捣固焦炉装煤外逸烟气回收新技术

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1、捣固焦炉装煤外逸烟气回收新技术摘要:本文分析了消除焦炉装煤产生的烟尘的技术现状,捣固炼焦时的去尘办法,论述了炉 顶消烟除尘车除尘技术对烟气进行回收的工艺。关键词:捣鼓焦炉;烟气回收焦炉炉顶消烟车具有导烟量大 ,阻力小的特点,可有效减少系统阻力,自动抓盖和落盖系 统可杜绝抓盖和落盖瞬间的烟气外逸,经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得 到充分发挥, 冲破“捣固焦炉侧装煤逸散荒煤气含氧量高,不能进入集气管道”的禁区,直接 将装煤过程中溢出的高氧荒煤气回收,大大提高了经济效益,取代了消烟除尘车,降低各种 成本支出,提高了化产品的回收率。一 消烟除尘技术现状在把煤装入焦炉的时候会有很多的烟气泄

2、露,伴随着很多的粉尘,严重影响了空气质量。 而且在装炉的过程中释放出来的有害物是全部炼焦活动产生有害物的五分之三还多。所以就 要想办法处理掉装煤过程中释放的烟气。现阶段主要是把烟气进行燃烧湿法去尘、干法去尘, 直接干法除烟,利用一些地面固定设备除尘。为了减少煤装炉时产生烟气的直接排放,主要 利用在单集气管内部的上升部位安装一些抽吸设施,把烟气抽出来,然后可以在装煤车上对 烟气加以处理;或者是到地面以后加以处理。还有一种办法就是炉顶消烟车法,其导烟量大, 阻力小,经济效益好、资源消耗低,是一种新型消烟除尘方法。二、捣固侧装煤焦炉除尘的方法1、消烟除尘车直接除尘这样方法就是把那些泄露出来的烟气,利

3、用焦炉上方的消烟除尘车吸到内部的燃烧室里 面进行处理,之后在车内的洗涤器里面把产生的废气进行分离,其中的粉尘部分会被分离出 来直接排掉,剩下的洗涤水则会被拉到专门的沉淀池进行处理。2、地面除尘站除尘这种处理方式仍然需要消烟除尘车的帮忙,但是还要借助风机,把装煤过程中泄露出来 的烟气运送到地面除尘站,然后再加以处理。由于这样的处理需要加入高达 1316 倍的空气, 才能避免爆炸的可能,而且必然还会产生污染,处理开销也很大,所以使用的范围较小。3、U 型管双抽吸技术这套处理设备,仍然包括消烟除尘车,不过这里还要增加 U 型管,来连接装煤炭化室 和其相邻炭化室。工作时,两边在同一时间拿高压氨水来吸取

4、外泄烟气,以图达到对烟气的 回收和减少污染的目标。不过这个技术存在装煤开炉时有大量烟气外泄,而且用氨水抽吸时 两边的空气难以达到平衡的不足。所以还需要进一步的修改。三、炉顶消烟除尘车除尘1、炉顶消烟除尘车除尘介绍(1)工艺选择的依据:加强操作时产生的炉顶烟气中含有大量的煤粉、硫单质及其化合 物、碳氮氧化物、苯并芘及其他多环芳香烃等多种成分,其中可燃性成分和可燃性气体占大 部分比重,如直接单独采用布袋除尘、静电除尘、湿式除尘等常规处理,只能去除烟气中的 粉尘,并不能去除其中的有害成分,这些成分排放到空气中照样造成污染,并经常出现粘布 袋、堵塞静电除尘和堵塞除尘系统现象。在这类烟气处理过程中,应使

5、待处理烟气首先通过 高温环境,烟气中的煤粉、一氧化碳、硫单质及其化合物、苯并芘及其他可燃性成分在高温 环境下燃烧并产生裂解,转变成稳定无害的成分,而且发生一系列物理性质的转变。保持高 温裂解腔的持续高温,是可燃性物质充分燃烧裂解的必要条件,也是影响总体处理效果的关 键所在。通过上述步骤处理过的烟气,其中的一氧化碳、苯并芘等可燃性气体及有机物已经与氧 发生氧化、高温裂解反应,生产二氧化碳、水等,所以此后处理气体的重点,主要是去除由 煤粉,燃烧后生产的粉尘,由于此时烟气温度和湿度比较高,所以后续处理适合采用湿式除 尘系统,在除尘的同时可以降低烟气的温度。在装煤过程中溢出的荒煤气全部燃烧后排放是 一

6、种资源的极度浪费。煤气回收除尘成套设备可对加煤烟尘进行有效处理,煤气得到回收, 节约能源,可达到炉顶煤气零排放。新技术的使用,解决了装煤过程中的高含氧煤气和荒煤 气全部抽吸回收的问题。节约了装煤过程中的能源,降低能耗,同时消烟除尘效果显著,焦 炉生产环境更加符合环保要求,荒煤气回收量增加。经过反复试验,反复检测,煤气含氧量 均在0.4-0.6%之间,完全符合国家标准(煤气含氧量W1%)。这种技术的使用可降低焦炉建 设投资,取代消烟除尘车及附属设备,并且可降低运行成本,同时焦炉生产环保更加符合环 保要求而使装煤产生的荒煤气在负压作用下抽入焦气管,并进一步回收利用。回收高氧煤气 后的化学产品(煤气

7、、焦油、硫铵、粗苯、硫磺等)回收率明显提高,综合经济效益可提 8-10 元/吨焦。( 2)炉顶烟气净化工艺 本工艺采用局部安装喷射设备使装煤过程中形成局部负压,从而,使装煤产生的荒煤气 在负压作用下抽入集气管并进一步回收利用。新工艺的采用,冲破“捣固焦炉侧装煤逸散荒煤气含氧量高,不能进入焦气管道”禁区, 直接将装煤过程中溢出的高氧荒煤气回收利用,大大节约了能源,提高了经济效益,取代了 硝烟除尘车,降低各种成本支出,同时提高了化产品的回收率。本工艺主要包括以下三部分:一是水泵房和集气管桥管设置有高压氨水处理系统,利用 高压氨水系统进行抽吸;二是阻碍焦炉顶部设置有沿炉顶轨道运行MN型管炉顶导烟车,

8、导 烟车上有M型和N型导烟管、自动抓盖和落盖系统,利用两套以上喷射系统同时抽吸高压煤 气;三是炉顶加煤口设有水封装置。处理程序为:当捣固加煤车开始加煤时, MN 管已完成对接并自动打开加煤盖,碳化室 内的烟气在高压氨水负压下经过炉顶加煤口水封装置被吸入,MN型管中,通过MN型管进入 隔壁碳化室,随即进入上升管桥管和集气管中,煤气得到回收,同时起到消炎除尘的作用, 炉顶烟气达到零排放。(3)解决高氧煤气的回收问题,即高压氨水抽吸:侧装煤逸出的荒煤气要达到直接回 收进入集气管,首先要解决集气管的正常工作压力问题,集气管正常工作压力为 80-120Pa, 这种正常工作条件无法回收逸出的荒煤气,只有在

9、负压条件下才有可能将荒煤气吸入集气管 而集气管压力又不允许负压操作。在这种情况下,利用高压氨水将氨水中间槽抽出,经过安 全阀整定压力后,输送到焦炉,装煤时,高压氨水经过三通阀切换进入高压喷头,利用高压 作用在桥管内喷洒,使碳化室及上升管形成负压(约-lOOPa),装煤产生的荒煤气在负压作 用下抽水集气管,然后通过化产车间的鼓风机输送到后续工段,提取宝贵的化产品(煤气、 焦油、硫铵、粗苯、硫磺等)(4)解决煤气充分回收问题,即炉顶除尘口冒烟:由于一套高压喷射系统形成的吸力及 流量不能满足设计需求,经过分析结焦时间及煤气发生曲线,进一步得到论证:可以利用相 邻碳化室共同消化装煤产生的荒煤气,因此我

10、们设计符合现有生产情况的导烟除尘车,利用 两套以上喷射系统同时抽吸高氧煤气。再利用两套以上喷射系统同时抽吸高氧煤气的同时, 考虑到导烟车与炉顶除尘口的密封问题(就是在生产过程中消烟除尘车对着炉顶除尘口抽 吸,一直效果不好,有冒烟现象,并导致煤气含氧量高),为了进一步降低煤气含氧量,增 加安全系数,我们经过反复设计研究,设计出了炉顶水封座,通过炉顶水封座可以使导烟过 程完全在水封密封的环境下进行,经过这项改造可以进一步降低氧气进入系统的几率,保证 了生产安全系数,同时装煤产生的荒煤气能够被更充分的回收。(5)解决导烟系统(导烟顺序,边炉导烟车自动抓盖问题)我们经过详细分析结焦时间及煤气发生曲线,

11、最终确定可以利用三个碳化室同时回收装 煤产生的荒煤气,由于设计了M型导烟管,利用M型导烟管将装煤过程中产生的荒煤气到如 相邻导入相邻碳化室共同消化装煤产生的荒煤气通过采用M型导烟管,荒煤气的回收利用率 大大提高,尤其使边炉导烟问题得到了完善解决,同时也减少了对大气的污染。在保证各系统正常工作情况下,为了降低工人的劳动强度尽可能实现自动化操作,同时 进一步降低操作过程中含氧气体进入系统的几率,我们进一步设计了自动抓盖,落盖系统。 至此,在各设备运行下,挣个导烟系统基本完善,基本可以实现无烟装煤并严格控制了装煤 回收的高氧气的含氧量,在保证设备效益和经济效益的情况下同时保证了安全生产。高压氨 水流

12、量(30m3/h)的确定;高压氨水流量有高压喷头的流量决定(每个高压喷头流量大约在 9-10m3/h) .( 6 )工艺原理:1、高压氨水部分利用高压氨水泵将氨水 氨水中间槽中出,经过安全阀整定压力后,输 送到焦炉,装煤时,高压氨水经过三通阀切换进入高压喷头,利用高压作用在桥管喷洒,使 碳化室及上升管形成负压(-lOOpa左右),装煤产生的荒煤气在负压作用下抽入集气管,然 后通过化产车间的鼓风机输送到后续工段,提取宝贵的化产品。2、焦炉导烟部分:在a号装煤时,利用导烟车将c号、d号与a号相连。a号产生的荒 煤气通过导烟管进入c号和d号,然后在a、c、d、三组高压抽吸系统作用下进入集气管。(7)

13、煤气回收除尘成套设备工艺特点:本套设备投资少,运行费低,占地面积小,处 理效果稳定,运行可靠,操作简便,维护费用低,煤气回收节约能源,采用 MN 型号导烟管 和加煤口水封装置,国内首创,炉顶烟气达到零排放。五、结论本企业试验的对捣固焦炉加上双集气管进行双吸抽技术,对泄露的烟气进行回收处理, 消除了原来处理技术的弊端,在外泄烟气二次使用的方面,完成了技术百分百回收、没有外 泄的要求。而且设备投入少、使用代价少、使用过程安全可靠,在治理污染和资源二次利用 的方面效果都不错,值得大力推广。参考文献:1 马建安捣固焦炉装煤烟尘治理技术的开发应用J.煤化工.2009(6)2 宋明铭捣固焦炉倒饼后的炉温调节措施探讨J.工业炉.2012(4)

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