威金斯转炉煤气柜大修及故障处理的研讨与实践

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1、威金斯转炉煤气柜大修及故障处理的研讨与实践胡贤科;王书民【摘 要】论述了威金斯煤气柜的几种常见故障的处理方法,对气柜大修的关键点位 阅明了基本要点,并提出了气柜运行管理的新概念.期刊名称】冶金动力年(卷),期】2010(000)006【总页数】5页(P55-59) 【关键词】 威金斯;煤气柜;故障处理;大修【作 者】 胡贤科;王书民【作者单位】 马鞍山钢铁股份有限公司,安徽马鞍山,243000;马鞍山钢铁股份有限 公司,安徽马鞍山,243000【正文语种】 中 文【中图分类】 TQ547.91 前言马钢老区有3个炼钢厂,配有3套转炉煤气回收系统,其主要设备有3万m3和 5万m3威金斯转炉柜各2

2、座,D112管式电除尘5台,D76管式电除尘2台, 各类离心鼓风机12台。目前实际回收量为10-12万m3/h,吨钢回收率为90m3/t 以上。转炉煤气的利用方式主要有三种:一是直供钢厂的石灰窑用量约 2万m3/h;二是通过高、焦、转炉煤气的混合加压系统供轧钢厂的用量约6万 m3/h ;三是其他多余的转炉煤气约24万m3/h供热电厂。现重点对4座气柜 近10年来常见故障处理进行小结,并对2009年第1座5万m3威金斯气柜大修 进行分析和研讨。2 常见故障的处理由于气柜柜容偏小,煤气瞬时回收量大,造成气柜升降速度快而频繁。常见故障主 要有气柜顶部调平定向导轮磨损严重,轴承经常更换,调平钢绳受力不

3、均,活塞倾 斜水平严重超差,气柜底板侧板等钢结构件腐蚀严重,多处腐蚀穿孔泄漏煤气等。2.1 柜顶导轮的故障处理5 万气柜调平装置共有24个大导轮,计48个轴承,虽然运转速度较慢,但负荷 承重较大,如果安装施工质量较差,直接导致轴承损坏严重,如三钢5 万柜2006 年更换24个轴承, 2007年更换34个轴承。一钢3 万柜运行4年后,其调平定 向导轮每年也更换30多次轴承,而第一座一钢5 万柜因安装质量好,运行6年后 每年仅更换10 多次。2007年对更换频繁的一钢3 万柜大导轮进行改造,主要是增设两个定位锁,而对 三钢5 万柜导轮的轴承座进行增大强度性的改造,并由2009 年5 月30 日利用

4、钢 厂检修16h的机会进行全面更换,目前两种改造方式都收到良好的经济效果。2.2 活塞调平装置故障处理 活塞调平装置是确保气柜安全稳定运行的关键设施,新投运的气柜运行几年后均会 发生水平超差的现象, 4座气柜实际水平超差值及调整时间见表1。表1气柜水平超差汇总表钢厂炉容tx炉数柜容/(万m3)投运时间/(年月)水平超 差值/mm水平调整/(年月)一钢厂100x1+120x252001.31402007.1232003.111802006.4 二钢厂 30x432002.101002006.9 三钢厂 60x452002.81102007.4由表 1 可知施工质量较差的一钢 3 万柜投运不足 3

5、 年,倾斜最大偏差就达180mm (标准30mm),经停气8天进行处理。水平的调整最好是在气柜完全 落底后,首先对调平钢丝绳进行张力检测,确保每组钢丝绳张力基本一致,滑轮运 转灵活,配重块在滑道上无卡轨现象,气柜升起后检测活塞及T档板内外密封环应 达到标准即内环为370100mm,外环为37080mm,否则对配重块进行调整。2.3 气柜底板漏气的处理2.3.1 基本情况 2008年初我们首先发现二钢3万柜的基础四周有多处淡黄色的水流痕迹,随后对 四周进行CO检测,多处CO超标达(200-400 )x10-6 (有的点没有水流也超 标,离漏气点100mm处检测),2008年5月一钢5万柜在对侧板

6、补焊时落下的 电火花造成基础底板处局部着火,随后对另两座气柜的底板也进行检测,均有不同 程度的超标现象,有的点下雨时有明显的气泡,最高CO浓度达1000x10-6以上。2.3.2 沥青堵漏处理通过有关资料信息的查找,了解到有些气柜底板四周不进行二次灌浆,而用煤沥青 浇注。对此我们于2008年6月对漏气点最大的一钢5万柜进行封堵,沥青封堵有两种方法:其一带气带压封堵,其二气柜完全落下在基本不带气不带压的条件下 封堵。为了保产,我们选用了第一种方式:首先将二次灌浆层全面打掉清理干净, 沿气柜一周用红砖砌一面高约400mm的墙,浇注沥青十多吨,见图1,由于沥青 的可逆性和固化需要时间,在浇注过程中,

7、在煤气压力的作用下,使沥青产生气泡, 而形成通道,最终仍有两个气泡点有少量漏气。通过一个夏季和冬季的考验,该气 柜于2009年7月原两个漏气点的沥青突然扩大,煤气大量外泄,10m外的CO 均严重超标,后紧急降柜用水泥封堵坚持到10月份对气柜进行大修。图1 底板沥青封堵示意图2.3.3 底板补焊处理2.3.3.1 由于沥青带气封堵效果不好,2008年10月25日-11月10日对二钢3 万柜进行首次停气补焊,底板全面清洗,查有焊缝边沿的裂缝十多处,底板表面有 大量的水滴产生的麻点,外圈4m宽的范围更加明显,实际底板补焊135处,侧 板补焊9处,并对补焊处进行局部防腐,投运后效果良好。2.33220

8、09年5月12日23日,对一钢3万柜进行停气补焊,底板共补焊210 多处,同时对T档板台架与侧板的连接处进行加固处理约96块400x400mm, 并对各补焊点进行局部防腐。投运1个月后,气柜四周的二次灌浆仍有CO超标 现象。后将二次灌浆层打掉清理干净,发现气柜侧板最下一带6mm的钢板与底板 最外一圈 6mm 的环形板焊缝处腐蚀严重(结构见图1) ,共有5 处漏气,故于7 月29日8月16日再次停气处理,对环形板和底部的侧板进行长度方向上约 1/3的更换,并对底板进行全面防腐。2.3.3.32009年8月20日9月4日对三 钢 5 万柜进行停气处理,底板补焊190 多处,侧板补焊20 多处,一般

9、补焊点大 小为500600mm,最大点为8002000mm,在对底板进行全面防腐的同时对 侧板密封角钢进行除锈防腐。2.4 其他故障的处理2.4.1气柜入口管道摆动大,一钢5万柜入口 DN2000管道投运初期摆动较大, 特别在两座转炉同时回收时更加严重,后对支架进行加固处理。2.4.2皮膜裂口处理,一钢3万柜投运2年后,柜内某点CO超标严重,由于波纹 板与皮膜的间隙小,作业人员带煤气检查两天才找到泄漏点,外皮膜下端有一个 10mm 长的裂口。因皮膜下端有盲肠,气柜升降过程中,在一、二塔接触时,盲 肠被压住而造成损坏。由于下端密封皮膜拆除困难,故只能对裂口处进行单面粘补 3 转炉煤气柜的大修一钢

10、 5 万柜是马钢第一座威金斯气柜,为配合一钢平改转工程而建设,由中冶南 方设计,马钢修建工程公司承建,2001 年2 月 28 日一次投运成功,2009 年10 月9日12月28日对气柜进行第一次大修,主要大修内容为:(1)拆除并更换 11带以下接触煤气部分的气柜侧板及加强角钢;(2)在气柜底板上再铺设一层底板;(3)更换气柜内外层皮膜及 48 块缓冲橡胶垫;(4)气柜内外部钢结构全面除锈防腐;(5)活塞导轮调平机构等全面检查、调整、更换;(6)两台DF72-口蜂窝式电除尘改造为D76管式电除尘。 现对大修过程中的关键点位、创新方法作如下介绍。3.1 施工前后气体置换的要点3.1.1 停气作业

11、为减少气体置换的时间,首先将活塞降至0.20.3m左右。用氮气将气柜升至5m,打开侧板上4个D700放散管,反复升降23次,化验柜内气体可燃组份 的总含量小于4% ,再用空气吹扫,使其氧气含量达 20%以上,合格后将气柜升 至15000m3左右,安装活塞132个支撑柱,停机将活塞缓慢落下,打开柜体所 有人孔接通大气,防护员首先进柜确认安全后,方可进入清灰动火施工。3.1.2 送气作业气柜试升降、保压、调平、联锁等各项参数验收合格后,将气柜活塞降至0.2 0.3m左右,用氮气吹扫含氮量达98%为合格(约6m高),再将活塞降至1m左 右,此时可用管网高炉煤气或转炉煤气将气柜升至上限,因一钢与三钢的

12、转炉煤气 管道是联网的,故我厂用管网转炉煤气直接升柜,也可直接回收几炉转炉煤气至上 限,而不必对柜内少量的氮气进行置换。3.1.3 气柜置换用风机的工艺选择 气柜在大修的过程中要进行氮气、空气、煤气的置换,要用空气做升降试验和气密 性试验,对于风机的选择有如下3 种方式见图2。(1)在气柜的人孔旁增设一台试车升降的专用风机,该种方案新增一台风机和连通 管及电源等设施,费用较高,一般不采用。(2)利用机前后总管的回流管,只要打开图 2 中 6 处的阀门就可对气柜置换,该 种方式是最常用的一种工艺。(3)在机前后支管人孔间增设一段联通管。我厂 5 万柜大修的同时,3 万柜、3#电除尘、1#、2#机

13、、机后总管仍然运行,并担负着回收1# 3#炉煤气总量的50%以上的任务,为保风机的置换,我们在 3#机的机前后支管的人孔间增设一段DN500联通管,图2中粗实线部分d-e处。3.2 新底板的安装3.2.1 旧底板的处理,气柜底板清污后,对底板鼓包变形较大的点位进行开缝、局 部拆除等处理,使其底板有一定的平整度。3.2.2 新底板的安装(1)找新底板的中心点,在原底板上通过直径画十字线找出交叉点,并通过交点 以底板半径画圆弧来验证此中心点是否正确;图2一炼钢转炉煤气回收工艺示意图(2)绘制配料图,根据实际来料情况,绘制配料图,确保条形板的纵、横焊缝错 开 200mm 以上;(3)安装顺序:以中心

14、板为准,呈十字形向外铺设条形板,条形板焊接后划出环 形板内弧线,切除余量后再铺环形板;(4)焊接:从中心向外,先短后长,先中间后四周,除最外环形板的纵焊缝为对 接焊外,其他均为搭接焊;(5 )焊缝检查:焊缝符合二级标准,咬边0.5mm,真空泵检查P=3.5kPa无泄漏;(6 )不平度检查:按底板面积平均分布,共测量181个点,周向偏差10mm, 相邻两点偏差5mm。3.2.3新底板安装要点(1)为提高柜内作业环境的通风性和采光性,清污后首先将侧板最下一带约 1m 高度的侧板全部拆除。(2)新底板铺设就位,采用逐步对不同区域的支撑柱拆除、铺设底板、恢复支撑 柱的办法。(3)混凝土大坝区域有 48

15、 根支柱,由于大坝是捣制而成,顶起过程中容易断裂, 故单个支柱顶起高度应v15mm。3.3 旧皮膜的拆除(1)在气柜顶部安装 24 个吊装支架;(2)新底板安装完毕后将侧板最下一圈的新钢板与原侧板点焊,创造条件将活塞 升起拆除支撑;(3)活塞落底后拆除外部皮膜 24 个吊装点的螺栓,并安装好夹具,缓慢同步将 皮膜吊起放置活塞顶部,同理拆除内皮膜;(4)从柜外到柜内铺设运输皮膜的过桥。3.4 侧板更换(1)十一带以下侧板自下而上全部拆除,局部波纹板保护性拆除。(2)侧板安装与拆除同步,自下而上逐带进行,侧板安装前先将侧板与加强角钢 点焊好。(3)为了减少现场搭接焊缝的数量,提高施工质量和进度,可

16、采用预制二带或三 带侧板的安装方法。3.5 除锈防腐(1)除锈方法:现场钢结构采用电动钢丝刷,新底板和侧板全部采用抛丸除锈, 先刷一道HL52-3环氧煤沥青底漆再运至现场。(2 )防腐要求:不接触煤气部分的钢结构油漆为J52煤气柜专用。二道底漆70pm,道中间漆30pm, 3道面漆80pm,总厚度约200pm,颜色为铂灰色, 接触煤气部分的钢结构为HL52-3环氧煤沥青,二道底漆80pm, 3道面漆 120pm,总厚度200pm,颜色为黑色。(3)对侧板现场焊缝的内部防腐要创造条件落实施工空间,一般每隔45块波 纹板(约1.1 1.4m宽度)拆除3块波纹板,人站在拆除后的空间位置上对二侧 进行

17、防腐。3.6 皮膜安装3.6.1 安装前的准备(1)所有柜内动火焊接及防腐工作完成。(2)自上而下对气柜内部,活塞顶部进行全面检查,清理杂物,特别是与煤气接 触的侧板、波纹板、钢结构表面光滑,清洁无毛刺。(3)将内外层旧皮膜均匀铺设在活塞顶部。(4)分二步将新皮膜包装箱通过过桥拉入柜内。3.6.2 皮膜安装( 1 )开箱后用人工方法在活塞上逐步展开,露出所有24个吊点,按顺序安装吊 装夹具。(2)皮膜起吊就位后上下螺栓和皮膜的编号要对应,不得错位。( 3 )皮膜应整体起吊,确保24个吊点受力均匀一致,上升速度同步,形成自然 状态下的圆筒形,避免应力集中撕裂。(4)安装就位后再次检查,确保上下皮

18、膜不发生皱摺。3.7 气柜综合调试 (1)皮膜密封处检漏、气柜送气后,先采用肥皂水对上下四周密封处检漏并处理( 2 )水平调试,气柜第一次升起一定高度后测量10个点的水平仪及对应内外皮 膜的间距,如有倾斜落柜后调整水平和配重。(3 )活塞慢升降,第一次升降控制在200mm/min以内,同时测量活塞间距、水 平、工作压力等参数,最少进行二次全程慢升降。(4)慢升降时应达到最高位置,使新装皮膜完全展开,皮膜的盲肠移到密封角钢 的上端,同时检查 4 个紧急放散管的自动顶开接触间距,使用具有良好的一致性。(5 )快升降,由于一台风机的能力有限,最大速度只有0.23m/min,因生产过程最大升降速度为1

19、.2m/min,故验收时的最大下降速度控制在1.5m/min,并进行 二次全程快降。(6)气密性试验,按国标要进行 7 天的气密性试验,2%为合格,故平均每天应 小于0.29% ,我们在连续3 天泄漏率小于0.8%为合格,就停止试验,投入生产。4 结论与思考4.1 旧皮膜拆除时的防火措施一定要落实到位,据资料简介2007 年底某钢厂8万柜大修时柜内旧皮膜发生4h的着火事故,造成钢结构局部变形,损失严重。4.2 新皮膜的选用。首次选用安徽美祥公司生产的新产品,皮膜单幅宽度达 3.2m, 减少拼缝量 50%以上,皮膜骨架为“米”字型三层结构,具有足够的强度,寿命 可达15 年以上。4.3保产措施:

20、一钢有2座转炉,回收量约5万m3/h,为了提高大修期间3万柜 的吞吐能力,大修前新增一条DN800管道约200m,见图2中a-b处,并在c处 增加一对DN1000法兰,使其具备开2台机的工艺条件,实际回收能力达3.9万 m3/h,每小时多回收1.5万m3/h,直接经济效益达300多万元。4.4同时对2台D72-H型蜂窝式电除尘进行改造,在保持外壳不变的条件下,改 为D76管式电除尘器,并将沉淀积管长度由4.2m延长至4.5m,除尘效果良好。4.5 皮膜运行9年后,内外表面未发现明显的老化龟裂现象,专业技术人员认为还 可安全运行35年。4.6 侧板更换问题,拆除下来的侧板总体厚度良好,主要漏气点

21、集中在4-6 带的焊 缝两侧,为点状腐蚀,完全可以采用局部更换或补焊的方法。但要解决好现场焊缝 内侧的防腐和皮膜防火措施的可靠。4.7 导轮和调平装置是气柜稳定运行的关键部位,又是故障多发点,应不断提高维 护和管理的水平。4.8气柜的防腐。进柜的转炉煤气约有10C的降温过程,故有大量的饱和水、机 械水析出。通过检测分析,其水为弱酸性,主要含有S02、S03、C02等组份。 通过近1年的挂片试验,结论是HL52-3环氧煤沥青防腐效果最好,抓好防腐施 工质量更是关键。4.9气柜工作压力应提高。随着生产节奏的加快、产能的扩大,为了全量回收输送 转炉煤气、变频风机发挥着巨大的作用。但气柜出口管道的输送能力明显偏小,造 成机前压力只有1kPa左右,有时负压达0.5kPa,目前我厂4座气柜均增设了一 条DN800出口管道。建议新建气柜应将工作压力提高1 2kPa。4.10柜前事故放散塔的设置,原设计柜前设有50m高的事故放散塔,并与柜前的 氧含量分析仪联锁,由于超标后处理时间长,操作繁琐,实际没有使用。目前我公 司新区2座8万柜也无柜前放散塔,而是用柜内的煤气进行反吹,15min恢复煤 气回收。故新建气柜可不设柜前放散塔。

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