甲醇设备安装运转经验总结

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1、1.应采取的措施*grI+设备的这些共同特点,可以反映出机组在整个服役期间存在一定的运行规律。我们在掌握了离心压缩机这些运行规律后,就可以对在不同的运行期间的离心压缩机采取不同的措施:XvX(1)在设备安装时,应把好质量关。TnD(2)诊断因空压机三级排气压力表不准,而引发的测振仪故障。2001年,2#“14000”制氧机试车过程中,空压机启动、送气、加压后,进行现场检查时,发现就地柜三级排气压力表显示较低。通过对比,该值小于四级进气压力表显示。初步诊断原因有二:压力表不准,仪表管线漏气。问题虽小,但不能放过,于是打开就地仪表柜的后门进行检查,立刻发现三级排气压力表与管线连接处漏气带水,恰巧落

2、在下面测振仪的散热孔内,于是我们马上关闭此表的进气阀。水虽然没了,可测振仪元件受水的影响,测量值显示大幅波动,振动值报警。马上通知仪表人员解除振动联锁,用仪表空气吹除测振仪元件的水,直至恢复正常。之后分析:压缩机停车后,在仪表排气测量管线里,存在残余的空气,由于温度的降低会有冷凝水析出,当测量表与管线连接处密封不严时,再次开车时就会出现漏气带水的现象。xL因此,操作工对发现的异常参数不论大小都不要掉以轻心,不查出原因决不放过。w(3)诊断4C90M4N2型氮透放空阀不能加载 关闭的原因。2002年12月,2#“14000”制氧机停 车检修期间,氮透在压送1#“14000”制氧机氮气 向管网送气

3、时,氮透突然放空。操作人员通过查看 就地控制器的相关信息,发现机组是由于喘振造成 “电流限流极限值”增高(该机组采用“恒压控制” 方式),放空阀受控而打开。为了恢复压送氮气, 依据以往经验,设高“限流极限值”后,操作加载 按钮,但放空阀在逐渐关闭后又迅速打开。通过进 一步分析机组运行信息,我们发现了一个重要的运 行参数:管网氮气压力低于氮透设定的排气压力。 在“恒压控制”的运行状态下,管网氮气压力在未 达到氮透设定的排气压力时,为什么氮透会卸载放 空呢?后经检查确定原因是:因为检修需要暂时停 止仪表气供应,导致氮透送气阀后的管网连通阀 (气开式)因无仪表气而自动关闭,致使氮透压力 气体无法送人

4、管网。于是,我们马上恢复仪表气供 应、打开管网连通阀、恢复“电流限流极限值”, 再次操作加载按钮后,问题得以解决。|Ja通过对这一故障的处理,提醒我们今后的工作 应做好以下两点;切断本套仪表气源时,应注意 保证单体运行机组的仪控用气。机组发生问题 时,应全面检查、确定原因、排除故障后才能恢复 运行。z+R%d(4)诊断2C1135M3N2型氮透密封气压力低 造成的自动停车2003年7月3日,氮透自动停车。 通过查看就地控制器的相关信息,发现是密封气压 力低造成的。为什么密封气压力会低呢?进一步分 析,原因有:是否有密封气供应,密封气管线 是否泄漏,密封气过滤器是否脏堵,密封气设 定压力是否过低

5、。对以上诊断进行逐一检查后发 现,有密封气供应,但密封气管线上连接头处有漏 气的部位,紧固处理后又对密封气过滤器进行反 吹,最后通过调压阀把密封气压力适当调高。综合 各方面原因,采取相应措施,最终解决了这一问 题,很快恢复了机组运行。(l|q(5)诊断氮透2C3511M3N2型二级进气温度 突然升高造成的自动停车。2003年7月20日 7:00, 氮透二级进气温度突然升高,造成自动停车,按照 常规的分析,判定原因往往是一级冷却器的冷却效 果差造成的。但是通过分析运行压力参数的变化, 原因却是这样:7:00,5000氮透排气压力达到设定 值18MPa,此时机组阀门的动作状态是先自动关 小进气阀门

6、,电机电流随即呈逐渐下降趋势,当电 流下降到设定的“电流限流极限值”时,放空阀自 动打开。但是由于厂家在设备调试时,对“电流限 流极限”这一参数设定太低,在进口阀门逐渐关闭 的情况下,电机电流不能降到设定的“限流极限 值”,放空阀受控就不能自动打开,进而造成机组 因进口气体流量减少、机组背压高、高压高温气体 倒流,机组发生喘振现象。同时引发了二级进气温 度偏高,导致联锁停车。通过以上分析后,我们采 取适当设高“电流限流极限值”的方法,使进气阀 开度、电流限流极限值、放空阀打开这三个条件之 间合理对应。当再次启动该机组后,氮透恢复了正 常的调节功能。1:ab|通过对这一故障的处理,也使我们进一步加强 了对喘振这一现象的认识。sEF=d可以看出,加强专业理论知识的学习,提高操 作技能,了解机组的内部构造,掌握离心压缩机的 宏观运行规律,利用传统的检测办法并且结合先进 的检测仪器和科学的逻辑思维方法,就可以全面分 析离心压缩机出现的各种故障,并能采取正确的措 施予以解决。

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