包钢6高炉炉况波动及恢复复件

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1、包钢6#高炉炉况波动分析和处理实践王玉英1,黄雅宾2(1. 内蒙古包钢钢联股份有限公司技术中心,内蒙古 包头 014010;2 内蒙古包钢钢联股份有限公司炼铁厂,内蒙古 包头 014010)摘要:文章对包钢炼铁厂6#高炉某次炉况波动的调整过程进行了全面总结,分析了炉况波动的原因,并提出炉况调整需采取的相应技术措施,以保证高炉稳定、顺行。关键词:高炉;炉况;调剂措施Analysis and operation practice of Working undulation for No.6 BF of Baotou SteelWANG Yu ying1,HUANG Ya bin2 (1.Techn

2、ical Center of Steel Union Co.Ltd.of Baotou Steel(Group) Corp.,Baotou 014010,Nei Monggol,China; 2.Iron-making Plant of Steel Union Co.Ltd.of Baotou Steel(Group) Corp.,Baotou 014010,Nei Monggol,China)Abstract: The paper Summarizes the adjustment of Working undulation for No.6 BF, analyses the reason

3、and puts forward the countermeasures to ensure the BF to be stable and smooth.Keywords: blast furnace; condition; adjustment measure包钢炼铁厂6#高炉有效容积2 500m3,2006年12月12日投产。槽下配料采用分散称量,主皮带集中上料。炉顶设备采用并罐无料钟装料设备,包钢BG-型布料器;高炉本体采用自立式大框架结构,30个风口,两个矩形出铁场,3个出铁口,铁罐位采用摆动流嘴,炉前设两套INBA法水冲渣系统。高炉本体采用全冷却结构,从下而上设置15段冷却壁。11

4、5段冷却壁从下至上采用“步步高”直冷方式布置。炉体采用部分铜冷却壁(炉腹、炉腰各一段,炉身下部三段),除风口小套外,所有冷却设备都采用软水密闭循环冷却。使用软水密闭循环冷却系统具有安全、可靠、节能、环保等优点。6#高炉是包钢第一座采用软水密闭循环冷却的高炉。软水总用水量4 950 m3/h,供水温度40,回水温度46,设计一代炉龄寿命超过12年1。煤气清洗采用布袋干法除尘、配套TRT煤气余压发电,高炉配置四座内燃式高风温热风炉,利用烟气余热预热助燃空气和高炉煤气,送风温度1200。1 炉况波动过程包钢6#高炉在2008年18月份,高炉炉况顺行状况较好,生产较为稳定,各项经济技术指标良好。从9月

5、初开始,6#高炉一密冷却壁水温差降低,9月份一密冷却壁平均水温差为2.16,正常水温差应该为36,通过提高冷却水进水温度、调节一密水量,来控制一密冷却壁水温差。水温差由9月12日的最低点1.2逐步上升,但效果不理想。10月7日开始采用提炉温(铁水物理温度控制在1500)、撤风温的措施处理炉墙。到10月中旬一密冷却壁水温差平均为4.37,风量5 297m3/min,高炉利用系数为2.15 t/m3.d,煤比93.64 kg/t。10月21日炉渣渣氟突然上升,由10月上、中旬的平均值w(F)0.40%上升到10月21日最高值w(F)0.51%、10月22日最高值w(F)0.53%、10月23日最高

6、值w(F)0.87%。10月21日炉况表现为中心气流变弱,一密冷却壁水温差突然降低到2.7,10月22日中班20:00后两探尺偏差增大,夜班炉况稳定性变差,10月23日夜班开始中心没有气流、压力高,白班风量一直萎缩, 减1.2t矿石缩批重至49t,焦炭负荷调至3.6。第90回变装料制度o22321变为13321,角差由1.48变为1.33,炉况稳定性差且崩料频繁。10月23日中班休风堵11#、23#风口,下部进风面积由0.317m2缩至0.297 m2恢复。复风后炉况恢复困难,压力一直居高不下,10月24日缩批重至48t;10月25日9:48炉况出现管道征兆,减风降压处理,缩批重至47t;10

7、月26日缩批重至46t;10月31日9:30开11风口,17:15悬料、减风改常压处理,缩批重至44t;11月1日加500kg/批矿石,中班24风口坏大断水,11月2日夜班休风堵4个风口恢复炉况,炉况趋于好转,逐渐加风提顶压,逐步加重焦炭负荷,恢复喷煤富氧,至11月6日顶压,产量基本达到正常水平。6#高炉炉况波动前后各项经济技术指标情况见表1。表1 6#高炉各项经济技术指标情况日期平均日产/t焦比/(kgt-1)煤比/(kgt-1)风量/(m3min-1)顶压/MPa8月6003380116.8954560.2009月590038895.7853480.19410月517841683.4250

8、610.18111月529141767.7750960.18012月5575403117.0651460.1842 炉况波动的原因分析(1)焦炭质量波动是炉况波动的主要原因。2008年9月1日因焦化910焦炉干熄焦系统检修,6#高炉由原先使用9-10焦炉干熄焦为主变为使用5-8焦炉干熄焦为主,不足部分用1-4#焦炉湿焦补充,9月6日焦化变配煤比,考虑到全厂焦炭的平衡使用,6#高炉干、湿焦比例由原先的4:2变为4:3,9月6日夜班炉温偏低,崩料管道现象频繁,炉况稳定性变差,导致高炉经济技术指标下降。6#高炉使用干湿焦质量对比情况见表2。焦炭水分对高炉生产的影响表现在水分波动而引起的炉况波动,从而

9、使焦比升高,每增加1%的水分约增加焦炭用量1.1%1.3%2。从表2可知,干熄焦的冷热态强度均优于湿焦,高炉冶炼是一个多变量的生产过程,炉况的好坏取决于炉料各成分的性质和相互作用,焦炭M40、M10指标可以从总体上反映焦炭在高炉冶炼过程中粒度保持的能力,M40、M10指标好的焦炭,特别是M10指标好的焦炭,能够较好地抵抗高炉中各种因素的侵蚀和作用,使高炉的技术经济指标提高。表2 干湿焦炭质量对比情况 %灰分水分挥发分硫M40M10CRICSR9-10#焦炉干熄焦12.330.881.220.6883.636.4925.8472.165-8#焦炉干熄焦12.420.891.220.79836.6

10、024.8576.041-4#焦炉湿焦13.257.251.240.7081.017.4728.569.86(2)烧结过程配料不稳定。10月1日20日炉渣渣氟平均w(F)0.41%,从10月21日到11月2日炉渣渣氟平均w(F)0.443%,较10月上中旬明显升高,平均提高了0.033个百分点,炉渣渣氟最高是10月23日为w(F)0.616%。炉渣渣氟升高持续时间12天。渣氟的主要来源是自产矿,渣氟的升高表明烧结矿配比发生了变化。烧结配料不稳定造成烧结矿碱度波动大,10月18日至11月2日烧结矿碱度平均1.93,最高2.11,最低1.72。烧结矿碱度频繁波动,造成高炉炉渣碱度波动,导致处理炉墙

11、的过程中出现反复,同时高炉的矽石用量增加造成渣比升高,对料柱的透气性及炉料软熔区间产生影响,10月23日四烧烧结矿熔滴性能结果显示,烧结矿最大压差14130Pa,软化区间134,熔融区间232,导致高炉压力、压差升高,透气性下降,造成高炉炉况波动。6#高炉炉况波动期间高炉参数变化情况见表3。表3 6#高炉炉况波动期间高炉参数变化情况日期炉渣(F)/%波动范围/%风量/(m3min-1)顶压/MPa综合负荷/(tt-1)生铁Si/%物理温度/10月18日0.3890.41-0.4454890.2003.100.59149710月19日0.4110.31-0.4454250.2003.090.63

12、149610月20日0.4010.37-0.4354790.2023.080.63149810月21日0.4060.34-0.5155100.2043.110.68149910月22日0.4630.41-0.5554580.2053.140.61149910月23日0.6160.49-0.8747000.1663.230.81150410月24日0.5070.44-0.5943080.1553.350.75149110月25日0.4290.40-0.4639500.1013.050.86147510月26日0.3830.36-0.4442700.1262.960.88148610月27日0.3

13、740.35-0.4047700.1712.870.79148910月28日0.4370.36-0.4948150.1672.721.07153810月29日0.4220.37-0.4949930.1782.801.06152210月30日0.4290.38-0.4747560.1752.761.03150011月1日0.4410.43-0.4747600.1472.761.15151511月2日0.4460.43-0.4942960.1232.871.06151411月3日0.3980.39-0.4349380.1762.910.75149611月4日0.3980.37-0.4249310.

14、1772.950.63148711月5日0.4100.37-0.4551920.1812.970.77149811月6日0.4140.39-0.4452870.1833.040.65149411月7日0.4250.38-0.4652700.1863.090.65148911月8日0.3910.36-0.4152700.1873.070.641490(3)从9月初开始,6#高炉炉况表现不稳定,一密冷却壁水温差急剧下降,由9月7日3.8降到9月8日2.6,至9月12日降到最低点1.2。进水温度由43.2提至48.5,水温差一直维持在1.31.5之间,冷却壁壁体温度呆滞。因泵站能力限制,采取降低一密

15、冷却壁水量来提高水温差,水量从9月17日5274m3/h降到10月24日4540m3/h,水温差一直偏低,从10月7日开始提炉温、撤风温处理炉墙。到10月中旬一密冷却壁水温差平均水平为4.37。入炉风量达到5297 m3/min,高炉利用系数为2.15 t/m3d,煤比93.64 kg/t,高炉产量水平有所提高,但炉况抗波动能力仍然较弱。6#高炉110月份一密冷却壁水温差见表4。表4 6#高炉2008年110月份一密冷却壁水温差情况日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月水温差/4.833.874.864.045.025.025.263.212.163.68(4)高炉操作方面的原因。操作

16、细节把握不准,休风时机掌握不好。此次炉况波动是在处理炉墙过程中由于原燃料波动产生,从9月初开始由于壁体温度持续偏低,根据6#高炉2008年4月份处理炉墙的经验可知,采取提高进水温度从而提高水温差,能够处理好炉墙。910月份进水温度由43.2一直提到52.4,并对一密系统作减水处理,但一密冷却壁壁体温度表现呆滞,处理炉墙效果不明显。10月7日开始提炉温(物理温度1500)、撤风温处理炉墙,10月10日水温差开始逐步上升,炉况逐步向好的方向发展,风量、产量逐步好转。10月21日炉渣渣氟突然升高,炉况急剧恶化,10月23日休风堵风口恢复炉况,但复风后炉况恢复困难,压力、压差偏高,透气性下降,高炉各项

17、经济技术指标下滑。3 炉况波动后采取的对策3.1 上部调剂采取的对策上部调剂的具体措施见表5、表6。表5 6#高炉矿批等调整情况矿批/t焦批/t焦丁批/t焦炭负荷烧结矿/%球团矿/%澳矿/%9月50.212.11.23.777517.57.510月44.015.31.02.707525011月45.611.51.33.5675205表6 6#高炉装料制度调整情况日期标准档位109876521Enda对应角度40.538.937.435.833.531.622.1129月C322221111.34O133216对应角度40.838.937.435.833.53222.11210月8日C32222

18、1111.46O223216对应角度40.838.937.435.833.531.522.11210月23日C32222111O1332161.26对应角度40.538.937.435.833.531.522.11210月30日C33222111O1332161.01对应角度40.538.937.435.833.532.522.11211月8日C32322111O1332161.21对应角度40.538.937.435.833.532.522.11211月9日C33222111O1332161.113.2 中部调剂采取的对策中部调剂主要是监控610段铜冷却壁热面温度及其波动情况,随着铜冷却壁热

19、面温度的变化和水温差的变化,中部调剂也作了相应调整,主要通过采用提高冷却水进水温度,减少水量来保证一密冷却壁水温差控制在合理的范围之内(36),从而减少炉况波动,形成稳定渣皮,保证铜冷却壁热面温度控制在合理的范围内(60100),重点保护好铜冷却壁,进而保持合理的操作炉型,保证高炉稳定顺行。6#高炉炉况波动期间中部调剂参数见表7。表7 6#高炉炉况波动期间中部调剂参数日期水量/(m3h-1)进水温度/水温差/9月17日512048.31.49月18日500048.21.49月19日492048.31.79月22日479048.31.69月24日454050.21.510月23日345046.6

20、4.13.3 下部调剂采取的对策10月23日中班休风堵11#、23风口,进风面积由0.317m2缩至0.297 m2。10月31日9:30开11风口,进风面积为0.306 m2。11月2日夜班休风临时堵4个风口恢复炉况,进风面积为0.274 m2,随着高炉入炉风量的增加,逐步开风口,11月3日开两个风口,进风面积为0.297 m2,11月4日又开1个风口,进风面积为0.306 m2,此时风量上升到5103m3/min,炉况逐步趋于好转,产量上升。4 结束语(1)建立健全原燃料质量预报制度,对日常操作应建立预知预案,针对不同外界条件变化制定相应的应对措施,创造条件满足大高炉生产的需要,尤其要加强

21、原燃料质量监控,炉况不好时,取料分析,做好原燃料质量波动的应对调剂。(2)大高炉操作,稳定是关键,一旦原燃料条件变差,高炉操作调剂要准确、及时、到位,防止引起炉况波动,甚至炉况失常。(3)处理炉况波动必须从原燃料质量和高炉操作入手,疏导煤气流分布、活跃炉缸,促进炉况恢复。炉况恢复除了操作要稳定以外,要尽量杜绝其它耽误。(4)加强炉况趋势的判断,及时掌握炉型、煤气流的变化趋势。加强当班工长及岗位操作工的业务学习,进一步提高其操作水平。(5)6#高炉是炼铁厂唯一一座应用软水密闭循环铜冷却壁的高炉,高炉操作者对此经验少。今后应加强对软水冷却系统数据的统计、分析及经验的总结。参 考 文 献1梁荣利.包钢6#高炉冷却壁修复技术J.包钢科技,2008,(5):23-25.2 周传典.高炉炼铁生产技术手册.冶金工业出版社,2002.8:87作者简介:王玉英(1973-),女,内蒙古包头市人,高级工程师,现在包钢技术中心从事炼铁研究工作。6

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