中纤板审核案例PPT课件

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1、广东中鉴认证有限责任公司广东中鉴认证有限责任公司CNAS C0072009-2010年度良好认证审核案例、年度良好认证审核案例、良好认证咨询案例评议交流活动良好认证咨询案例评议交流活动中纤板厂审核案例中纤板厂审核案例曾庆远曾庆远内容提要内容提要一、案例发生的背景一、案例发生的背景二、该案例发生的主要过程二、该案例发生的主要过程三、主要的审核发现、沟通过程三、主要的审核发现、沟通过程四、受审核组织主要的改进方法及其成效四、受审核组织主要的改进方法及其成效学习学习 实践实践 总结总结 分享分享 交流交流 提高提高一、案例发生的背景一、案例发生的背景 2009 2009年年9 9月月16-1816-

2、18日广东中鉴认证有限责任公司审核组对日广东中鉴认证有限责任公司审核组对广东威华股份有限公司的质量管理体系进行了监督审核。广东威华股份有限公司的质量管理体系进行了监督审核。审核组长曾庆远,组员芮洪亮、凌忠怡、张旭东。审核组长曾庆远,组员芮洪亮、凌忠怡、张旭东。梅州中纤厂是广东威华股份有限公司的一间工厂,位于梅州中纤厂是广东威华股份有限公司的一间工厂,位于广东省梅州市东升工业区,年生产能力为广东省梅州市东升工业区,年生产能力为7 7万立方米中万立方米中(高)密度纤维板。(高)密度纤维板。二、该案例发生的主要过程二、该案例发生的主要过程梅州中纤厂生产工艺过程如下:梅州中纤厂生产工艺过程如下:木材剥

3、皮木材剥皮 木材削片木材削片 木惩筛选木惩筛选 木片清洗木片清洗 木片料仓木片料仓 木片蒸煮木片蒸煮 木片施蜡木片施蜡 木片热磨木片热磨 木浆施木浆施胶胶 气流干燥气流干燥 纤维分选纤维分选 板板坯辅装坯辅装 板坯预压板坯预压 板坯锯截板坯锯截 成型热压成型热压 在线检测在线检测 横向截断横向截断 纵向截边纵向截边 翻板冷却翻板冷却 堆垛调堆垛调质质 表面砂光表面砂光 检验分等检验分等 包包装入库装入库 成品贮存成品贮存其中,热压技术、热磨技术和制胶过程其中,热压技术、热磨技术和制胶过程是中(高)密度纤维板制造的关键过是中(高)密度纤维板制造的关键过程。产品质量相关标准有:程。产品质量相关标准

4、有:GB 18580-GB 18580-20012001室内装饰装修材料室内装饰装修材料 人造板及其人造板及其制品中甲醛释放限量制品中甲醛释放限量,GB/T 11718-GB/T 11718-20092009中密度纤维板中密度纤维板。中(高)密度板生产工艺流程图中(高)密度板生产工艺流程图三、主要的审核发现、沟通过程。三、主要的审核发现、沟通过程。审核员按生产工艺流程顺序,对木料堆场、削片审核员按生产工艺流程顺序,对木料堆场、削片工段、纤维制备与施胶干燥工段、铺装与热压工工段、纤维制备与施胶干燥工段、铺装与热压工段、砂光工段进行审核,重点关注了各阶段质量段、砂光工段进行审核,重点关注了各阶段质

5、量要求、控制重点,产品质量要求进行了审核。现要求、控制重点,产品质量要求进行了审核。现将审核过程描述如下:将审核过程描述如下:木料堆场审核过程描述:木料堆场审核过程描述:审核重点:防止木料审核重点:防止木料腐烂腐烂、霉变霉变、虫蛀虫蛀、火灾火灾、被雨水、被雨水冲走冲走的措施。的措施。审核员现场观察了堆场地势、区域划分、排水系统、地面审核员现场观察了堆场地势、区域划分、排水系统、地面硬化、防火通道、消防器材、装卸运输等方面。确认了区域划硬化、防火通道、消防器材、装卸运输等方面。确认了区域划分是否明确,通道是否畅通;是否按针叶材、阔叶材、速生材、分是否明确,通道是否畅通;是否按针叶材、阔叶材、速生

6、材、竹材等不同材质,不同进场日期分开堆放;是否按竹材等不同材质,不同进场日期分开堆放;是否按“先进先出先进先出”保证木料的新鲜;是否定期检查有无腐烂、霉变、虫蛀。在霉保证木料的新鲜;是否定期检查有无腐烂、霉变、虫蛀。在霉雨季节或易生虫时期,是否喷洒防霉剂或防虫剂。雨季节或易生虫时期,是否喷洒防霉剂或防虫剂。审核组发现并指出:可用作生产木片的材料,被当作审核组发现并指出:可用作生产木片的材料,被当作燃料燃料使用。存在不同木材使用。存在不同木材混堆混堆堆放现象,通道堆放现象,通道不畅通不畅通,未按,未按“先进先进先出先出”投入木材,有些木材已经投入木材,有些木材已经腐烂长菌腐烂长菌。通过改善木料堆

7、场。通过改善木料堆场的管理,企业降低了木材的损耗率,作业的安全性。的管理,企业降低了木材的损耗率,作业的安全性。削片工段审核过程描述:削片工段审核过程描述:审核重点:木材的审核重点:木材的含水率含水率是否大于是否大于40%40%。剥皮后的木材是否经。剥皮后的木材是否经过金属探测,过金属探测,剔除含金属剔除含金属的木材。木材含水率是否与工艺规定的木材。木材含水率是否与工艺规定相符。木材相符。木材树种的配比树种的配比是否合理。是否合理。审核员发现并指出:审核员发现并指出:现场发现木材搭配比例与工艺文件规定不现场发现木材搭配比例与工艺文件规定不符合现象。符合现象。纤维制备与施胶干燥工段审核过程描述:

8、纤维制备与施胶干燥工段审核过程描述:审核重点:审核重点:胶粘剂质量及配比胶粘剂质量及配比,纤维形态纤维形态、纤维含水率纤维含水率。审核员确认了审核员确认了热磨工艺规程热磨工艺规程,纤维,纤维粗细度粗细度比例要求。查阅比例要求。查阅了了定时检测定时检测纤维形态,并根据形态检测结果调整纤维形态,并根据形态检测结果调整磨片间隙磨片间隙、蒸汽压力蒸汽压力、排料阀开度排料阀开度、运输螺旋转速、料位的证据。观、运输螺旋转速、料位的证据。观察了磨出的察了磨出的纤维颜色纤维颜色深度。查阅了确认胶的深度。查阅了确认胶的固体份固体份含量、含量、游离甲醛游离甲醛含量、含量、粘度粘度符合要求的记录。查阅了符合要求的记

9、录。查阅了石蜡石蜡、胶液胶液、固化剂固化剂溶液及溶液及甲醛捕捉剂甲醛捕捉剂液的投料记录。观察了闪急式管液的投料记录。观察了闪急式管道干燥机内的热烟气道干燥机内的热烟气温度温度、风速风速与工艺要求的符合性。观与工艺要求的符合性。观察了含水率检测仪和火花探测自动灭火装置运行状况。观察了含水率检测仪和火花探测自动灭火装置运行状况。观察纤维形态检验结果。察纤维形态检验结果。审核组发现并指出:审核组发现并指出:在线含水率测试仪失准未校的问题在线含水率测试仪失准未校的问题。热磨工序热磨工序纤维形态检测不稳定纤维形态检测不稳定,电耗大,电耗大,未根据纤维形未根据纤维形态检测结果调整热磨参数态检测结果调整热磨

10、参数。通过更换在线含水率检测仪,。通过更换在线含水率检测仪,及时调整热磨工艺参数,有效控制了热磨和纤维干燥的及时调整热磨工艺参数,有效控制了热磨和纤维干燥的质量。该厂针对老旧热磨机质量不稳定,电能消耗大问质量。该厂针对老旧热磨机质量不稳定,电能消耗大问题,对其进行了技术改造,详见后述。题,对其进行了技术改造,详见后述。铺装与热压工段审核过程描述:铺装与热压工段审核过程描述:审核重点:审核重点:热压工艺参数热压工艺参数,板材物理力学性能板材物理力学性能。审核员观察了成型铺装、连续预压过程,确认了审核员观察了成型铺装、连续预压过程,确认了板坯重量板坯重量、厚厚度度的控制效果,的控制效果,金属金属探

11、测器工作状态。查看了探测器工作状态。查看了热压曲线热压曲线(时间、(时间、压力、温度)的合理性,压力、温度)的合理性,工艺参数验证证据工艺参数验证证据。查看了。查看了热压机热压机精精度、加热能力、压板平直度、加压保压能力等度、加热能力、压板平直度、加压保压能力等定期检定定期检定证据,证据,操作人员资格。观察了毛板的板面质量,查阅了操作人员资格。观察了毛板的板面质量,查阅了毛板分层毛板分层、鼓鼓泡泡、裂边裂边、积炭痕积炭痕等检查记录。审查了中(高)密度纤维板检等检查记录。审查了中(高)密度纤维板检验内部执行标准,每个班次的验内部执行标准,每个班次的产品抽样产品抽样检测报告,关注了板材检测报告,关

12、注了板材的的含水率、密度、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度、弹性模量、握螺钉力、表面结合强度弹性模量、握螺钉力、表面结合强度等指标,确认其质量符合等指标,确认其质量符合GB/T 11718-1999GB/T 11718-1999中密度纤维板中密度纤维板标准要求,标准要求,甲醛释放甲醛释放在在20mg/100g 20mg/100g 以下,符合以下,符合GB 18580-2001GB 18580-2001室内装饰装修材料室内装饰装修材料 人人造板及其制品中甲醇释放限量造板及其制品中甲醇释放限量E2E2级(级(30mg/100g30mg/100

13、g)标准要)标准要求。求。铺装与热压工段审核过程描述:铺装与热压工段审核过程描述:审核组发现并指出:审核组发现并指出:板材预固化层达板材预固化层达3mm3mm以上过厚以上过厚,砂削量大,砂削量大,表面粗糙发毛。对此,该厂非常重视,采取了一系技术改造措表面粗糙发毛。对此,该厂非常重视,采取了一系技术改造措施,详见后述。施,详见后述。产品理化指标产品理化指标毛板处理工段审核过程描述:毛板处理工段审核过程描述:审核员观察了审核员观察了毛板锯切毛板锯切过程,经过过程,经过测厚测厚和和称重称重,不合格板不合格板送出生产线,合格板进入送出生产线,合格板进入凉板机冷却凉板机冷却到一定温度后由到一定温度后由自

14、动堆垛机自动堆垛机堆垛堆垛,然后由叉车送至中间贮存仓库进行,然后由叉车送至中间贮存仓库进行中间贮存中间贮存。砂光工段审核过程描述:砂光工段审核过程描述:审核重点:审核重点:外观外观、尺寸尺寸、等级等级。审核员现场观察,毛板堆存期达到审核员现场观察,毛板堆存期达到2 2天天的要求,毛板通过的要求,毛板通过8 8头头砂光机经砂光机经粗粗、精精、细细砂光,砂光后的毛板经镜面检查站检砂光,砂光后的毛板经镜面检查站检查后堆垛。成品板经查后堆垛。成品板经检验检验、分等分等、喷码标识喷码标识、包装包装后由叉后由叉车送往成品仓库贮存。高中密度纤维板生产过程中产生的车送往成品仓库贮存。高中密度纤维板生产过程中产

15、生的废料和砂光粉均送到热能车间作燃料。废料和砂光粉均送到热能车间作燃料。1 1 可用作生产木片的材料,被当作燃料使用。可用作生产木片的材料,被当作燃料使用。2 2 不同木材混堆堆放现象,通道不畅通。不同木材混堆堆放现象,通道不畅通。3 3 按按“先进先出先进先出”投入木材,有些木材已经腐烂长菌。投入木材,有些木材已经腐烂长菌。4 4 木材搭配比例与工艺文件规定不符合现象。木材搭配比例与工艺文件规定不符合现象。5 5 在线含水率测试仪失准未校的问题。在线含水率测试仪失准未校的问题。6 6 热磨工序纤维形态检测不稳定,电耗大,未根据纤维形态热磨工序纤维形态检测不稳定,电耗大,未根据纤维形态检测结果

16、调整热磨参数。检测结果调整热磨参数。7 7 板材预固化层达板材预固化层达3mm3mm以上过厚,砂削量大,表面粗糙发毛。以上过厚,砂削量大,表面粗糙发毛。8 8 产品的甲醛释放量可进一步降低。产品的甲醛释放量可进一步降低。观察项和改进要求观察项和改进要求四、受审核组织主要的改进方法及其成效四、受审核组织主要的改进方法及其成效该厂进行的主要技术改造项目如下:该厂进行的主要技术改造项目如下:1 1、针对、针对“热磨工序纤维形态检测不稳定,电耗大,热磨工序纤维形态检测不稳定,电耗大,未根据纤维形态检测结果调整热磨参数未根据纤维形态检测结果调整热磨参数”的问题,的问题,该厂对热磨机进行了技术改造,该厂对

17、热磨机进行了技术改造,更换更换了热磨机,并了热磨机,并与制造厂家合作开发了适合实际的与制造厂家合作开发了适合实际的磨片磨片,在纤维质,在纤维质量、电耗成本、使用寿命等指标上均有良好表现。量、电耗成本、使用寿命等指标上均有良好表现。2 2、针对、针对“审核组提出的板材预固化层达审核组提出的板材预固化层达3mm3mm以上过厚,砂削量以上过厚,砂削量大,表面粗糙发毛大,表面粗糙发毛”的问题,该厂充分认识到预固化层造成的问题,该厂充分认识到预固化层造成原材料严重浪费原材料严重浪费,环境的严重,环境的严重污染污染,能耗能耗过大,对板材物理过大,对板材物理力学力学性能性能影响严重,采取一系列纠正措施,取得

18、良好的效果。影响严重,采取一系列纠正措施,取得良好的效果。该厂该厂热压温度热压温度、闭合速度闭合速度、纤维含水率纤维含水率、施胶量施胶量、压机结构压机结构等等方面,分析了对预固化层的主要影响程度,该厂采取以下措方面,分析了对预固化层的主要影响程度,该厂采取以下措施:施:加快板坯层热量向芯层传递的速加快板坯层热量向芯层传递的速度,降低板坯表层的温升速度,以度,降低板坯表层的温升速度,以免板坯表层因温度高而产生预固化。免板坯表层因温度高而产生预固化。适当提高板坯的含水率;在板坯的适当提高板坯的含水率;在板坯的上下表面喷洒一定的水分,提高板上下表面喷洒一定的水分,提高板坯表层的含水率。坯表层的含水率

19、。缩短从板坯与压板接触到板坯被压实的时间,缩短从板坯与压板接触到板坯被压实的时间,提高提高压机的闭合速度压机的闭合速度;尽量提高板坯预压机;尽量提高板坯预压机的压力及缩小板坯厚度。的压力及缩小板坯厚度。选择合适的固化剂,改变施加选择合适的固化剂,改变施加固化剂工艺固化剂工艺,增加胶液的粘度,以增加胶液的粘度,以缓冲缓冲板坯表层胶粘剂的板坯表层胶粘剂的固化固化。选取压机闭合时间、热压温度、施胶量、干选取压机闭合时间、热压温度、施胶量、干燥、施胶后纤维含水率等因子进行燥、施胶后纤维含水率等因子进行试验试验,确,确定影响预固化的几个主要因子的水平。定影响预固化的几个主要因子的水平。3 3、针对审核组

20、提出的不断降低产品的、针对审核组提出的不断降低产品的甲醛释甲醛释放量放量的建议,该厂研发了一整套降低中纤板的建议,该厂研发了一整套降低中纤板甲醛释放量的解决方案,使用复合型甲醛释放量的解决方案,使用复合型表面活表面活性剂性剂、促进剂促进剂及及增强助剂增强助剂,大大减少了甲醛,大大减少了甲醛树脂胶的施胶量,不仅有效降低了产品甲醛树脂胶的施胶量,不仅有效降低了产品甲醛释放量,确保了板材的甲醛释放量达到释放量,确保了板材的甲醛释放量达到E2 E2 级级的国家环保标准的国家环保标准4 4、针对审核组提出的关注节能减,综合利用、针对审核组提出的关注节能减,综合利用的建议,该厂建设了的建议,该厂建设了能源

21、工厂能源工厂,利用砂光粉、,利用砂光粉、筛选废料、树皮等生产筛选废料、树皮等生产废弃物的燃烧废弃物的燃烧,燃烧炉,燃烧炉燃烧产生的燃烧产生的热烟气热烟气直接供给干燥机用热,燃烧直接供给干燥机用热,燃烧所产生的热能的一部份用于加热所产生的热能的一部份用于加热导热油导热油装置,装置,热油通过蒸汽发生器产生热油通过蒸汽发生器产生蒸汽蒸汽用于热磨机等用用于热磨机等用汽设备;用汽设备除氧器排出的汽设备;用汽设备除氧器排出的热水热水用作石蜡用作石蜡熔化,热油直接作为连续压机的加热介质。熔化,热油直接作为连续压机的加热介质。附件:附件:广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司-三体系审核计划三体系审核计划管理体系检查表管理体系检查表-梅州梅州广东威华股份有限公司管理体系审核报告广东威华股份有限公司管理体系审核报告观察项报告观察项报告-威华威华

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