粉粒物料罐车故障分析

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1、粉粒物料罐车故障分析苏麟东内容摘要:粉粒物料运输罐车主要是用来装运培烧厂的石灰粉 料,将其运到烧结厂然后用压缩空气送上高达十几米的料仓中,供烧 结厂混制烧结矿使用。在多年的使用中罐车出现不少问题;石灰粉料 卸不干净,罐内积有大量的石灰粉料,卸车时间长等等。造成罐车内 积有大量的石灰粉料问题的主要原因有;罐盖密封胶圈损坏,罐内、 外弯管弯曲部位被石灰粉料磨穿孔,外接气源含水量大,气压不足, 单向阀损坏,操作不当,外部输料管中积有大量的石灰料造成堵塞, 石灰粉料受潮,料粗。经多年的使用和维修,汽运部总结出粉粒物料 罐车出现这些故障的排除方法,还在使用单位烧结厂的共同努力下解 决了输送管道堵塞问题。

2、关键词:粉粒物料 罐车 石灰粉料 堵塞粉粒物料罐车在韶钢生产过程中发挥了重要的作用,过去培烧的 石灰粉料都作为废物当垃圾倒掉,要汽车运出,要找场地倒放。现在 是将培烧的石灰粉料运到烧结混合成烧结矿使用,废物利用。用罐车 装运既不会在运输过程中尘土飞扬,又能利用压缩空气将粉粒物料远 距离输送。简化了运输过程中的装卸作业,提高了工作效率,减少了 浪费,降低了生产成本,避免了污染环境。气卸散装粉粒物料罐车气力输送基本原理:压缩空气通过空气管 道进入罐体下部的气室,透过多孔板将流态化床上的粉粒物料悬浮态 呈流态状,当罐内压力达到一定值时,打开卸料蝶阀,则流态状的粉 粒物料与空气的混合体沿流态化床的斜面

3、,流向卸料管口,经卸料管 道压送到一定高度及一定水平距离的物料储存塔(仓)内。1. 基本结构:罐体是用普通碳素钢滚圆,冲压焊接而成的密闭装 载物料的容器,兼作半挂车支架。上方有装料口兼人孔和走台,用于 装料及维修进入罐内。罐内有隔开的前后两空气室,气室由滑板,多 孔板及特制的帆布构成,以便压缩空气透过帆布口,用于物料的混合 并形成流态状。罐体下方有一个直径150mm的掏料孔,用于维修时将 罐内余料从掏料孔掏出。2. 管道:管道按其作用分为四个部份 进气管道;1空压机、2单向阀、12外接气源大球阀、5压力 表、 6 前进气气球阀、 7 后进气气球阀、 14 气管。 卸压管道; 3、安全阀、 6

4、前进气球阀、 7 后进气球阀、 14 气管、 4、清扫阀、 12 外接气源球阀。有的车型在罐车顶部另设有卸 压阀和膜片式安全阀。 二次风管道; 10 二次风球阀、 11 二次风单向阀、软管。 输送管道; 8 卸料蝶阀、 15 输料管、 16 输料软管、 9 输料快速 接头。13151623674111410128#31 空压机 2单向阀 3安全阀 4清扫阀 5气压表 6前进气球阀 7后进气球阀 8 卸料蝶阀 9输料管快速接头 1 0二次风球阀 1 1二次风单向阀 1 2外接气源球阀 13外 接气源快速接头 14气管 15输料管 1 6输料软管3. 装料口:装料口安装有密封胶圈,罐盖采用螺纹压紧

5、式。在汽运部使用的粉粒物料罐车都是半挂车,武汉专用汽车厂生 产。按气源分有两种;一种是外接气源式,另一种是车载电动空压机 式带外接气源。主要负责将培烧的石灰粉料运输到烧结,用气压将石 灰粉料经管道输送上高达十几米的料仓中。现在汽运部的粉料罐车都 是接外部气源使用,本车载电动空压机已不使用。卸料过程:罐车到达烧结厂后,接上输料快速接头,检查外接气 源气压,接上外接气源,压缩空气经 12 外接气源球阀经 14 气管、6 前进气球阀、7 后进气球阀进入到罐体下部的前后两空气室内,透过 滑板,多孔板及特制的帆布将流态化床上的石灰粉料悬浮态呈流态 状,当罐内压力达到一定值时,打开 8 卸料蝶阀,则流态状

6、的石灰粉 料与空气的混合体沿流态化床的斜面,流向卸料管口,经15、16卸 料管道压送到高达十几米的料仓内。当气压高于0.2 MPa时罐车安全阀卸压以保证安全。几年来,粉粒物料罐车在使用中发现不少问题:一、卸不干净,罐内存有大量的石灰粉料。如QB-116有效容积 25 ,装料后连拖头一般总重是41吨,最重时总重可达44吨,一 般情况下卸料干净时皮重是 17 吨,罐内余 2 吨左右的料,当卸料不 净时皮重有 25 吨。严重达 30 余吨。二、前部卸净后部余有大量的石灰粉料,或是前、后都余有大量 的石灰粉料,主要是粗料积在罐内。三、卸车时间长,正常情况下一小时内即可将罐内石灰粉料卸干 净,出现故障后

7、一小时只能卸半车。四、第二工段的石灰粉料最粗,最难卸,且卸不干净,但每班只 需一车。特点;不是石灰粉料,而是用半生熟的石灰磨碎的,比重大, 气流推不动,每次卸一车就积下一部份,越积越多,积到最后大半罐 内都是这些料,最后只有靠人工打开罐体下方的掏料孔排出。故障分析:罐车的原因一、气压低对卸料的影响;由于罐车是靠 0.2 气压将石灰粉 料输送,当气压不足时会造成无法卸料,石灰粉料堵塞管道。造成气 压低的原因有;1.罐盖密封胶圈损坏漏气,罐盖密封胶圈在更换时没 有安装好;2.罐盖螺母、压条损坏造成罐盖压不紧;3.外接气源压力 不足;4.管道、阀门漏气。二、单向阀对卸料的影响;罐车有两个单向阀,一个

8、是气管单 向阀,另一个是二次风单向阀。气管单向阀是当使用外部气源时防止 气压倒流向空压机方向,二次风单向阀是用来疏通输料管用的。造成 气压下降的是气管单向阀密封不严。开始供气时气压上升缓慢,一卸 料气压就下降,部份压缩空气经单向阀倒流向了空压机方向造成供气 不足。二次风单向阀是用来防止输料管中的石灰粉料由于输料管压力 大于气管的压力倒流向气管。三、S卸料弯管破损对卸料的影响;S卸料弯管在罐内有一段, 罐外有一段,弯曲的部份容易被石灰粉料磨穿,在罐外的部位很易发 现,检查罐内部位就困难些了。需要人工清干净罐内石灰粉料才能检 查和维修,当罐内弯曲部份被石灰粉料磨穿后,石灰粉料就卸不干净, 只能卸穿

9、孔破损部位以上的石灰粉料,以下部份就卸不了了。四、浮动帆布破损漏气和压条对卸料的影响;浮动帆布的作用 是将气压平均分布在石灰粉料下面将石灰粉料悬浮态呈流态状,打开 卸料蝶阀,则流态状的石灰粉料与空气的混合体沿流态化床的斜面, 流向卸料管口,经卸料管道压送出去。当浮动帆布破损漏气,压条松 动就不能均匀将石灰粉料悬浮起来,石灰粉料不能流动,也就卸不完。五、石灰粉料受潮后对卸料的影响;石灰粉料极易受潮,石灰 又有粘性,当受潮后比重增大粘性增强,流动性差,石灰粉料粘在输 料管中,形成如树龄的年轮,一圈一圈,管径从100mm缩小到40-50mm。 使得输送困难。所以一到春雨天,罐车的输送效率就大大下降。

10、六、粗粉料对卸料的影响;气卸粉料罐车对粉料是有一定要求 的,不是什么料都能卸。我们在使用中总结出熟石灰粉料易卸,半生 熟的石灰磨成的粉料难卸,半生熟的石灰粉料比重大,气压不能将其 悬浮起来,不能悬浮不能流动的石灰粉料就卸不干净,在罐内积压, 越积越多,最后只能用人工清干净。七、外接气源含水时对卸料的影响;外接气源要求有油水分离 器,自动将压缩空气中的油、水分离。外接气源含水时对卸料的影响 是很大的,首先造成帆布受潮后,气压通过受影响,其二是帆布会受 潮后粘上石灰粉料,反过来又影响气流通过,石灰粉料受潮后悬浮流 动性差。八、输料快速接头与外输送管道接合处泄漏;快速接头与外输 送管道接合要求严密,

11、如果接头对不上、不严密会造成在快速接头与 外输送管道接合处泄漏,石灰粉料输送会大打折扣。操作方面的原因1. 气压未到0.2 MPa急忙卸料;外接气源压力不足就急忙卸料会 造成石灰粉料积在输料管中,造成管道内堵塞。当外接气源气压达 0.2 M 以上时方可向罐内送气,气压不足时会造成无法卸料,堵塞管 道。我们的经验是外接气源气罐压力要达到 0.5 M 以上时方能向罐车 提供足够的气源。2. 使用外接气源时不排除气罐底部的积水;正确使用外接气源 时要先检查气源压力,开启中排水阀,排除气罐底部的积水。3. 操作送料蝶阀及其它阀顺序不对;在操作卸料时要严守操作 规程,按顺序、要求打开各阀门,不可乱开。外

12、部的原因1. 外部气源含水,外部气源气罐的油水分离装置没有或已损坏。2. 外部输料管中积有大量的石灰,堵塞管道。3. 外部气源气压低,外部气源单一向粉料罐车供气问题不存在, 主要是有的单位气源向多个设备供气,当开动其它设备时造成向粉料 罐车供气压力不足。4. 在装料时未按要求放好过滤网再装料,使一些过粗过大的非 石灰粉料也装进罐中,如清扫用的扫帚,木棒,铁管、橡胶管。实例:2007年9月QB-117罐车反映卸料不净,罐内积有大量的石灰粉料。经检查问题有:1. 罐盖密封胶圈损坏2. 罐内 S 弯管在弯曲部磨损穿孔在更换了罐盖密封胶圈,将 S 弯管穿孔部位焊补好后故障未能彻 底排除,仍有粉料卸不完

13、,再检查发现气管单向阀损坏,检修单向阀 后故障排除。2008年4月QB-116罐车反映罐车出现故障,大量的石灰粉料积 在罐的两端,经检查发现存在的问题有:1. 前后两个罐盖密封胶圈都有密封不严的情况,胶圈槽外圈过薄 变形,密封胶圈损坏,密封胶圈下不到槽底。2. 在检查输送管道时发现管道内堵塞,石灰粉料粘在管壁上,从 管中清出大块的石灰粉料,可看到石灰粉料积成块形成如树龄的年 轮。输送管道堵塞内孔径只有 40mm 左右。3. 天气下雨,空气潮湿。司机反映外接气源含水。4. 罐内弯管可能穿孔(由于罐内积有大量的石灰,未检查)。 解决办法:1. 修复胶圈槽,清除胶圈槽内的石灰,更换密封胶圈。2. 清

14、除输送管内的石灰,包括罐内 S 管段。3. 要求外单位改进气源,将气源经油水分离器除水后再送进罐车 内。修复后进行质量跟踪,两罐盖密封良好,罐前部份卸料比较干净, 后部剩料较多,后部的粉料较粗,后部卸不干净与料较粗有关。昨日 检查时 S 罐内弯管是被粉料盖住,今天可见到罐内弯管的下部,弯管 未见有磨损穿孔,司机反映主要是卸料用时多,本来还可继续卸料, 由于卸料时间长,别的车已到来在等着卸。烧结卸料的情况:石灰粉料要送上十几米高的料仓,石灰粉料会 堵塞罐车输料管道,也会堵塞料仓的输送管道。难卸料,卸不干净的 问题可能有双方的问题存在。汽运部将情况反映给烧结厂,烧结方面 在检修输送管道中也发现管道

15、的最上部出现了管道被石灰粉料堵塞 的情况,如同罐车输料管堵塞情况一样,100mm的管径堵的只剩一 个小孔,石灰粉积成树的年轮般。将输送管道石灰清除后,罐车卸料 问题得到解决。烧结厂四号机和六号机卸料时间相同,约一小时就可 卸完。这是汽运和烧结两单位共同努力的结果。结束语粉粒物料罐车出现卸料不净问题的原因有罐盖密封胶圈损坏,单 向阀损坏,使罐车卸料气压泄压。罐内 S 弯管在弯曲部被石灰粉料磨 穿,输送管道堵塞,帆布损坏,气源含水。相互单位之间的配合也是 非常重要的,没有使用单位解决外输送管道堵塞、外接气源含水问题, 装料问题。就是单靠汽运解决本罐车问题后,卸料问题还是难得到解 决。罐车卸料故障经汽运和烧结两单位的共同努力下得到解决,这是 团结协作的结果。参考书籍:2001 粉粒物料运输半挂车使用说明书武汉专用汽车(集团)公司2008-6-26

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