降低黄鹤楼合作品牌烟支空头剔量2

上传人:痛*** 文档编号:113526749 上传时间:2022-06-26 格式:DOC 页数:13 大小:515.50KB
收藏 版权申诉 举报 下载
降低黄鹤楼合作品牌烟支空头剔量2_第1页
第1页 / 共13页
降低黄鹤楼合作品牌烟支空头剔量2_第2页
第2页 / 共13页
降低黄鹤楼合作品牌烟支空头剔量2_第3页
第3页 / 共13页
资源描述:

《降低黄鹤楼合作品牌烟支空头剔量2》由会员分享,可在线阅读,更多相关《降低黄鹤楼合作品牌烟支空头剔量2(13页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、. 降低“黄鹤楼”合作品牌烟支空头剔除量单位名称:卷烟厂小组名称:零缺陷小组发 布 人:为了落实好企业外加工品牌精细化加工生产的要求,切实地做好黄鹤楼(软蓝)的生产,在厂、车间领导的高度重视和关怀下,经过精细、严密的设备改造,设备的维护保养,卷接设备与时顺利的正常运行。但是烟支空头剔除量较大,为解决这一难题车间领导组织相关技术人员开展了一系列工作,共同解决这一难题。小组简介小组名称零缺陷小组课题类型攻关型课题名称降低卷烟空头剔除量成立时间2010年4月活动时间2011.032011.05活动次数16次序号职称职务组分工1程继忠工程师车间主任课题实施总体思路2时元鲲统计师车间副主任课题实施统一协

2、调3雷工程师车间副主任生产安排的调整4郭红广工程师车间副主任设备方面原因分析和实施5国东工程师设备员材料组织测试数据分析6长宾高级技师师车间维修工组织卷接原因分析和措施实施7周继武高级技师师车间维修工组织卷接原因分析和统计分析8福珍技师车间维修工措施实施9平峻峰技师车间维修工措施实施10材料组织,发布一、选择课题PROTOS70卷接空稀头率平均水平0.4%原品牌企业水平现品牌企业水平选定课题降低卷烟空稀头率平均空稀头率0.8%二、现状调查我厂现有22台套PROTOS70机组,其中13、14号机组生产合作品牌黄鹤楼(软蓝)。在满足品牌均质化生产要求的前提下,追求效益的最大化,我们重点攻克黄鹤楼(

3、软蓝)品牌在PROTOS70机型生产加工过程中空稀头率较大难题,6月1日小组开始对该机型的13、14号机车进行批次跟踪写实,共跟踪19个批次,从跟踪趋势图可以看出:13、14号机组平均空稀头率达到0.80%,单台平均单班剔除量高达2.4万支。通过调研,PROTOS70型黄鹤楼(软蓝)空稀头率在0.30%以下,我企业自主品牌平均水平在0.2%。13、14号车黄鹤楼(软蓝)空稀头率批次跟踪写实统计图0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%12345678910111213141516171819批次空稀头率13号车空稀头率14号车空稀头率制图:国东制图时间2

4、011年6月8日三、目标设定卷烟空稀头率降低到0.4%以下四、原因分析烟叶配比不合理卷接设备精度调整不到位配方结构不合理卷烟空稀头剔除多烟丝分布不均烟丝整丝率低烟丝结构不合理烟丝密度不均匀烟支饱头不好烟丝水分偏低空头检测灵敏度偏高风力送丝造碎大卷包环境温湿度设置不适宜烟丝水分散失多风室负压低准盘凹口偏移加工过程水分偏低紧头位置偏移接烟丝盒VE储料区烟丝水分偏大风力送丝风速大烟梗剔除不合理五、要因确认1、 烟梗剔除不合理2011年06月12日-12月15日,我们按照每天使用一个烟梗挡板高度进行测试,共完成了3个测试,取得检测数据63组,从不同烟梗挡板高度平均空稀头率统计图表中可以看出:烟梗挡板高

5、度不同,空稀头率差异较大。不同烟梗挡板高低平均空稀头率对比0.670.560.890.00.20.40.60.81.07-96-75-7空稀头率制图:周继武 制图时间2011年6月17日结论:是要因2、加工过程水分偏低6月3日至7日我们对制丝加工过程进行了详细写实,并绘制了物料含水率在各工序的变化趋势图,从图中我们可以清楚看到:各工序的含水率都是控制在工艺标准围,不存在超标和偏低情况,批次间无明显差异。v 制图:国东 制图时间2011年6月09日结论:不是要因3、风力送丝风速大6月初,小组对黄鹤楼(软蓝)烟丝的风力送丝风速与风送后烟丝物理指标进行测试,发现不同风速间的整丝率差异较大。风力送丝风

6、速测试指标序号12345风速(米/秒)18.323.125.118.318.3整丝率(%)82.879.180.482.282.4v 制表:长宾 制表时间2011年6月17日结论:是要因4、加香后烟丝水分偏大 为了验证烟丝水分与空稀头率的相关性, 2011年6月份,我们对加香后烟丝水份和空稀头率进行了20个批次的跟踪写实,并绘制了曲线图,从图中可以看到,加香后烟丝水分控制在标准(12.60.5)围,空稀头率随烟丝水分的波动变化无规律。 制图:吴启东 制图时间2011年6月10日进一步对空稀头率和烟丝含水率两指标利用spss统计软件进行相关性分析,结果显示,两个指标的相关系数为0.06,显著不相

7、关。数据统计:国东2011年6月10日结论:非要因5、接烟丝盒烟丝指标降低在生产过程中,我们发现每次将接烟丝盒的烟丝加入VE70储料区后再开机,空稀头率都有明显上升趋势,而每次开车设备放烟丝、跑条等造成的烟丝整丝率降低。为此,我们在6月13日,分别对5小时、10小时和13小时接烟丝盒储存的烟丝进行了试验,从试验结果看,接烟丝盒储存的烟丝整丝率降低,烟丝碎,含水率效果差。对接烟盒烟丝试验烟丝指标统计指标5小时10小时13小时烟丝含水率13.313.513.6烟丝整丝率81.782.487.8烟丝碎丝率1.62.22烟丝填充值6.8977.15v 制表:国东 制表时间2011年6月13日结论:是要

8、因6、空稀头检测灵敏度偏高是不是因灵敏度设置问题,造成空稀头偏高呢?为此,我们在6月14日在现场调查了不同的灵敏度设置剔除情况,结果发现,平均误剔烟支率较低,不同灵敏度之间的差异在1%左右,由此带来的对空稀头率的影响仅为0.01%,因此,不同灵敏度设置对总体空稀头率不构成显著影响。不同灵敏度情况下设置空稀头误剔率统计灵敏度设置高中低平均误剔率4.00%3.10%2.80%制表:长宾 制表时间2011年6月14日结论:不是要因7、卷包环境温湿度设置不适宜6月14日起,我们以每周增加1 对环境温湿度进行跟踪测试,测试结果显示,环境温湿度控制在工艺要求的围,空稀头率变化与环境温湿度无显著规律,相关性

9、不大。环境温湿度测试统计日期第一周第二周第三周第四周温度22.823.925.124.9空稀头率(%)0.570.60.590.56v 制表:国东 制表时间2011年6月16日结论:不是要因8、风室负压偏低为验证风室负压对空稀头影响,我们于6月1618日对PROTOS70的负压和空稀头率进行写实记录 ,从写实情况看,当负压稳定在一定围时,空稀头率变化不大。项目小风机大风机废品率过程控制12巴80-120毫巴0.379巴70-100毫巴0.43设备要求9-12巴60-90毫巴制表:长宾 制表时间2011年6月19日结论:不是要因9、卷接设备VE70压实轮调整不到位自6月14日至2011年6月19

10、日,我们分别对13、14号机车进行了73和71个生产班次的跟踪写实。并将写实结果分为三段分别计算离散系数,结果显示,设备调整后空稀头率的离散系数就会产生波动,这说明,设备调整会对空稀头的控制精度产生重要影响,即空稀头率发现设备主机精细化调整与空稀头率具有高度相关性。阶段机台时间段生产班次废品率均值最大值最小值离散系数一13号车24日夜至30日夜180.791.110.590.2314号车24日夜至31日夜210.380.860.160.60二13号车30日中至8日夜240.480.730.330.2114号车31日中至9日夜220.520.780.360.23三13号车8日白至19日夜310.

11、581.040.310.3514号车9日白至19日夜280.590.840.360.22制表:国东 制表时间2011年6月20日结论:是要因六、制定对策序号要因对策目标措施负责人完成日期1烟梗剔除不合理提高烟梗剔除量烟梗剔除量提高到7-8%以上1. 优化风机风压参数2. 降低梗挡板高度3. 调整二次分离挡板间隙福珍2011年6月21日2风力送丝风速大优化风力送丝速度量化风力送丝速度18-19米秒1、 查找漏风源2、 制定检查细则成峰2011年6月25日3残丝收集箱集中回收统一均匀搀兑1. 减少设备停机次数2. 每班定时、定量搀兑国东2011年6月底4卷接设备精度调整不到位卷接设备精度调整13、

12、14号车废品率降低0.2个百分点1. 更换部分关键零部件2. 、规设备维修工艺长宾平峻峰2011年6月底七、对策实施对策一、提高烟梗剔除量, 烟梗剔除量提高到7-8%以上对策二、风力送丝风速大,量化风力送丝速度18-19米秒对策三、残丝收集箱,烟丝集中回收, 均匀搀兑对策四、调整卷接设备精度1、更换关键零部件(1)更换无极变速器:6号机车振槽回丝变频器调到最大不能达到25%的回丝,对滚筒的供丝不能正常补给,使烟丝供丝不均,产生空稀头。(2)更换劈刀总成:劈刀总成部齿轮磨损严重,产生空回,劈刀盘削减烟丝不能形成正确的紧头位置,使烟支产生空松烟。(3)更换进口烟枪:烟枪磨损严重,对烟丝的正常输送有

13、了阻碍,烟支紧头位置偏移加大,造成烟支空头 。2、规机台操作工艺、规设备维修工艺和现场工艺控制。(1)机台操作工艺规吸丝带紧气压设定为2.5-3.0Bar;与时更换磨损的吸丝带,将风室落到位;左风室风压-9600Pa;右风室风压-8400 Pa;小风机风压-1000 Pa。在保证不漏气的前提下,烟支圆周按下偏差进行控制;过程保养清洁测量管胶垢,保证重量控制精度;烙铁和搓板温度按下限值设定; 烟支重量外道偏差调到最小。(2)维修技术工艺规平整盘调整(a)根据不同烟支规格将平整盘与刀头同步对位并保证平整盘与风室导轨平行;(b) 保证两平准盘中心线与风室导轨中心对中;(c) 两平整盘之间的相对位置与

14、平整盘与刷丝轮相对位置调整, 保证回丝量大小在25%-40%的围;(d) 平整盘摆动间隙和平准盘顶极限位置间隙。调整吸风室导轨间隙(如图)劈刀上部 I H G F E D C B A铲丝刀延伸导轨 劈刀导轨 第二导轨 第一导轨尺 寸(mm)铲丝刀导轨(镶合金)ABCDEFGHI“AB”7.67.77.88.08.18.38.48.59.0导轨“AB”烟舌、铲丝刀等调整(a)舌头入口端、出口端间隙;(b)铲丝刀出口高度,铲丝刀与吸丝带间隙;(c)搓板间隙,以防卷烟燃烧端烟丝松动;(3) 现场工艺控制规各品牌现场工艺控制标准如下:品牌空头剔除率控制标准(卷接灵敏度设定调整到5)过轻剔除过重剔除黄鹤

15、楼小于、等于0.2%小于、等于0.05%小于、等于0.05%精细化调整前空稀头率平均0.56%,精细化调整后空稀头率平均0.34%,与换梗前相比下降了0.22%,完成了对策目标制定的下降0.2%的要求。v 制图:国栋 制图时间2011年7月27日八、效果检查1、效果验证2011年7月份全月13.14号车空稀头率跟踪统计情况:空稀头率空稀头率7月份空稀头率走势图2011年7月份对13、14号车空稀头率进行跟踪验证,平均空稀头率0.21%,2、经济效益项目节约成本(万元)空稀头率(%)黄鹤楼(软)9.90 合计67.06 通过QC改进,卷烟空稀头率得到了显著降低,首先是降低了消耗,节约资金,对其经济效益进行估算黄鹤楼牌号节约成本67万元。无形效益:卷烟产品的空稀头降低,端部落丝量降低,产品质量得到了提升,保障了消费者利益,增强了企业竞争力。九、巩固措施与下一步打算巩固措施:为了使活动成果能有效保持,小组与对实施有效的措施进行了标准化。1、卷包车间将预防空头烟工艺技术规纳入工艺标准控制围。2、卷包车间在生产安排过程中对烟梗使用进行科学调控下一步打算:成本领先是企业实现一流的根本,节点研究是实现领先的重要途径,为此我们在今后工作中将继续运用QC的理论与方法,加快节点研究步伐,为实现一流目标而努力奋斗。13 / 13

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!