渗滤液回喷控制及其对焚烧炉的影响

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1、垃圾渗滤液回喷控制及其对焚烧炉的影响光大环保能源(济南)有限公司张海元一、渗滤液回喷技术:1. 1技术概述渗滤液是一种高浓度、成分复杂、难降解的污水,其处理问题已 成为全球环保行业的热门话题。对于垃圾焚烧发电厂来说,垃圾渗滤 液的处理也一直是一个难题。渗滤液回喷是将垃圾渗滤液经过收集、过滤后,由软管泵升压输 送,经带雾化头的喷枪送入焚烧炉内进行高温氧化处理。渗滤液回喷 系统主要有收集、过滤、升压、喷射四个过程。垃圾仓内的渗滤液在 渗滤液收集池内收集沉淀,经渗滤液提升泵打入过滤器进行过滤,过 滤后的渗滤液汇集到滤清池,再由渗滤液回喷泵升压,通过安装在焚 烧炉上的喷枪喷入炉膛,经喷枪头气力雾化后与

2、高温烟气混合燃烧, 达到去除污染物的效果。其流程示意见图1:经过对渗滤液的基本特性及垃圾焚烧炉的运行工况分析,渗滤液回喷焚烧炉可解决一下几个方面的问题:1、可以分解渗滤液中有害成分,避免二次污染;2、在保证焚烧质量的前提下进行喷射,适当降温,可减少过热 烟气对炉膛的损害,防止结焦情况的产生,提高焚烧炉运行效率3、由于采用雾化喷射,使渗滤液在炉膛内均匀蒸发,保证了燃 烧工况,不会对焚烧发电的发电效率产生过大影响;4、不改变炉膛烟气成分,不会增加烟气净化负荷;5、有利于少量减少炉膛出口烟气的氮氧化含量等等。1. 2关键因素分析焚烧炉运行中渗滤液回喷的关键是其充分的雾化以及对炉内燃 烧工况带来的影响

3、,而渗滤液雾化受到回喷系统设备的健康状况以及 回喷枪的结构制约。由于渗滤液成分复杂,元素含量随季节变化,硫 化物、氯化物在高温烟气中对受热面管壁可能产生高温腐蚀,且这种 腐蚀是渐进的,因此要考虑渗滤液回喷量过大带来的潜在危害。1.2.1保证渗滤液的雾化效果如果雾化效果不好,可能发生渗滤液不能完全被烟气带走,其部 分会沿着炉墙流下来,会落到炉排垃圾上,使该区域垃圾不易燃烧, 可能会导致炉排垃圾烧偏料的情况。如果流下来的渗滤液较多,落入 炉排下的灰斗并粘在内壁上,会导致从炉排间隙落下来的细渣与渗滤 液粘在一起,导致灰斗堵灰。如果情况严重,还会影响一次风的喷入 甚至炉排的正常工作,危及垃圾燃烧。在回

4、喷过程中,还要根据焚烧 炉的焚烧状况,炉温、烟气流量、一次风量等合理选择喷枪的雾化喷 头。选择合适的喷射速度。1. 2.2保证回喷渗滤液的清洁需保证预处理过程中回喷渗滤液的过滤质量,使杂质尽量少,避 免由于渗滤液杂质过多导致喷枪堵塞,影响雾化效果;定期对喷枪进 行检查清洗,保证喷枪正常工作。1.2.3科学合理控制回喷量确定渗滤液合理回喷量的主要依据是焚烧炉烟气温度的降低程 度,如果焚烧炉低负荷运行、风量较小、炉内燃烧工况不佳,必须及 时减少渗滤液回喷量,或停止回喷,保证环保指标达标排放。因此, 研究烟气量、烟气温度与渗滤液回喷之间的关系,对科学、经济、合 理进行回喷有非常的指导意义。1.3、运

5、行实践分析济南能源公司,经过3年的运行摸索实践,自从渗滤液回喷装 置启用以来,每天平均回喷渗滤液约100吨左右,缓解了渗滤液池液位高的状况,同时也给运行调整带来一些影响,主要有以下几方面:1.3.1对烟道温度的影响渗滤液回喷对于锅炉烟道温度的降低起到了很好的作用,渗滤液 回喷量0.8-1.2T/H时,锅炉额定负荷42吨以上时,炉膛温度较回喷 前下降30-40度左右,一烟道温度约降低3-5度左右。由于烟气温度 下降,受热面热量传递减少,锅炉热负荷下降,为保证热负荷前提下 适当增加机械负荷保证炉膛内有充分热量。高峰期时,锅炉负荷较高, 炉膛温度都达到1050度左右,为降低炉膛温度,适当增加渗滤液回

6、 喷量,可以较快地降低炉温,避免长期超温造成焚烧炉膛顶部及 一烟道喉部结焦。1.3.2、对料床的影响在喷枪雾化不佳的情况下,容易造成焚烧炉的偏料,焚烧炉的工 况发生变化,影响焚烧炉的燃烧。雾化不佳时,部分渗滤液液体在重力作用下,克服烟气的上升携 带力,直接落到料层上,吸收了部分垃圾干燥所需要的热量,导致垃 圾干燥不均匀,进入燃烧段后的燃烧不稳定。1.3.3、烟气含水量烟气含水量增加,在环境温度低的时候,烟囱冒白汽现象严重, 容易给周围群众造成误会。从垃圾焚烧后灰烬的化学成分表可以看出,烟气中含有部分水蒸 气,渗滤液回喷后,烟气中的水分比例增加,在环境温度的作用下, 迅速凝结成水。1.3.4运行

7、调整的影响自动状态下,渗滤液回喷启停只参考烟道温度,对锅炉负荷变 化较快,烟道温度变化时,回喷装置因为有启停前的冲洗过程,停运 较慢,使调整过程加长,且冲洗时回喷水量加大,会加剧炉膛内燃烧 状况的恶化,导致负荷变化不能及时恢复,从而影响了锅炉负荷, 降低了锅炉效率。为了维持负荷稳定近期调整加强人工干预,但加 大了监盘力度。1.3.5、渗滤液回喷后,过热器管壁的积灰量增加渗滤液回喷后烟气湿度增加,细小的飞灰颗粒凝聚成核,在引风 机的作用下进入烟道,通过过热器管壁时,容易附着在过热器管壁外, 积灰过多,导致过热器的传热效果变差。投入渗滤液回喷系统后,适当地增加锅炉过热器的吹灰次数,减 少过热器的积

8、灰量,可以有效保护锅炉的寿命和运行周期。1.3.6、渗滤液回喷后,物资消耗增加渗滤液属于高浓度污水,成分复杂,污染物浓度高、成分变化不 稳定,含盐量高,可生化性差,会产生高浓度的氨氮,根据近两年渗 滤回喷入炉后为保证烟气达标排放,物资消耗明显增加,氢氧化钙增 加约3个百分点,氨水增加约1.5个百分点,活性碳相应增加,乙炔 增加相应一倍。1.3.7、渗滤回喷后,厂用电相应增加渗滤液回喷需要压缩空气,四台炉的压缩空气量大概有600-700m3/h左右,如果要维持系统压缩空气正常,需要多运行一台 空压机,根据实际计算采用渗滤液回喷造成的厂用电率要比不喷时增 加大概0.3-0.4个百分点,厂用电增加明

9、显。二、渗滤液回喷对焚烧炉经济性影响分析2.1渗滤液回喷造成的热损失渗滤液向炉膛中回喷造成的热损失主要为渗滤液蒸发为水蒸汽 所吸收的热量,因此将垃圾焚烧至烟气进入烟气净化系统作为一个密 闭系统,回喷的渗滤液为进料,水蒸气作为出料,所造成的热损失:Q损二1渗C水(100-t渗)+m渗Q水+m渗C蒸(t烟-100)式中:Q损为渗滤液回喷的热损失;m渗为渗滤液喷入量;t烟为烟气 进入净化系统温度;t渗为渗滤液喷入的温度;C水为水的汽化潜热;c蒸为水蒸气的比热容。根据济南能源公司的实际情况,渗滤液回喷温度取25笆,烟气温 度取200笆,因此每回喷1吨渗滤液所造成的热损失为:Q 损=3.03X106 K

10、J2.2垃圾焚烧发电厂的机组效率分析垃圾焚烧发电厂的机组效率n = n1n2n3式中:ni为垃圾化学能转化为烟气热能效率;n2为烟气热能转化 为蒸汽热能效率;n3为蒸汽热能转化为电能的效率。渗滤液回喷过程中造成的热损失全部源于炉膛内烟气热能,因此:门损=n 2q3式中:n损为渗滤液回喷造成的烟气热能损失效率。根据济南公司运行数据测算,n1在10%左右,n3在1825%n2 受焚烧炉处理能力影响较大,一般焚烧发电厂不低于80%,以此推算 n损在14.420%之间。当炉膛温度维持在850笆1000笆,计算n损为16%。2.3渗滤液回喷的损益计算渗滤液回喷的运行成本主要为回喷过程中造成的发电减少,其

11、他消耗 忽略不计。其发电降低计算如下:P 损=(Q 损 Xn 损)/ (3.6X106)=134.7 KWh按照现行的垃圾发电电费标准上网电价0.65元(KWh)计算,每回 喷1吨渗滤液造成电量损失约87.6元。济南能源公司渗滤液处理采用采用“调节池一预处理系统一UBF 反应池一脱气沉淀池一SBR反应池一SBR出水池一浸没式超滤系统一 纳滤系统一反渗透”工艺路线,单位运行成本2730元/吨,也就是 采用渗滤液回喷处理方式处理渗滤液的单位运行成本增加60.657.6 元/吨。而渗滤液回喷可以雾状覆盖整个焚烧炉炉膛出口并与烟气充分 混合,使炉膛温度最大可降低35度以上,这就为有效控制炉膛温度 提供

12、了有效的手段。随着居民生活水平的提高,特别是沿海发达城市, 垃圾热值在逐步提升,加剧了焚烧过程中炉内超温,渗滤液回喷可以 减缓炉内结焦速度,甚至可以通过调整使已结的焦块脱落,从而延长 锅炉的运行周期。济南能源公司在这方面进行大胆的探索,根据近3年摸索投运, 并取得了显著的成绩。今年我司#1炉在同行业中运行周期突破先例,连续运行时间达352天记录。#1炉运行周期时间2013年12月30日一2014年12月17日月份平均负荷机械负荷运行时 间渗滤回 喷量 (T)炉膛温度二次风 机频率石灰单耗(Kg/T)氨水单耗 (Kg/T)活性碳单耗(Kg/T)133.871166960936.3012.72.1

13、50.36233.52118.26720941013.152.50.35336.31118.874409752013.542.610.35439.99121.1720454.19561014.212.670.36541.07117.4744680.99471015.13.030.36639.53118.872068895110163.160.37740.78117.5744719.49381016.33.80.37842.52120.9744487.89681015.73.740.37941.63114.66483799611015.543.960.371041.37112816223.497

14、21015.64.150.371140111.672009613515.13.370.361231.61100451.3301515.33.540.35我厂每年大约从进入4月份开始投入渗滤液回喷系统,一直至 10月底依据气温情况停止喷入。这期间每天喷入量大约在90110 吨左右,每月多处理了 3000多吨,从而减轻渗滤处理能力。我们一 般设定启动回喷时炉温大约在850度以上,而当夏季生产高峰期时, 炉温不易控制,有时可以达到1050度以上,所以适当加大渗滤液喷 入量,可以较快地降低炉温。避免长期超温造成焚烧炉膛顶部及一烟 道喉部结焦。渗滤液回喷后烟气湿度增加,烟尘通过过热器管壁时, 容易附着在

15、过热器管壁外,积灰过多,导致过热器的传热效果变差, 运行加强乙炔吹灰及振打装置启动次数,由一班一次增加为一班两次,定期检查振打装置的振打效果,每周专门对一级过热器处的受热 面增加手动振打,效果明显,通过每天监督水平烟道差压及灰斗检查, 未发现积灰现象。通过回喷降低炉膛温度,减少炉膛结焦程度,提高 锅炉运行周期。本年#1炉出现两次掉焦分别在6月18日及12月4 日,通过现场掉焦情况来看,焦块面积比较大,但不是很厚,最厚的 大概40mm50mm。锅炉热负荷波动能够使焦块自行掉落,在不严重 影响负荷的情况下能够短时处理正常。三、总结1) 渗滤液回喷可实现渗滤液的无害化彻底处理,同时可以减少高 温烟气对炉膛的损害,提高焚烧炉运行效率,但也要考虑到盐 类对受热面管壁可能产生渐进的高温腐蚀,应合理控制渗滤液 的雾化效果、回喷质量、回喷流量等因素,整体考虑,根据焚 烧垃圾的热值、炉型等,统筹考虑。2) 渗滤液回喷产生的运行费用为渗滤液喷入炉膛蒸发所消耗热能 造成的发电损失,但其也可有效减少因结焦导致的停炉时间, 提高锅炉的可靠性与经济性。3) 各公司应根据所焚烧垃圾的热值、垃圾费补贴、炉型、渗滤液 产出量等,探索各自公司渗滤液回喷的数量,研究烟气量、烟 气温度与渗滤液回喷之间的关系,从而实现回喷的效益最大化。

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