基于Controller Link网络的自动装料装置控制系统

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1、现场总线技术及应用题 目:基于Controller Link网络的自动装料装置控制系统系别与专业: 信息工程系 自动化 班级与学号: 06303512 姓 名: 艾勇 指导教师: 乔莉 基于Controller Link网络的自动装料装置控制系统1 引言在粉末冶金生产线上,天然矿物质需要经过十分复杂的化工分解和提取过程,得到所需要的粉状冶金材料,这种粉状材料需要烧结成不同形状的块状物料。为了提高烧结效率,需要把块状物料集中排列成共6层、每层25列17行的料舟方式。在实际生产中,一直是人工进行装料,劳动强度大,效率低,而且物料排列不整齐,远远达不到6层25列17行2550块物料的装料量,这样在烧

2、结装置中进行烧结时,能同时烧结的物料数量就远远小于烧结装置的烧结能力,既浪费了大量的能源。又大大减弱了整条生产线的生产能力。本文研制的自动装料机可以按既定要求实现自动装料,可增加10的装料量,不但减轻了人工劳动强度,而且提高了生产效率。2 系统组成及工作过程装料装置的测控方案如图1所示,物料传送机构1连续不断地把物料传送到机械手2位置,当满25块时,机械手动作并抓料前进,将物料准确摆放在装料格板4上,每层格板可装17行,为提高每层格板的装料量,相邻的行与行之间需要半个物料块的错位位移量。当摆满一层物料后,装料工作台3自动下降一个层高。然后电磁吸盘5分别通过X、Y方向的两个气压缸将另一块空格板白

3、动放在装料工作台上,再重复另一层物料的装料过程,直到装满6层为止,一个装料过程循环结束。然后由电动推舟装置6将满舟物料推至辊道传送装置7,最后传送到烧结装置进行烧结。图1 装料装置测控图3 控制系统总体设计3.1 控制方案(1)机械手控制。机械手主要完成抓料、取料、送料等过程,为了充分利用空格板的有效空间容量,提高每层装料量,在第2、4、6、8、10等偶数行装料时,机械手在Y轴方向需要有半个物料直径的错位运动,每完成一行的装料过程,机械手在X轴方向的运动距离就相应变小,因此机械手在X、Y轴方向的变行程运动分别采用步进电机D1、D2控制,Z方向为固定行程,采用气缸控制机械手的上升与下降。由于物料

4、沿传送带“一”字形排列,所以机械手设计为长条形结构,利用气动回路进行控制机械手的抓料和放料,为防止在抓料和放料过程中损坏物料,需现场调整机械手的气动抓取力。(2)装料工作台。为简化机械手的运动形式,当摆满一层物料后,装料工作台自动下降,下降距离为物料高度和空格板厚度的总和。为适应不同高度物料的装料,采用步进电机D3精确控制装料工作台的上升与下降。(3)电磁吸盘。完成一层的装料过程后,采用电磁铁控制的机械吸盘可吸取装料空格板,然后利用电磁阀分别控制X、Y方向的气缸,将空格板自动放在装料工作台上。(4)推舟装置。完成6层装料过程后,装料工作台就把装好的满舟物料升高至装料前的原始位置,推舟装置采用交

5、流电机M2驱动,把物料推至传送辊道,要确保推舟速度慢而平稳,力矩均匀。(5)料舟输送机构。为便于充分、均匀地烧结物料,没有在6层满舟物料外面设计其它的固定装置,这就要求输送机构必须平稳起动、运行、停止。采用交流电机M3通过机械结构驱动辊道低速而平稳地输送料舟。3. 2 控制系统硬件设计(1)核心控制器。采用Omron公司的CJIM高速超小型PLC,采用CJIMCPU23、32KB、CJIMPA205R电源模块,16点输入单元CJlM-ID211,16点输出单元CJIM-OC211。双轴位置控制模块CJIMNC203用于步进电机和交流伺服(2)网络连接。Controller Link是一种控制层

6、的N:N令牌总线网络,在装舟装置PLC上安装一块Controller Link单元CJIMCLK21,并与生产线上其它控制设备的Controller Link单元采用双绞屏蔽电缆连接,传输速度可达2Mbps,最多可连接32个PLC站点。在工厂现场实现以一种全功能的FA网络形式连接PLC并传输数据,通过上位计算机可监控各设备的PLC操作、编辑PLC程序以及读写PLC数据等。(3)人机界面。在装料装置附近设置一台NS10可编程智能终端,它也是基于Controller Link网络的人机界面,它通过双绞屏蔽电缆接人Controller Link网络,其网络地位与各设备的PLC相同。这样,一台NS10

7、可编程智能终端可与装料装置附近的多台设备实现人机交互功能,其通信速度要比利用RS-232C接口的通信方式快。通过智能终端可以迅速获取、处理系统运行过程中的数据并进行显示,可实现手动、自动等多种控制方式。除进行正常的控制操作外,还需要人工将料舟编号等信息输入智能终端,便于产品质量跟踪。4 软件设计4.1 主程序程序设计采用按功能划分的模块化结构,包括主程序、机械手取料送料子程序、空格板放置及装料工作台升降子程序、推舟及满舟传送子程序等,其程序框图如图3所示。4.2 机械手定位数据的传送位置控制模块CJIM-NC203最多只能预置20组不同的定位数据,对于同一规格的物料,机械手在X轴方向只需17组

8、不同的位移量,可以满足定位要求。当需要处理不同规格的物料时,机械手在X轴和Y轴方向的位移量都将发生变化。利用位置控制单元的数据传送(Transfer Data)功能,可自动更新DMl022-DMl099数据通道中的内容,程序可按新传送的Sequence00至Sequence#19中的位移指令脉冲控制机械手的运动距离。4.3 步进电机位移纠偏措施在满足工艺要求的前提下,为简化控制系统,机械手在X、Y方向的运动和装料工作台的升降运动采用了开环步进电机控制系统。为弥补开环控制的不足,防止脉冲丢步,分别在每层第1和第8行装料时让机械手X方向步进电机重新确认原点。完成一个装料循环后,装料工作台重新确认原

9、点。步进电机的齿轮间隙误差一般较小,可在编程时通过脉冲预置的方法消除误差。4.4 中断程序CJIM的CJIMCPU23可提供4个中断输入功能,控制系统设有急停、暂停、气源压力异常、步进电机前后限位等信号作为外部中断输入,当PLC检测到这些信号时,可根据故障等级执行紧急停机、安全停机和正常停机,及时处理故障,确保设备和人身的安全。除PLC的CPU故障外,对于一般故障,系统应能保留故障前的数据状态,可以重新投入自动运行,对于严重故障,应能通过设计的手动和点动控制功能手动处理故障后的工序。5 结束语该装置可实现自动送料、机械手精确摆放物料、自动放空格板、自动推料舟和传送满料舟等功能,自动化程度高,并充分利用网络功能实现生产线的数据通信和资源共享,提高了生产效率,各项技术指标均符合设计要求,使用状况良好。

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