600MW机组燃烧器喷嘴烧坏原因分析及治理对策

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1、600MW 机组燃烧器喷嘴烧坏原因分析及治理对策1、概述燃烧器是煤粉锅炉燃烧设备的主要组成部分,它的作用是:将燃料和燃料所需的空气送 入炉膛,并组织一定的气流结构,使燃料和空气充分混合,造成必须的燃烧强度,在炉内迅 速稳定地着火,达到完全的燃烧,保证锅炉安全经济运行,富通新能源生产销售生物质锅炉, 生物质锅炉主要燃烧秸秆颗粒机、木屑颗粒机、秸秆压块机压制的生物质颗粒燃料。2、设备现状洛河发电厂三期工程2X600 MW机组于2007年底投产发电,配套2台上海锅炉厂有限 公司提供的600 MW超临界压力直流锅炉,型号为SG-1918/25.4。本锅炉燃烧方式采用从 美国阿尔斯通能源公司引进的摆动式

2、四角切圆燃烧技术。采用中速磨煤机、冷燃料风机、正 压直吹式制粉系统设计,煤粉燃烧器为四角布置、切向燃烧、摆动式燃烧器。主风箱设有6 层宽调节比(WR)煤粉喷管,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风,每组燃烧器沿高度方向分为A、 B, C、D、E、F 六个煤粉喷燃层。每台磨煤机的出口由四根一次风管接至炉膛四角的同一 层煤粉喷嘴,锅炉MCR和ECR负荷时均投五层,另一层备用。三期两台锅炉2007年投运 以后,在 2008 年和 2009 年机组检修和临检时,检查发现燃烧器喷嘴烧损较严重,主要是 E、 F层共8只一次风喷嘴和喷管。(1) 2008 年 5、 6号炉小修,检查发现5 号炉燃烧器一次风喷嘴和6号炉

3、燃烧器一次风喷 嘴烧损严重。在小修中对烧坏的燃料风喷管和喷嘴进行了更换处理。(2) 2009年9月5号炉B级检修,检查发现5号炉燃烧器一次风喷嘴再次烧损严重。(3) 燃烧器烧损特点分析。通过2008 年和 2009 年燃烧器烧损情况的统计分析发现:燃烧 器的E、F层的一次风喷嘴和喷管烧损最为严重,A、B、C、D层未出现烧损现象(4) 燃烧器烧损后造成的危害。燃烧器一次风喷嘴和喷管烧损变形后,炉膛火焰中心与设 计值偏差大,而且喷口尺寸与原尺寸偏差大,射流的初始动量与未烧损前相比动量减少,射 程变短,刚性也差,煤粉在喷口不远处着火,喷口附近温度高,易产生结渣。从检查情况发 现 E、 F 层附近的水

4、冷壁结渣比较严重。2008 年和 2009 年, 5、 6 号炉燃烧器一次风喷嘴因为喷嘴顿体烧坏脱落砸通水冷壁管造 成泄漏3次,致使机组停运。停运实际经济损失458.5万元。燃烧器一次风喷嘴和喷管烧损后需进行更换处理,更换时需将燃烧器外部连接的粉管解 列,将燃烧器一次风喷管和喷嘴一起向外拉出后进行更换,再装入,工作量大,环境差,费 工、费时、费钱。3、存在问题及分析三期两台机组运行时间短, 2007年底投产, 2008年小修检查就发现燃烧器一次风喷嘴和 喷管烧损,特别是2008年更换的新喷管和喷嘴,在 2009年检修时发现又烧损严重,而且都 是E、F层。针对燃烧器E、F层一次风喷管和喷嘴短期内

5、烧损问题,进行了分析,认为有 以下几个方面原因。3.1 燃烧器材质问题通过对烧损的燃烧器喷嘴和喷管进行分析,发现原喷嘴和喷管材料为ZG40Cr20Ni5,此 材料长期在高温下工作,当煤粉燃烧不稳定时,引起炉膛内温度分布不均匀或喷嘴处结焦, 使喷嘴因温差产生热应力,致使喷嘴局部产生严重变形,一次风射程变短,刚性也差,煤粉 在喷口不远处着火,喷口附近温度高,在构件中产生局部附加应力,当温度波动较大时,热 应力变化幅度较大,造成喷嘴表面形成热疲劳裂纹,时间一长,造成燃烧器喷嘴和喷管烧损。 3.2风门挡板结构设计问题燃料风风门挡板的结构为双挡板对称布置,全关状态下挡板呈15,从全关到全开的转 角为 7

6、5,当风门全关时,挡板仍留有8%的流通空间,这是为了避免挡板全关时燃烧器喷 嘴过热而被烧坏。机组在低负荷运行时,E、F磨煤机停运,风门挡板关闭,虽留有8%的流通空间,但挡 板为机械式,各个连接机构之间的销孔和销轴之间存有间隙,造成挡板的连接机构有空行程, 在调试检查时发现:CRT和就地挡板刻度盘上显示挡板全关时,挡板应有开度为8%的流通 空间,而就地实际检查挡板没有8%的流通空间,里面的挡板开度实际几乎是零,这是造成 机组在低负荷运行时,E、F磨煤机停运,E、F层一次风喷嘴和喷管没有燃料风冷却,造成 喷嘴和喷管附近温度过高、变形甚至烧坏,由此可见喷嘴燃料风风量过小,不能够冷却一次 风喷嘴及喷管

7、是造成一次风喷嘴及喷管烧损的主要原因。3.3 检修存在问题在机组大小修后,未能将两侧大风箱内清理干净,留有碎铁杂物,在运行期间吹到挡板 处,造成挡板卡涩;同时检修人员在检修后只是看挡板动不动,而没有认真去校对挡板的开 度,造成挡板的实际开度与要求不符,燃烧器喷嘴在运行中冷却风不够,造成燃烧器喷管和 喷嘴烧损。4、改造措施4.1 提高喷嘴及风管的材质等级在 5、 6 号机组大小修期间,对烧坏喷管和喷嘴进行整体更换。为改善燃烧器喷嘴材科的 高温性能,喷嘴选用:ZG40Cr24Ni9Si2NRe(NR9);喷管选用耐磨钢铸件JM6a。此喷嘴材料 钢种为新研制的钢种,具有较高的热疲劳性能和高温氧化性能

8、,化学成份铸件的金相组织为: 奥氏体十合金碳化物十铁索体,铸造的模样选用具有一定强度、粒度细的模原材料制作,为 保证喷嘴和喷管质量,所有零部件铸造和机加工完毕期间,派专业技术人员到备品厂进行检 验、监造。4.2 对存在问题进行技术改造针对 2 台炉燃烧器存在的上述问题,找到燃烧器喷嘴和喷管易烧损问题的原因后,在随 后的机组检修中,做了以下2项工作。(1) 在2010年机组检修中,对2台炉E、F层烧损的燃烧器一次风喷嘴和喷管全部进行了 更换。(2) 调整挡板开度,对2台炉燃烧器E、F层的燃料风挡板开度进行了重新标定,即当风 门全关时,将E、F层的燃料风挡板开度由原来的8%的流通空间增加到30%的

9、流通空间。4.3 加强运行工况调整运行中加强燃烧调整,组织合理的燃烧工况和恰当的火焰中心,以减少高温腐蚀,减少 烟气温度偏差;要求运行人员要精心调整燃烧,防止热负荷过分集中、燃烧中心不合适、烟 温偏差大等问题,合理控制风量和风量的分配,防止火嘴被烧坏。4.4 改造前后燃烧器检查情况对比2011年4月5号炉C级检修,2011年9月份6号炉A级检修检查发现:2台炉的E、F 层一次风喷嘴和喷管均较好,没有烧损。5、结束语经过近一年时间的运行情况分析,洛河电厂5号、 6号炉一次风喷嘴及喷管未发生变形、 烧损现象,E、F层附近的水冷壁未发现大面积结渣结焦现象,设备运行的可靠性大大增强, 在对锅炉燃烧器一次风喷嘴和喷管易烧坏的治理上,取得了可喜的成绩,确保了机组的安全 经济运行,达到了预期效果。

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