脱硝系统氨逃逸形成的原因与控制措施

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1、脱硝系统氨逃逸形成的原因与控制措施一、概述某锅炉设计产汽能力220t/h,产出的9.80MPa (G)、540 C的过热蒸汽,2014年3月新建联合脱硝系统,包括 低氮燃烧系统,SNCR和SCR系统,通过SCR后NOx W 100mg/Nm3 ,氨逃逸W 5ppm,因环保要求日益严格,控制 NOxW65mg/Nm3,造成氨逃逸高于设计指标,严重影响锅炉 健康运行,因氨逃逸高,影响电场放电,造成锅炉输灰不 畅,停炉期间检查锅炉空预器有不同程度腐蚀和堵塞。二、氨逃逸高的原因氨逃逸是影响SCR系统运行的一项重要参数,实际生产过程中通常是多于理论量的氨到达反应器,反应后在烟 气下游多余的氨称为氨逃逸,

2、氨逃逸是通过单位体积内氨 含量来表示的。为了达到环保要求,往往需要一定过量的 氨,所以也对应着会有一个合适的氨逃逸值,该值设计为 不大于5ppm,但是往往实际运行中偏大,主要有以下因素:(1)每只氨喷枪喷氨流量分布不均,烟气中存在氨水局部分布不均,烟气流速不均匀,各喷枪出口的喷氨量差异较大,浓度高的地方氨逃逸相对高一些。(2)烟气温度,反应温度过低,NOx与氨的反应速率降低, 会造成NH3的大量逃逸,但是,反应温度过高,氨又会额外 生成NO,所以,NH3存在最佳的反应温度,在 SNCR氨的最佳反应温度800-1100 C; SCR反应器是以活性成分为 W03 和V205为催化剂蜂窝装模块,还原

3、剂为来自上游SNCR系统的氨逃逸作为还原剂,在催化剂的作用下,氨水与NOx在315380 C的温度区间内反应,生成氮气和水,达到脱 硝的目的,如果温度过高过低达不到反应效果,势必增加 氨逃逸。(3) 催化剂堵塞,脱硝效率下降,为了保持环保参数不超 标,会喷更多的氨,这将引起恶性循环,催化剂局部堵塞、 性能老化,导致催化剂各处催化效率不同,为了控制出口 参数,只能增加喷氨量,从而导致局部氨逃逸升高。(4) 雾化风量偏小,喷枪雾化不好,氨水与烟气不能充分 混合,将产生大量的氨逃逸。(5) 氨水浓度,氨水浓度配置,浓度高低无法受控,凭着 感觉配置,就目前 C锅炉而言,基本上氨水浓度高,氨水 调阀开度

4、过小,雾化不好易自关,导致氨逃逸高,操作难 度大。(6) 燃烧波动时,SNCR入口烟气中的NOX浓度大幅波动, 往往会加大喷氨量,机械地实现“达标排放”,过量的氨水,可导致氨逃逸增加,直接 危及炉后设备和系统安全运 行。三氨逃逸的控制(1) 对于喷氨流量分布不均造成的氨逃逸偏差,可以通过 调整氨水喷枪前的球阀控制,在平时操作中尽可能使旋转 喷枪枪头朝下,增加反应时间,每只枪喷氨分布均匀(其操作看压力降),NH3与NO充分反应,降低NH3/NO摩尔比, 从而降低氨逃逸,达到脱硝效率与运行费用的平衡。 氨逃逸浓度增加还与氨水喷枪喷嘴密切相关,当氨水喷枪 喷嘴堵塞时将加剧逃逸氨的产生,应在锅炉运行过

5、程中检 查氨水喷枪,及时疏通或更换,确保氨水喷枪正常投运。(2) 烟气温度决定着SNCR和SCR的反应效果,进而影响氨逃逸的大小。烟气温度变化幅度大,在低负荷时,烟温 下降,局部烟温太低,会引起催化剂活性下降,从而引起 氨逃逸升高,本脱硝所选用的催化剂在315380 C范围为最佳,所以要根据锅炉负荷和燃烧情况在满足的条件下维 持烟气温度在最佳范围内。煤粉专烧时,SCR反应器温度达到345 C左右,能很好满足氮氧化物与氨水反应条件,SCR反应器反应效率提高,SCR反应器出口氮氧化物及氨逃 逸浓度偏低,氮氧化物浓度平均达到60mg/m3,氨逃逸浓度平均达到2.8ppm ;煤气混烧时,SCR反应器温

6、度只有300 C 左右,此时通过锅炉配风调节提高锅炉火焰中心位置或通 过增加上层燃气枪燃气量提高SCR反应器温度的方法,降低SCR反应器出口氮氧化物及氨逃逸浓度。(3)催化剂存在着使用寿命,一旦使用时间过长老化,催 化效果就会变差,脱硝反应也会变差,为保证环保合格的 情况下大量喷氨就会造成氨逃逸增加,所以当催化剂老化 时要及时在停炉大小修时进行更换,保证氨逃逸合格的同 时,也能更好做好环保。(4)燃煤锅炉,脱硝反应区处在高灰尘区,会在反应区积累灰尘,积灰将会使反应变差,氨逃逸增加。锅炉运行过 程中SCR反应器每周至少吹灰一次,清除SCR反应器积灰提高SCR反应器效率,降低氨逃逸浓度。(5)雾化

7、风对于脱硝反应明显,也直接决定着氨逃逸,而 氨水能否充分的雾化与风量成正比关系,为提高氨枪雾化 效果,需提高压缩空气压力在 350kpa以上。(6 )当锅炉燃烧扰动时要及时根据脱硝反应器入口的NOx含量对氨水进行调整分配,防止氨逃逸过大或两侧偏差大, 甚至因为调整不到位带来的环保超标问题。锅炉负荷变化 会导致锅炉烟气量、烟气温度及SCR入口浓度变化。当锅炉负荷降低时,烟气量减少,烟气中氮氧化物含量降低使 得SCR反应器内流速降低,烟气在催化剂上停留时间增加, 提高了脱硝效率,从而降低了氨逃逸浓度。(7)其他影响因素及防范锅炉烟气在SCR反应器停留时间为 0.10.2s,为使锅炉 烟气中残留氨水

8、与烟气中的氮氧化物在催化剂作用下有足够反应时间,降低锅炉SCR反应器出口氮氧化物、氨逃逸浓度,通常选择降低锅炉炉膛负压的方式进行,锅炉运行 过程中锅炉炉膛负压控制在 -30-50Pa之间,锅炉燃烧稳 定,在SCR反应器出口氮氧化物达标排放前提下、氨逃逸 浓度能有效控制。当氨逃逸过大不好好控制的话会生成的 硫酸氢铵,不仅会造成催化剂层的失效和空预器堵塞,更 会造成更大的严重问题,腐蚀设备降低寿命。总之,合理控制锅炉 SCR出口氨逃逸浓度能有效预防 锅炉空预器堵塞及减轻氨水对下游设备的腐蚀,SCR脱硝装置在运行过程中应对氨逃逸应予以高度重视。鉴于此, 有必要加强SNCR、SCR运行阶段科学调控,将 SCR装置的 氨逃逸率控制到3ppm左右,甚至以下,减轻氨逃逸后硫酸 铵或硫酸氢铵生成对炉后设备的影响。

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