动平衡机维修记录

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1、故障名称及现象:故障时间:做成:培训人:培训日期:接受培训人:原理分析及处理方法设备档案记录设备名称设备型号设备编号一、 显示器:钻头断报警检查发现1.钻头断,其原因为钻头在不转时仍保持进给状态.2.打开电箱,发现F11跳闸,变频器没电。变频器是由F11直接控制,F11跳闸,但该断路器没有辅助触点,没有进入C,所以导致钻头变频器跳闸但无报警,造成钻头不进给时打刀。解决:接辅助触点,使用闭点,使其和变频器的故障点并联接入PLC(线号为0+I15),当断路器跳闸时,辅助触点闭点闭合,进入LC报警.二、 平衡机无法启动,工控机发车报警声内存条烧坏,3个月内2个内存条坏,换插槽,OK。三、 刚装上主轴

2、电机等后,压紧装置一移动就急停,人机界面发“压紧报警”和“伺服报警,电柜中驱动器报警显示:SV01 SV02 SV03 4ALE AE6 ALE6 L0查L20,编码器异常2:编码器和伺服放大器间通讯异常。电缆故障接头CN没有连接插好将压紧伺服电机编码器出来的线、接头重新接,擦拭干净,故障报警消除.四、 主轴转动,但停止位置不好,查“运动位置定标”中与主轴有关的参数异常时正常时主轴编码器计数器最大800最大800主轴当前角度()-400多最大360编码器零度标定值2000多最大360如果主轴当前角度和编码器零度标定的数值不正常,可能是主轴编码器故障,即编码器Z零位信号不正常;如果只是偶然情况,

3、说明可能是干扰或者接地不好,需查接地状态,包括电柜接地和机床接地。多次旋转工件,测试其准停位置是否正常。五、 平衡机自动加工完第二根曲轴时,动力头异常严重撞刀原因:丝杠位置没有加死档,有螺栓孔,但没有安装。怀疑钻头原位开关受到干扰,编码器原位受到干扰。原位开关确认,反复读次,修改工控机程序;编码器确认,同上.快进距离和速度在菜单中标定好,原位到工件表面距离是用标准工件标定出来的.快进距离为原位到工件表面的距离,原位是读出来的,原位的值改变,快进距离变。说明:Cba工件去重合格后,下线,动力头回原位;平衡曲轴,不合格时,动力头回中间位,测量再去重;扇面没打完,回到工进位m处。 a:钻尖到工件表面

4、距离(扇面位置标定值m) b:转工进位置5mm(程序固定了) c:钻床当前停的位置(安全中间委,不固定但差别不大)快进有问题:a,c第二次钻后,快进之前,读当前钻床位置c,再计算快进距离。问题回零问题,回零后反复判断是否在零位,只能消去干扰;c问题-反复读,消除干扰,需要厂家设计人员修改完后传过来。源程序在C语言环境下,编辑原程序编译目标代码(QAex).增加保护:刚送电,第一次回零将位置读出(保存,记忆作为基准),以后原位每次和基准比较,如差值=1,回原位失败,报警。其它3个轴都加该保护:动力头进给轴;横移原位检测;压紧横移原位检测。六、平衡两次以后,还剩4个m,设备停钻,机床不运行,工控屏

5、幕显示:正在测量,请等待检查发现,尾架侧前面框架松开速度慢,气缸控制。调整节流阀速度,气缸速度变快,解决该问题。七、 平衡机伺服超程报警:压紧伺服报警,滑台回原位超程有个无触点开关的传感器接头断,2RD26(OR),寻找备件更换;滑台回原位时原位信号发不出来,超程报警.滑台到原位靠原位开关发信号,如果该开关异常,发不出信号,会导致滑台继续走,越位报警.检查发现该开关接头处进水,重新拆掉胶布,接线、防护;压紧伺服报警:压紧原位开关和终点开关线似断非断,导致有时不能正常发信号。(重新接线,做好防护)。八、 断刀报警检查发现,刀具没有断,是导轨润滑软管掉,导致滑台润滑不好,进给受到阻力,发断刀报警接

6、上软管后好。润滑软管挂在压紧左极限开关上,导致软管脱,同时压紧左极限开关位置变化,发压紧伺服超程报警-调整开关。滑台返回时超程报警,接线处进水,导致滑台原位信号不发而超程。*当滑台发超程报警时,伺服轴无法移动:(处理过程中注意方向)1.将极限开关信号取消-拔掉极限开关线;2。在伺服驱动器上操作,移动轴,操作方法如下:前极限原位后极限移动到该位置回零更准确1)按oe一次显示rd_on(伺服状态)按up显示r 出现TEST1按set3秒出现d_o用up或dow键手动正反转(此时硬极限不起作用,确保运行方向正确)移动到原位并越过原位按set键一次按mode返回上级菜单在操作面板上回零。注:回零开关和

7、挡块尽量不要移位,否则要重新进行位置标定。九、 主轴角向外接编码器,采用无锡瑞普,型号为ZSP306003G-40B-F共5根线,分别接5V、0、A相、相、相.其中相每一圈的脉冲原位。线接到测量板里,测量时确定相位,只用在测量时的角相定位中(不作准停使,准停需用光电开关检测)。换编码器及机械调整后,需重新定标,也要重新进行夹具补偿。十、 进行改善,加长刀具,试切原刀具太短,常发超程报警,且挡块较窄。换新刀后,进行标定。标定完成后,进行加工时,发断刀报警,但刀具没有断。造成该现象的原因是刀具孔太大,泄漏太大,压力建不起来,正常时为3m,刀具内孔为1。5mm。新刀异常时为mp,刀具内孔为。9mm。

8、十一、测量不准,去重不好在测量过程中,框架前面没有松开导致。经检查发现框架锁紧前阀有问题,阀换向不好。、E105E104E102E103框架后松开3200.04前松开3200.02后锁紧3200.03前锁紧3200.01E12和E0、E104和105分别为配对阀。当框架锁紧信号来时,框架前锁紧E02先接通,前锁紧到位后,延时2,框架后锁紧E104接通,框架锁紧。锁紧到位后,阀断开,但仍保持锁紧状态(断电保持).当框架松开信号来时,框架后松开E10先接通,后松开到位后,延时2s,框架前松开3接通,框架松开。松开到位后,阀断开,但仍保持松开状态(断电保持)。说明:当个松开信号都到时,框架松开好。开

9、始测量,但在测量中不检测框架松开信号。所以当阀有问题时(松开后又夹紧),认为松开好。十二、触摸屏显示伺服报警,电柜中驱动器报警显示:SV1 SV0 SV03 SV04AE A6 ALE AL1616:编码器异常,主要原因为接头CN2没有接好;编码器故障;编码器电缆故障。经过检查,在重新拔插电缆后,报警消失.后又出现报警:SV01 SV02 V03 V04ALE6 E6 ALE6 L20AL0:编码器异常2,编码器和伺服放大器之间通讯异常,主要原因为接头CN没有接好;编码器电缆故障。检查电缆时发现,电缆插头处的铜卡头与线接触不良,造成该故障.调整卡头K.十三、触摸屏显示伺服报警,电柜中驱动器报警

10、显示:S0 S02 V03 V04ALE6 ALE6 ALE6 A2L32:过流,伺服放大器输出电流过流,主要原因为:伺服放大器输出侧U、V、W相存在短路-正确接线;伺服放大器晶体管故障检查方法,拆下输出U、V、W相接线,再接通电源,检查是否发生报警。3,更换伺服放大器;伺服放大器U、W相的接地正确接线;外来干扰使用滤波器。查电机动力线,电机动力线的红线对地,可能是红线折断和屏蔽线短路对地。拆掉动力线,量电机线,正常。重新更换动力线进行焊接、防护。上电后正常,在加工第一根曲轴时有伺服报警,压紧伺服发S01 V0 S03 SV4ALE6 LE6 ALE6 A0AL:再生制动电流过大警告,可能的原

11、因:驱动器不良,性能不好;负载太大需测电机电流。查驱动器,拆开后无烧糊和明显损坏痕迹;装上,运行时驱动器发热严重,但该驱动器容量小,没有冷却风扇,只有散热片。为此驱动器降温,需外接一个AC20V的小风扇,对着驱动器吹.温度正常,暂时可以加工运行。再生制动:在驱动器中接个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制一个功率管的通断。在直流母线电压上升至约370左右时,功率管导通,将再生能力通入电阻,以热能的形式消耗掉,从而防止直流电压上升。将能量消耗于电机之外的制动电阻上,电机不会过热,因而可以较频繁的工作.说明:母线电压正常时在DC3V左右,不应长时间超过30,只可以短时间超过C370V,如果长时间超

12、过370V时,会发报警,可能原因如下:1. 负载太大,查传动方面;2. 电机转速太高,导致停止时惯性大;3. 电机加减速时间太短,适当放大;4. 脱开负载,单独试电机,正常时表示传动有问题。解决:查驱动的状态显示,进行诊断:按o出现按Do出现L或J或n按set显示状态值。符号含义值L再生制动负载率或J实际负载率%5或或3或2或1或6P母线电压290368之间十四、故障名称动平衡机测量问题故障时间21081至20故障描述1. 动平衡机在夹具补偿时出现死机状况;2. 大部分的轴在3次之内去重失败,即:去重效率低;3. 夹具补偿和测量时显示的波形幅度和相位变化剧烈,且没规律。故障原因1. 信号处理板

13、2. 传感器3. 框架原理1动平衡机在夹具补偿时出现死机状况;在设备上电之后,需要进行的操作是“夹具补偿”。夹具补偿设备会先自己运转测量,然后在固定时间内逐渐显示出其波形(该显示时间在屏幕右下方显示,从0开始倒计至0),主轴停止旋转,完成夹具补偿。如果该时间停止在某一值(本次出现的是79、7、45、25、6等不规律值)而主轴旋转不停止则视为死机。出现该现象后,替换原有信号处理板,故障修复。替换新的信号处理板后,原有板子上的可变电阻和电位器不需要进行调整,但要保证新板子和旧板子上的短接片位置一致。可适当调整JP1和J2处短接片的位置。2大部分的轴在次之内去重失败,即:去重效率低;在以上故障修复后

14、,平衡机进行正常加工,但发现大部分曲轴都去重不合格,即在三次内未达到去重平衡的效果。此时,检查平衡机主轴和框架,看有无松动现象。检查中发现,主轴处一个螺钉有异常松动,拆下来之后,发现该螺钉的螺纹已被磨平,失去固定作用。更换该螺钉,故障修复。未预防该故障,可定期检查主轴和框架的紧固.3。夹具补偿和测量时显示的波形幅度和相位变化剧烈,且没规律夹具补偿后,会出现一白色一绿色的两条波形,绿色代表左侧传感器的检测波形,白色代表右侧传感器的检测波形.完成以上修复之后,发现在“夹具补偿”时白色波形的幅度和相位剧烈变化,且没有规律;在“演示测量”时,去重的值大小不停变化,角度也异常变化.断电后重启,“系统测量

15、 “自动测量”,查看波形.若此时波形幅度和相位均无异常跳动,则信号处理板正常;否则,信号处理板异常,需更换。本次测量,波形稳定且正常,故排除信号处理板的问题。检查框架及主轴位置有无异常松动.经检查,相关位置都无异常松动,故排除松动原因。检查传感器。因为是白色波形发生异常波动,故检查右侧传感器。更换新的传感器,重新调整传感器的芯(保证该芯无受力但绷紧)。多次调整该芯的位置和松紧度,发现白色波形逐渐稳定。进行数次“夹具补偿”,测量结果趋向于优良.由于传感器被调整,因此在之后几天的加工中,每天第一次设备上电后,都会出现一些波动,但经过几天的加工,右侧传感器的波形已经相对稳定,去重效果较好。(90以内可以一次去重平衡)备注信号处理板送回厂家维护不足之处,敬请谅解5 / 5

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