置换作业真空脱氧系统的技术改造

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1、置换作业真空脱氧系统的技术改造刘旺荣(广东高要河台金矿)摘要:选冶公司置换作业真空脱氧系统,由于水力喷射泵出口处总压头不够,常出现“反吸”(即把清水吸进脱氧塔)现象。后经技术改造,抬高水力喷射泵,运行一年多来,效果良好,效益显著。关键词:置换工艺;真空脱氧系统;反吸;技术改造;高度中图分类号: 文献标识码: 文章编号:1 前 言自河台金矿氰化厂投产以来,置换车间的脱氧工作一直不稳定,给生产和操作带来极大不便。主要表现为:外界条件变化,如真空泵流量变化,置换泵瞬时流量变化,或人为控制一下贵液处理量,都有极易出现反吸现象(即把清水吸进脱氧塔内)。这种现象在挂浆时,表现尤为明显,有时一天出现几次反吸

2、,如此给黄金生产量以及工艺指标造成极坏影响。开始我们在脱氧塔顶部安装一吸气阀,人为地降低一下塔内真空度,但此做法治标不治本,解决不了根本问题。另外,放空气进脱氧塔也有违脱氧塔原理。后来经查阅有关资料,以及借鉴龙水金矿的实例,同时经现场勘测发现水力喷射泵入口与水箱液面高差只有6.2m,经计算这个高度差最少为8.1m左右,也就是说,必须把水力喷射泵至少抬高2.0m。2 结构及工作原理、工艺参数置换作业主要完成由贵液中的液态金转化为固态金的过程,其作业前必须经过脱氧处理。它的配置结构是真空脱氧塔(14003500)、真空泵(标准化工流程泵IH80-65160A)、配套真空设备水力喷射泵SPB200各

3、一台。河台金矿置换车间的脱氧流程可见示意图。1流 量 计2脱 氧 塔3压 力 表4液 位 计5水 箱6化工流程泵7水力喷射泵它的工作原理:脱氧塔内的溶液由真空作用吸入塔的顶部,由喷淋器洒到填料面上,在真空作用下,液体内溶解的气体被脱出,达到脱氧目的。脱氧液由锥底的排液口被泵吸出而压入置换作业。生产用脱氧塔计算压力为511kpa时,其脱氧率可达95%以上,脱氧液含氧量在0.5g/m3以下,其技术参数见表1。IH80-65-160A标准化工流程泵技术参数:电动机型号,功率.kw;流量Q=30m3/h;扬程H=36m。 SPB-200水力喷射泵技术参数:最大真空度-720mmHg;最大抽气速率4m3

4、/min。 表1 14003500脱氧塔技术参数真空度kpa塔内正常液面高度(mm)喷淋量m3/m2进液口排液口排气口填料90965009001.5610010080波纹填料工作温度脱氧液含量(g/m3)脱氧率塔体高度质量(kg)常温95%437919393 改造依据与设计过程脱氧塔要正常工作,必须保证水力喷射泵出口处的压强大于脱氧塔内的真空度。也就是说水力喷射泵出口地方压强有个安全系数,根据设计要求一般取1.151.3p1 (p1为脱氧塔正常工作的真空度)。但原来水力喷射泵出口的压强与脱氧塔内压强接近,这样当外界条件发生变化:贵液量大小的变化,真空泵流量的不稳定等,常造成脱氧塔、水力喷射泵、

5、真空泵所组成的压强平衡体系发生改变。而水力喷射泵的压强没有富余量,小于脱氧塔内压强,造成水力喷射泵出口处的水被吸进脱氧塔内,使脱氧塔真空度迅速降低,同时在很短时间内(未到建立新的压强平衡体系)置换车间外的水箱清水被吸干。脱氧塔的真空度因此一下子降为零。此时,脱氧塔工作停止、置换工作也不得不停机。 依照工程流体力学分析流体方法一伯努利方程:H1=H2即Z1+p1/r1+u1/2g=H2式中p1/r1=0 Z1为所求水力喷射泵高度,H2=1.3p(p为脱氧塔正常工作的真空度-0.095pa),u 与SPB-200水力喷射泵抽风速率相同,可通过查阅相关资料,取u9.2m/s)。故Z1=H2-u12/

6、2g =1.3p-u12/2g =1.39.5-9.22/29.8 =8.03m所以水力喷射泵应抬高的高度h=Z1-h1=8.03-6.2=1.83m(h1为它的原来高度),通过计算采取一次性抬高水力喷射泵高度为2.5m。4 改造过程和改造效益因为河台金矿选冶厂有两组水力喷射泵,一台工作,一台备用,这样为改造提供了方便。首先做好准备工作,把备用的部分管路及水力喷射泵安装到设计要求的位置。这样整个改造过程只需停机2h。改造后的效益也是明显的。自2001年月初技术改造完毕,开始启用改造的脱氧系统以来,从未出现因脱氧塔反吸清水现象。过去每个月因为脱氧塔反吸水,查不清原因,机修工都要检查设备的原因,甚

7、至更换一些零配件,造成一些不必要的损失,如今改造已有一年多时间设备运转良好,从来没有出现过故障。同表2 改造前半年工艺技术指标项目 时 间贵液量/m3贵液品位/gm-3贫液量/m3贫液品位/gm-3置换率/%2001年5月13298.87.74754.460.0499.572001年6月14412.358.53899.60.0499.562001年7月131446.45802.760.0299.642001年8月145758.55832.660.0499.512001年9月146098.86825.950.0699.352001年10月125987.3513.230.0299.7合计82637

8、.154628.66平均13772.867.905771.40.03799.538时由于脱氧系统的成功改造置换工人操作非常方便。过去改变贵液量,脱氧塔时常反吸清水,现在再也不用担心出现这种现象。工艺指标(重要指贫液品位)也稳定,金泥质量也大大提高,贵液量也比以前增加了。从置换班报表可以看出,以前只有在挂浆时几天内贵液可达20m3/h以上,以后几天贵液处理量逐渐下降,如今贵液处理量可稳定在20m3/h以上。下面附改造前、后半年置换工艺技术指标,以观其改造后的技术效果。通过对比改造前、后半年工艺技术指标可知:改造后比改造前贵液处理量多5786.85m3,相对增加量为7%;贫液品位大幅度下降,由原来

9、的0.037g/m3下降至0.0166 g/m3;置换率也有所提高,由原来的99.538%增加至99.795%,增加0.257个百分点。每年由于提高置换率所产生的利润是.万元;每年由于降低贫液品位,可减少.万元损失,(金价按元克计算);合计以上两项每年共创.万元利润。表3 改造后半年工艺技术指标项目 时 间贵液量/m3贵液品位/gm-3贫液量/m3贫液品位/gm-3置换率/%2001年12月1510311.84834.380.0199.882002年1月155576.82945.170.0399.612002年2月1393011.33603.660.0399.72002年3月139728.64

10、776.520.0199.862002年4月157578.39933.40.0199.842002年5月1410511.14891.80.0199.88合计884244984.93平均14737.339.603830.820.016699.7955 结 语5.1 存在的主要问题第一,1997年河台金矿就地产金工程筹建,由于受许多因数的的影响,有些设备配置是按当时处理能力设计的。随着形势发展,这些设备就不能满足生产需要,如置换工艺两台置换泵(GNL3冷凝泵)它的最大流量为20/ m3.h-1,今天加大贵液处理量只好启用备用泵,这样当泵出现故障,就会影响生产。第二,工艺操作方面,在置换泵加轴封贫液

11、水,防止漏气,此法会降低置换前贵液品位,同时贵液量增加,锌粉用量增多,提高生产成本。第三,操作工人现场处理经验不足,责任心不强,表现为挂浆时,经常出现贫液品位提高。.2 改进意见将换原来置换泵更换流量较大的同型号两级离心泵,一台工作,一台备用,生产就不受影响,此其一。加强现场管理,严格工艺操作要求,此其二。提高工人操作水平,熟练掌握工艺流程,此其三。53 技术改造的经验置换车间是选冶流程最后的作业工段,起着液态金转化为半成品固体金的关键作用。在入选贵液品位、贵液量一定的条件下它的设备、技术、工艺和方法不同而有不同的效果。在现有设备装置和工艺流程下,置换脱氧系统的技术改造,是投入最小,回报较大的技术改造。总之,通过几年的选冶流程摸索,不断的技术革新,选冶厂的生产工艺指标较以前有大幅提高。相信随着矿山生产规模不断扩大,工艺技术设备不断完善,各项作业指标会更上一个新台阶。参考文献1. 周享达工程流体力学北京:冶金工业出版社,:。作者简介:刘旺荣(年-),男,汉族,广东兴宁人,工程师,现从事冶金矿山机械技术和管理工作。广东高要市河台镇,526127。3

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