电渣重熔渣系和渣量对重熔钢锭表面质量及电耗的影响

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1、电渣重熔渣系和渣量对重熔钢锭表面质量及电耗的影响林军福;闫崇榜【摘 要】电渣重熔工艺制定过程中,渣系选择非常重要.不同钢种,不同锻件等级要 求选择相应的渣系.通过试验对比,调整渣系中各组元比例成分,最终确定了一种新的 五元渣系,采用此渣系可以改善钢锭表面和内在质量,降低电耗.期刊名称】天津冶金年(卷),期】2018(000)001【总页数】2页(P22-23) 【关键词】 电渣重熔;渣系;渣量;表面;电耗【作 者】 林军福;闫崇榜【作者单位】 天津赛瑞机器设备有限公司,天津 300301;天津赛瑞机器设备有限公司,天津 300301【正文语种】 中 文1 引言我车间建厂初衷是生产H13芯棒,自

2、投产开始就选用70%CaF2:30%AI203渣系1,但随着市场竞争加剧,我厂逐步开发其他锻件,主要以轧辊居多,当使用此 渣系进行重熔时,不仅底部成型不好,而且电耗比较高。为了降低电耗,车间计划采购高阻渣系,购进五元预熔渣“45F/25/3/25/2。但在五元预熔渣“45F/25/3/25/2使用过程中,电渣锭出现了表面质量问题,电耗没有达到预期 水平,电渣锭锻后低倍组织不好等一系列问题。通过探讨,决定对这种预熔渣的各 组元比例进行调整,以实现高质量,低电耗的目的。2 生产简介 车间电渣炉为单相双支臂电渣炉和三相双支臂电渣炉,生产中以工人半自动操作调 整电流电压,达到功率递减和控制电极熔化速度

3、的目的。车间主要生产轧辊类 Cr、Mo钢、芯棒类H13等产品,使用结晶器规格有申700 mm、申800 mm、申1 000 mm、甲1 200 mm、甲1 400 mm 等。3 生产试验3.1试验以单相双支臂电渣炉为试验炉台,使用申800 mm结晶器和五元预熔渣 “45F/25/3/25/2”冶炼MC5车L辊电渣锭,出现的表面质量问题主要为钢锭表面 产生渣沟群,渣沟几乎布满钢锭全身,如图1所示。图1 钢锭表面产生的渣沟群3.2 车间四台电渣炉都是以员工进行半自动化操作来进行递减功率控制。考虑到 功率对表面质量的影响,拟适当提高熔炼功率。但当把熔炼功率提升后,熔炼速度 超出工艺设计值,表面成型改

4、善不明显,而且钢锭锻后的点状偏析严重。3.3根据钢锭表面成型性质判断,造成此类不表面合格缺陷的原因是渣中AI2O3 不足所致。因此,在实际生产中选择同一炉台,同一结晶器,在原渣系配比基础上, 在化渣时加入AI2O3,不断调整渣料各组元比例,最终冶炼出表面合格电渣锭, 如图2所示。图2 合格电渣锭表面照片 3.4对不同渣量及配比生产的钢锭进行后续生产跟踪,检验低倍并进行探伤,结果 如表1所示。表1不同渣量的电渣锭表面质量、低倍和探伤结果钢种锭重t锭高mm 渣量kg AI2O3百分比含量钢锭表面情况描述低倍结果探伤结果MC57.121 780 28025% 距冒口 800 mm 至冒口有渣沟群 0

5、.5 合格 MC57.121 780 295 28.8% 距冒口 600 mm至冒口有渣沟群1合格MC57.121 780 280 25%距冒口 500mm至冒口,距下部500 mm有渣沟群1合格MC57.121 780280 25%钢 锭600 mm以上有渣沟群1合格MC57.891 972 280 30.3% 距冒口 300至 冒口有渣沟群0.5合格MC57.891 972 280 30.4% 距冒口 300至冒口有渣沟 群0.5合格MC57.891 972 280 33% 表面光滑良好0合格MC57.891 972 280 33% 表面光滑良好0合格MC58.091 750 300 35

6、% 表面光滑良好0 合格MC58.091 750 300 35% 表面光滑良好0.5合格 根据表1数据显示,在五元预熔渣“45F/25/3/25/2”中增加AI2O3比例后,钢 锭表面成型质量得到改善,对产品低倍检验结果没有影响,甚至优于原渣系,探伤 结果良好。4 渣量、渣系对电耗的影响4.1 渣量对电耗的影响车间申800 mm结晶器一直使用370 kg的70:30渣系冶炼辊坯,据近年统计结 果,吨钢电耗1 804 kwh/t;将渣量调整到I 340 kg后,电耗降至1 659 kwh/t ; 使用320 kg的“45F/25/3/25/2”五元预熔渣时,电耗1 722 kwh/t。当渣量降

7、至280时,电耗降至1 550 kwh/t。4.2 渣组元比例对电耗的影响AI2O3在电渣重熔中的一个作用是增加渣系的电阻。对于“45F/25/3/25/2”五 元预熔渣,调整AI2O3比例,其他组元比例也随之改变,渣系阻值发生变化,冶 炼吨钢电耗也不同,在熔速为5kg内时,电耗统计数据见表2。表2不同渣量、渣配比的吨钢电耗渣量kg渣料组成(五元预熔渣+AI2O3 ) kg AI2O3百分比含量 炉数 吨钢电耗280 280+0 25% 5 1 550 kwh/t 280 260+20 30% 2 1 539 kwh/t 280 250+30 33% 30 1 361 kwh/t 300260+40 35% 8 1 305 kwh/t由上述统计结果可以看出,在(五元预熔渣+A1203 )渣系中,随着A1203比例 的增加,渣系的阻值增大,电耗降低。5 结论经过不断地实验对比证明,(五元预熔渣+Al2O3 )渣系同样满足电渣冶炼的技术要求,同时可达到低电耗的目的。当然不同厂家设备,产品要求不同,电耗也不尽 相同,此渣系仍然可以为同行提供参考。对于不同产品及锭型需要选择相应渣量。 渣量、渣系的选择既需要保证产品质量又需要尽最大可能降低生产成本。参考文献1李正邦电渣冶金的理论与实践M.北京:冶金工业出版社,2010.

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