,加疏水器外排;测量仪表增加隔离液封包与被测量介质隔离。同时完善制度,加强防冻防凝管理。# C0 c- d9 Z$ G9 P T2 # 4、 原料油干点不宜太高,当

17、焦化蜡油干点超过510时,胶质含量升高,会产生严重的油水乳化现象,即使加注抗乳化剂也没有效果,高分内油水分离不清,产品中含水量增大,对催化装置影响较大。因此,焦化蜡油干点一般控制在510以下。+ c0 J! B8 8 G八、结论及建议* c8 Z& J& I& 长岭炼油厂及南京炼油厂蜡油加氢装置,原设计均为柴油加氢精制装置,为了适应原料变差及产品质量升级的要求,改造为蜡油加氢,装置主体设备没有做大的改动,仅对局部流程及设备进行改造,投资不高,操作条件变化不大,装置生产平稳,运行后效果良好,对改善产品质量,提高炼厂综合效益起到了积极的作用。- q/ U: P* f; W& O鉴于我厂汽油质量控制难度较大的实际情况,而80万吨/年直馏柴油加氢精制装置又闲置多年,可对其进行充分论证,如果可行,考虑改造为蜡油加氢精制装置。# c# XZ r2 eij/ u/ s! ?+ f: W, H0 - a3 U9 ; O9 I2 E2 ( a1 K0 I4 G8 - . O

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