循环水水质异常原因

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1、循环水水质异常的原因分析及对策【摘要】循环水系统是利用水对装置换热器进行冷却和降温的系 统,循环水系统出现水质异常,会使换热器发生严重的腐蚀和沉积危 害,影响装置的正常高负荷运行。本文针对造成循环水水质异常,进 行分析原因,并通过采取相应的处理措施,最大限度的降低循环水正 常运行的不利影响。对于循环水系统而言水质稳定是至关重要的,也是我们日常工作 的重点。但循环水系统在日常控制中也会因为水的蒸发和空气中杂物 的引入,各种无机离子和有机物质的浓缩,阳光照射,灰尘杂物的引 入,物料的泄漏,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,造成 循环水水质出现异常,最直观表现方式为水质控制指标偏离正常值。 一

2、旦出现这种情况就会对装置的安全高产带来很大的影响,我们必须 及时进行处理,使水质指标在最短的时间内恢复正常。一、出现的问题近期一循水质出现异常,一些主要控制指标偏离了正常值,严重 的超出了控制值。近期的监测数据情况见表1:表1通过表 1 可以看出近期循环水系统水质出现异常主要表现在以 下几个方面:1. 浊度升高:浊度控制指标为10NTU,正常运行时一般为58NTU,目前指标已非常接近控制指标。2. COD 升高: COD 一般控制在 10 mg/L 以下,目前已超出控制指 标。3. 余氯下降:余氯控制指标为0.10.5,目前指标一直维持在 控制下线,而且氧化性杀菌剂的消耗量较正常时增加较多。4

3、异氧菌有所升高:异养菌控制指标为W1.0*105,目前指标大 大高于正常运行时。二、原因分析针对上述出现的问题,对可能导致这一问题出现的原因逐一进行 分析:1. COD 升高的主要原因。1. 1装置换热器泄漏,工艺物料进入循环水系统,系统内有机物 升高,导致 COD 升高。1.2 风机减速箱油封泄漏或油视镜管线泄漏,风机的润滑油泄漏 到冷却塔内,造成COD升高。2. 浊度升高的原因。2.1 装置换热器发生泄漏,工艺物料进入循环水系统。2.2 投加的杀菌剂或剥离剂,使换热器和管道中的沉积物进入系统。2.3 冷却塔和设备内繁殖的菌藻类。2.4 补充水水质的变化,浊度升高。2.5 环境空气的沙尘含量

4、过多。2.6 旁滤系统进水量少,导致旁滤作用没有充分发挥。2.7 旁滤系统滤料流失,滤料污染严重,使过滤性能降低。3. 异氧菌升高,循环水颜色发深的原因。3.1 主要为工艺物料进入循环水系统,使系统内有机物含量增高 为菌藻繁殖提供了条件。3.2 杀菌剂投加量少,起不到杀菌灭藻作用。3.3 非氧化杀菌剂没有定期投加或投加量不足,导致杀菌灭藻效 果下降。4. 余氯降低的原因主要。4.1 强氯精投加量少。4.2 工艺物料泄漏,和氯发生反应,降低有效氯的浓度。4.3 强氯精有效成分低。 针对上述原因逐条进行排查。1、对装置换热器进行采样分析其COD含量,其COD含量为23mg/L, 高于循环水系统中的

5、COD,说明换热器可能出现泄漏。2 、检查冷却塔风机的减速箱未发现漏油。3 、检查杀菌剂投加情况,氧化性杀菌剂进厂检验合格,投加量 正常,未进行大量冲击投加,非氧化性杀菌剂定期投加。4、检查补充水水质,未发生变化,浊度一直为0.5NTU左右。5、检查天气情况,无沙尘天气。6、检查旁滤情况,开度正常,过滤性能良好。综上所述,我们可以判定循环水水质异常的原因为装置换热器发 生泄漏,工艺物料进入循环水系统。三. 采取的对策针对换热器的泄漏,造成循环水系统水质出现异常,主要采取了以下措施:1、配合生产部和装置对可能发生泄漏的换热器的进出口冷却水 进行 COD 分析,找出泄漏部位,然后由装置进行消漏。2

6、、增加日常强氯精的投加量,以保证系统内的余氯在控制指标 内,定期投加非氧化杀菌剂,来保证杀菌效果。同时定期进行冲击加 氯,短时间内提高系统余氯值到0.81.0mg/L,提高杀菌灭藻效果。3、换热器发生泄漏后,由于循环水的水质发生了很大变化,正 常投加的缓蚀阻垢剂已不能很好的满足要求,所以及时联系药剂服务 商调整调整药剂投加系统。4、加强旁滤运行管理,适当开大旁滤进水。同时每天注意观察 旁滤的自动反洗情况,如未自动反洗,每天安排一次人工强制反洗, 保证旁滤的过滤效果。四. 处理后的效果通过以上一系列的处理措施,目前一循水质已得到较好控制,主 要控制指标见表2表2五. 结论保证循环水水质正常是我们工艺运行的重点,一旦水质出现异常 要及时进行原因分析,造成水质异常的原因很多,其中换热器的工艺 物料泄漏对水质影响最大。一旦换热器发生泄漏除了及时采取处理措 施最大程度的控制好水质外,最终的解决办法是查找并消除换热器漏点。参考文献:1 周本省.工业水处理技术M.化学工业出版社.19972 李本高 张莉. 工业水处理技术(第五册). 化学工业出版社.2002

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