保证循环流化床锅炉运行稳定性的探讨

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1、I国,篥能国肖A zhulongrGorn保证循环流化床锅炉运行稳定性的探讨近几年,大型循环流化床锅炉在我国迅速发展,三大动 力厂相继投入了大量的人力物力,引进国外技术,开发制造, 济锅、武锅等企业也纷纷加入了该项目,400T/h级以上的 循环流化床锅炉,各大院校,如清华、哈工大、浙大等名校 的学者都在循环流化床锅炉上投入了很大的精力,中电联也 成立了 CFB协会,每年召开CFB研讨会。从以上看出,不 论是制造厂还是科研单位,都仍在坚持不懈的努力研究探 索,为我国的绿色能源付出着艰辛的劳动。由于对于环流化床锅炉普遍存在着一种误解,认为循环 流化床锅炉环保、煤种适应性强、燃烧稳定,灰渣可再利用

2、等诸多优点。根据这些认识,很多地方都上了循环流化床机 组,的却也收到了很好的效果,特别是原来各煤矿附近的多 年不能解决的矸石山,全部都被循环流化床锅炉给消耗掉 了,这足以说明循环流化床对锅炉煤种适应性。通过几年的运行,结合循环流化床出现的各种故障。 锅炉机组运行的稳定性和经济性、安全性,是从业人员需要 认真探讨的问题。锅炉的四管泄漏、结焦、浇注料的脱落等 各种因素造成的非停和被考核。已经令现场生产管理人员和 运行人员一筹末展。因此行业之间频繁的走动、考察,不断 地沟通各种信息,交流经验,汲取教训。为使机组能够长周期的安全稳定运行,各厂的生产管理人员配合科研单位、制 造厂在不断地研究探索。从主机

3、、辅机到输煤系统都在进行 着改造,虽然花费大量精力、财力,但还是取得了较好的效 果。锅炉连续运行150天以上的机组已经又多台次,这不能 不令人欢心鼓舞。循环流化床运行以来现过的故障,形成的主要原因是什 么呢?经过对多个厂家的调研发现,过热器、再热器的过热 爆管。水冷壁省煤器的磨损爆管,耐磨耐火材料的大面积脱 落,回料系统的堵塞等现象频繁发生,是锅炉出现的主要故 障。由于过热爆管,磨损引起的泄漏,是非停的主要原因。 循环流化床锅炉的四管泄漏是煤粉炉的35倍。锅炉的磨损 部位主要有密相区二次风口、回料口、过渡区部位、水冷壁 的墙角处、穿墙管处以及省煤器悬吊管等处。上述部位的磨 损过程主要表现为冲蚀

4、磨损。是指流体或固体颗粒以一定的 速度和角度对材料表面进行冲击所造成的磨损。磨损的基本 类型为两种:一种为冲刷磨损,另一种为撞击磨损。对于冲 刷磨损,是颗粒与固体现面的冲击较小,甚至接近平行:颗 粒垂直于固体表面的分速度使它沿物体表而滑动,两个分速 度合成的效果起一种刨削作用形成的磨损。颗粒相对于固体 表面的冲击角较大,或接近于垂直,以一定的运动速度撞击 固体现而使其产生塑性变形或微裂纹称之为撞击磨损。长期 且大量颗粒的反复撞击使其疲劳破坏,随时间迁移,磨损率 有增长趋势,甚至变形层脱落,最终导致磨损量突升。物料方向与管束总体一致,但在某一部位发生跳跃时, 对该部位造成快速磨损,如水冷壁管连接

5、的焊口、筋片。耐 火材料拉缝部位如果有凹或凸部位时,将直接冲击水冷壁管 的某个部位,造成该处水冷壁管得某个部位快速冲刷磨损。当物料下落过程中,在某一部位因为凹台和物料堆积而 突然发生转向时,局部将发生涡流而造成严重冲刷磨损。如 灰粒由水冷壁至上而下落到耐火材料上沿时,将迅速改变方 向,此处没有上行的气流影响;在上沿角内沉积的灰粒从耐 火材料边缘流出时,又被上行的流化风托起,又沿水冷壁落 下,反复运动形成涡流,该涡流处的物料密度特别大,由于 在炉壁下部的粒度也较大,必将造成该部位的快速而严重的 磨损。炉膛内部有大量的物料在进行内循环,灰料沿着水冷壁 进行内循环时,鳍片沟流下的物料远大于沿自水冷壁

6、管外弧 而留下的物料。如果鳍片内被浇注料、床料、焊瘤等物堵塞, 物料就流向一侧或两侧流出,从而对水冷壁进行冲刷。上述 的磨损最终导致了受热而爆管泄漏。针对磨损情况,各厂都采取了相应的防范措施,主要有 以下几个方面:1、尽量取消一些不太主要的测温、测压元件,或改变 位置,确保水冷壁受热而平整、圆滑。2、省煤器管和过热器管在迎风侧采用防磨护罩和热喷 涂工艺。3、在炉内水冷壁与耐火材料交界处,特别是四角位置, 采用成熟的让管技术或提高密相区的耐磨耐火材料的高度4、在水冷壁外部易磨穿的相应为之焊接销钉,敷设耐 磨耐火可塑料,防止泄漏加剧。5、大面积水冷壁区域应用电弧喷涂进行防磨处理。6、两根水冷壁之间

7、的浇注料上沿做成凹状使物料沿凹 槽落下,避免冲刷管子。虽然采取了上述措施,也取得了一定的效果,但这只 是被动的防御,只是减缓磨损的速度而已,如果想真正的解 决问题,还需要找出循环物料中对磨损起着决定性的物料是 什么。经过分析测试,物料中所含的石块的硬度是灰分硬度 的3040倍,虽然数量石块所占的比例不足灰分的1/10,但 石块所形成的恶果是灰分所不能及的。经过对许多厂的考察 得出了相同的结论,即去除原煤中的三块,特别是石块才是 解决问题的最有效的方法。即从燃料着手,1、石块进入炉内所产生的恶果不仅如此,它对床料的 流化效果也有很大的影响。在我们厂曾数次出现过床温、床 压、负荷急剧下降。从观察孔

8、观看炉内,床料不发生流化, 并看到较大的颗粒在床面上明显的不流动。刚开始大家一致 认为是床上结焦造成的流化不良。便加大一次风量强行流化 达数小时仍没有任何效果,最后被迫停炉。停炉后进到炉内 检查时才发现根本没有结焦,在整个床面上全部是大颗粒石 块,最大的有20mm,小的也有58mm,事后分析其原因 是因为煤中所含的石块过多,这些石块在炉内不能全部随炉 渣排到炉外,随着时间的推移,石块越积越多。当机组处于 高负荷运行时,首先显示床压增高,采取的措施是加强排渣 来降低床压,由于该状况下排渣已经不再顺畅,只有降出力 减负荷。随着负荷的降低,床上可流化的物料越来越少。此 时给人们一种炉内结焦的假象,便

9、加大一次风量力图强行流 化将床料翻腾起来。由于整个流化过程中,炉内大块床料应 伴随着细小颗粒在炉内一起翻腾。排查时在炉内外压差的作 用下,逐步向排渣口运动而排向炉外。此时随着一次风量的 增加,给煤量的减少,而导致的循环物料减少,当没有细颗 粒的床料在整个床料中时,石块所组成的床料的透气性很 强,强行流化的结果是将形成细床料吹走,排出炉外,床上 剩下石块,这种恶性循环的最终的结果形成了透床、死床, 而被迫停炉。2、对粗、细碎机的危害:开封光明发电有限责任公司的 输煤系统与大多数厂相同或相近,即二级破碎方式。当大石 块进入粗碎机内,被环锤一点点的磨掉,在打击磨小的过程 中会堵塞粗碎机的下煤筛板,影

10、响粗碎机的出力,甚至打烂 粗碎机的筛板,造成粗碎机出料粒度变大而增加细碎机的负 担。当石头进入细碎机时,高速旋转的细碎机锤头打击石块, 只能将大石块打成小石块而不能破碎成粉状,由于采购设备 时给制造商提供的原煤中,并没有提出石头的含量,制造商 则按照煤中无杂物无石头的理念去设计细碎机。因此当我们 现场的原煤中含有石头时,细碎机则不能完全将石头破碎成 符合锅炉要求的粒度,以至于造成锅炉的流化发生困难。同 时,粗碎机的环锤和细碎机的锤头磨损十分严重,原设计细 碎机锤头寿命为50008000小时,实际运行其寿命则不足 3000小时,更换锤头一套,需时3天,一套锤头费用近20 万元,因此两级破碎的易损

11、件每年约50万元,对企业确实 是一种很大的经济负担。3、对锅炉给煤机的危害:开封光明发电有限责任公司的 锅炉给煤方式为炉后四点给煤,原设计为一二级给煤机为埋 刮板给煤机,出力60T/h,运行一年内,给煤机多次出现漂 链、断链、和刮板弯曲变形成人字状。分析原因是煤的湿度 过大引起漂链,给煤机过长引起的断链,而刮板的弯曲变形 断裂则是由于箱体两侧积煤和煤中的石块卡在刮板和箱体 之间后产生的较大阻力,使刮板变形或断裂。石块还会使给 煤机产生跳链现象。几种因素的综合,使给煤线不能正常运 行,以致于锅炉燃烧不能稳定,负荷变化幅度大,炉内温度 场随之变化,汽温难以控制。由于温度变化引起的金属材料 和非金属

12、材料在交变应力的作用下,疲劳损坏。出现的这种情况,我们在开始阶段认为是设计和设备的 质量问题,针对这种情况,我们花费了大量的人力、物力对 整个输给煤系统进行了改造:1、煤仓我们已经做了三次改造,从原来的每仓双落煤 口改为长2.2M,宽0.8M的单落煤口,并在落煤口上加针形 阀,调节下煤量,由于圆钢受下煤的挤压容易变形,无法调 节,我们又将长形落煤口改成方形口,在04年9月份的大 修中,又将一级给煤机由埋刮板式改为耐压秤重皮带式给煤 机,二级给煤机箱体由原来的450mm改为800mm宽,出 力由原来的单台60T/h增大至出力80T/h。经过半年的运行,漂链问题和断链问题基本上得以解 决。但刮板的

13、变形和断裂现象依然严重。经过讨论,我们又 将刮板改型,方法是将刮板的背煤而设置加强筋以增加其强 度,在刮板的两端制成齿状,使其能对箱体上的积煤进行疏 松刮掉。从目前的情况来看,刮板基本上不出现断裂和变形 问题,效果还是非常显著的。但伴随而来的是由于刮板重量 I的增加,原设计的驱动电机也必须增容。对粗碎机的筛板进行改造,由原来落煤孔与转子轴向平 行方式改为垂直方式,在原来理论通流面积不变的情况下, 实际通流面积相应的得以提高。同时,在筛板出现杂物堵塞 时也便于清理,不但提高了系统出力,同时也减轻了运行和 检修人员的劳动强度。为了不使原煤中的大石块进入破碎机,我们又在原系统 的除大块位置上改装了煤

14、石分离装置,该装置可有效地将 90mm以上的三块杂物清理出来,清出来的石头约占上煤量 的35%。,不但输煤系统的出力得以提高,而破碎机和锅炉 的负担都有很大的减轻。该装置运行两个月以后进行对比检 查,粗碎机的环锤和细碎机的锤头磨损明显下降,炉底排渣 的石块量也明显下降,流化得以改善。虽然我们经过了一番很大的努力,改造了输给煤设备, 仅设备投资达100万元以上,加上人工费用约150万元。就 我们厂而言,由于原煤的粘性较大和煤粒过细导致的煤仓的 粘仓现象十分严重,给煤线断煤频繁,负荷不稳定。05年 一年因断煤造成的减负荷和非停,被调度考核达190多万 元。问题的结症究竟在哪里?带着这些问题,河南分

15、公司组 织并带领新乡予新、开封京华以及开封光明公司一行20人 对河南、山东和江苏的数个循环流化床锅炉运行比较好的电 厂进行了调研。经过交流得知,各厂对输给煤系统都不同程 度的进行了技术改造,其中有一些厂还设了干煤棚,以缓解 雨雪天气时上煤的压力,但效果都不十分理想。经过讨论分 析,大家一致认为影响循环流化床锅炉运行安全、稳定运行 的主要因素是原煤问题,这一点已经得到了大家的认同。其 中感触最深的是贾汪电厂,该厂对输煤系统特别是煤仓进行 了多方面的改造,取得了一定的效果。但05年换了煤种以 后,给煤系统不再出现堵煤断煤现象,锅炉运行稳定,#2 炉连续运行达168天。且煤耗一项就下降了 10g/k

16、wh。因锅 炉非停的减少和经济指标的上升所带来的效益与采购高品 质的原煤所增加的费用进行综合比较显然要好。开封所用的原煤产自郑州矿务局新密煤矿,该煤的发热 量在5000大卡左右,灰分25%,挥发份912%。由于煤的粘 性大,过细的煤份较多,遇到雨雪天气,粘在煤仓四壁上, 采用多种方式均不能起到好的效果,煤仓终将成为一个竖 井,燃运人员不停的小煤量上煤,工作强度大且不安全。继 而造成给煤线断煤频繁,锅炉负荷大幅度的变化导致受热而 和耐磨耐火材料疲劳,寿命下降。由于跟不上调度的负荷+ 曲线,其中06年元月4日一天被调度考核4.6万元。全月 考核24.4万元。06年2月份进了一批山西煤,由于煤质较

17、好,没有出现粘仓和断煤现象。4550T/h煤量可戴满负荷。 其间一旦用了新密煤,马上出现原来粘仓断煤情况。综上所述,结合各厂经验,对输、给煤系统进行一定的 改造,和增加干煤棚是很有必要的,可以在一定程度上缓解 上煤压力。但一味被动的改造设备和系统,只能是花费大量 的人力物力,治标不治本。只有从源头上解决煤源稳定问题, 杜绝三块和杂物,不进或少进粘性较大的煤种均匀掺烧,才 能从根本上解决循环流化床锅炉安全稳定运行问题,降低磨 损、减少非停、提高各项经济指标。在设备的改造、选型上 多进行调研,特别是新建的厂,在设计方面,考虑地周详一 些,对设备尤其是进口设备的制造、供货商的提资要准确, 才能真正地保证循环流化床安全稳定运行。

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