0.83mm电炉退火实验报告

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1、0.83mm 电路退火试验报告试验日期:6 月 21 日至 7 月 10 日试验人员:王志、孟志瑞一、试验目的对 0.83mm 铁丝进展退火,主要是消退大水箱拉拔后铁丝内部的剩余应力, 为下一道拉拔做好强度要求、组织要求。以往对于0.83mm 光丝的退火工艺,是煤炉随炉升温至 730,加热时间为 2.53 小时,恒温 1 小时,自然冷却。改进后的试验工艺为,井式回火炉到温装炉,降低加热温度,削减保温时间。二、试验设备30kw 井式回火炉、金相显微镜、拉力机。三、试验方案方案一:大水箱拉拔 0.83mm 的光丝,取 6 盘共 150KG,先将井式回火炉加热到 640,到温后 6 盘料放入炉中,待

2、炉温再次到 640时开头记录,保温 1 小时后取出,测定其抗拉强度及金相组织。方案二:大水箱拉拔 0.83mm 的光丝,取 6 盘共 160KG,先将井式回火炉加热到 600,到温后 6 盘料放入炉中,待炉温再次到 600时开头记录,保温 1 小时后取出,测定其抗拉强度及金相组织。四、试验数据及分析1机械性能数据及分析1、两方案的机械性能数据平均值比照,如表 1性能线径mm抗拉强度Mpa延长率方案方案一0.833328.351431.51071方案二0.818432.616722.63712表 1 退火后铁丝根本性能比照比照表中的数据可以得知,640恒温 1 小时退火后的抗拉强度为328.4M

3、pa,在铁丝退火后的最正确抗拉强度 300360Mpa 之间,然而 600恒温 1 小时退火后的抗拉强度为 432.6Mpa,超出合理的抗拉强度范围。 640退火后的延长率为31.5%,比 600退火的延长率高出 8.9%,说明 640退火后的机械性能更适合再拉拔处理。2、640退火试验后的铁丝连续性能图,如图 1抗拉强度350340330抗拉强度 3203103002901 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141图 1 640退火后的抗拉强度图经计算后得出 640退火后铁丝强度的标准方差为 6.5,方差

4、较小,其中抗拉强度最大值为 344.9Mpa,最小值为 308.4Mpa,说明 640退火后的铁丝机械连续性能好,不存在较大的强度差,利于拉拔。3、600退火试验后的多组机械性能数据图,如图 2抗拉强度700600500400抗拉强度30020010001917 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129图 2600退后后的抗拉强度图经计算后得出 600退火后的抗拉强度标准方差为 80.99,方差较大,其中抗拉强度最大值为 592.2Mpa,最小值为 325.8Mpa,说明 600退火后的机械连续性能较差。二金相分析金相图是反映金属在研磨、腐蚀后

5、的晶粒分布图,对于去应力退火后式样的金相图,能反映出在此区域内的微观组织,并推断该式样在热处理后晶粒回复状况,是否存在大量的剩余变形未消退,因此,退火后对铁丝进展镶样、打磨、研磨、腐蚀后,分别在 200 倍、500 倍光学显微镜下观看其组织形态。其中 640 恒温 1 小时后的 200 倍横向、纵向金相图如图 3 所示,500 倍的横向、纵向金相图如图 4 所示。600恒温 1 小时后的 200 倍横向、纵向金相图如图 5 所示,500 倍横向、纵向金相图如图 6 所示。图 3.1横向图 3.2纵向图 3640恒温 1 小时退火后 200 倍金相图图 4.1横向图 4.2纵向 图 4640恒温

6、 1 小时退火后的 500 倍金相图图 5.1横向图 5.2纵向图 5600恒温 1 小时退火后 200 倍金相图图 6.1横向图 6.2纵向 图 6600恒温 1 小时退火后的 500 倍金相图如图 3 所示,在 640恒温 1 小时后,铁丝 200 倍横截面的金相图中,晶体颗粒大小均匀分布在可视区域内,纵截面中的晶粒大小全都,并均匀分布在可视区域内,说明退火后晶粒回复正常,消退了晶粒拉长后的剩余变形,使组织回复完全,大大的降低了由于变形所引起的剩余应力,为再拉拔供给了良好的组织预备。如图 4 所示,640恒温 1 小时后,铁丝在 500 倍显微镜中观看的金相图, 晶粒中均匀分布少量的小黑点

7、,小黑点为球状碳化物,确定程度上提高了铁丝的强度、韧性,有益于拉拔。晶界上的三次渗碳体也成球粒状,消退了低碳钢中三次渗碳体网状或断续状分布,进一步提高了铁丝的韧性,提升了铁丝的拉拔性能。如图 5 所示,600恒温 1 小时后,铁丝 200 倍纵截面有晶粒的剩余变形未消退,说明该热处理工艺没有消退由于拉拔所产生的剩余应力,从而影响铁丝再次拉拔时的晶粒变形,不利于拉拔。如图 6 所示,虽然晶粒中存在少量的球状碳化物,但是其晶界处的断续状渗碳体没有转换成球状渗碳体,剩余很多,从而降低了铁丝韧性,正如表 1 所示600退火的铁丝比较 640退火铁丝的延长率下降 8.9%。五、试验结果直径为 0.83mm 的光丝在 640保温 1 小时退火后,强度和金相图均符合铁丝再次拉拔要求,但是拉拔后的产品镀锌时有少量灰线,由于电炉退火时无保护气体,炉体内的氧气与铁丝反响生成一层氧化皮,影响拉拔后的产品质量。

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